张贤忠 王琰清
(海勃湾发电厂,内蒙古 乌海 016040)
机组投产后,运行良好,但到2010年6月以后,锅炉结焦越来越严重,仅2010年10月份一个月内,大的跨焦次数达9次,其中1次导致锅炉熄火,8次导致捞渣机卡死,需投助燃的小的垮焦几乎每天都有。10月份1个月的助燃用油高达128t。
(1)设计煤种与实际燃用煤种的特性参数相差较大。设计煤种的灰分为28.09%,而实际燃用煤种的灰分都在38%以上,有时高达42%。设计煤种的低位发热量为22.24MJ/kg,而实际燃用煤种的低位发热量仅为17MJ/kg左右,因此,造成炉膛容积设计过小,炉膛热负荷过高;辐射受热面布置较少,水冷壁管间距过大,吸热量小;炉膛出口烟气温度选得太高;炉膛出口流通截面狭窄,火焰中心位置太高。
(1)燃烧中空气量不足。空气量不足,就不易达到完全燃烧,产生一氧化碳及氢等还原性气体,使灰中熔点较高的三氧化铁还原成熔点很低的氧化铁,大大降低了灰熔点,炉膛出口烟温虽然低于煤灰的软化温度,但仍会形成剧烈的结焦。
(2)燃料与空气混合不良。因为混合不良的时候,某些部分空气多一些,则燃烧就完全;有的地方空气少一些则燃烧就不完全,在烟气温度高的地方,管壁温度高,未燃烬的煤粉灰粒一旦粘结在上面继续燃烧,将形成灰粒的黏附,同时产生大量的CO,使灰熔点降低,导致结焦。
(3)燃料和空气散布不均,造成火焰偏斜。在正常运行中炉膛中心温度应该最高,由于火焰的偏斜将使最高火焰移到边侧,灰得不到足够的冷却,而灼热的灰粒与水冷壁受热面接触的时候,就很快粘上去形成焦。燃料与空气散布不均,往往是由于运行调整不及时或调整不当所致。
(1)吹灰打焦不及时。在锅炉的某些受热面上积灰后,受热面变得粗糙,一有黏性的灰碰上去,就很容易附在上面。因为它是一个自动加剧的过程,若不及时清焦,结焦加剧将会使锅炉出力受到限制。
(2)煤粉细度不均匀。煤粉过细、过粗均可能引起结焦。对于直吹式制粉系统,当磨煤机出现故障时,煤粉颗粒变粗,进入锅炉的煤粉燃烧不完全,且燃烧后的灰粒容易产生离析,撞击炉膛受热面而产生结焦。由于垮焦,使燃烧不稳而投油助燃,火焰升高后可促进灰熔融软化。此外,由于煤油的燃烧速度不同,会造成煤粉和空气在炉膛中分布不均匀,导致火焰偏斜,最高焰层边移,燃烧后的水冷壁接触时,粘结在上面而形成结焦。
(3)磨煤机运行方式的影响。对于直吹式制粉系统,当投入上层磨组,火焰中心抬高,炉膛出口温度升高,会造成严重的结焦。
(1)燃料质量低劣。煤内杂质偏多、灰熔点低、灰分大,都容易产生结焦。灰的熔化温度在很大程度上是随着化学成分的改变而改变的,特别是灰中的含铁量和碱类的增加将使灰的熔点大大降低,当煤含有较多硫化铁的时候,结焦最为严重。
海电在投产初期,配套的大煤矿供应充足。但由于近年来煤碳市场供应紧张,卖方市场变为买方市场,煤源紧张,主要煤源为小窑煤,掺烧部分大矿煤,致使入厂煤的灰分极大。设计煤种的灰分为28.09%,而实际燃用煤种的灰分都在38%以上,有时高达42%,且煤中的石头、矸石极多,更加大了结焦的严重性。
(2)煤质发热量过低。海电设计煤种的低位发热量为22.24MJ/kg,而实际燃用煤种的低位发热量仅有17MJ/kg左右,这就使燃料消耗量大大增加,相应的灰分也会大大增加,从而使结焦更为严重。
(1)加强对入厂煤和入炉煤的检验。要求燃料部试验室对入厂煤、化学实验室对入炉煤的煤质及时进行检验,严把质量关,使其不至偏离设计煤种太多。
(2)制订《关于燃煤掺烧的有关规定》,要求对入炉煤进行搭配掺烧,以降低入炉煤的平均灰分;根据入炉煤情况,及时联系输煤进行配煤,保护入炉煤质量要求。
(1)制订《关于吹灰的管理规定》并严格执行,增加了吹灰次数,尤其是炉膛,从每天吹灰1次增加到每天吹灰4次。
(2)制订了《防止结焦的措施》并严格执行。
(1)降低炉膛出口烟温。通过调整炉内燃烧和减少炉内热强度,将炉膛出口的烟温控制在比灰分的软化温度低50~100℃规定范围内。
1)合理使用一、二次风。风粉混合均匀,燃烧既快又完全,炉膛出口烟气温度就会下降。二次风小,燃烧就不容易完全,同时火焰中心会偏高;一次风量太大,火焰中心上移,而有的火嘴还直射后墙,引起严重的结焦。在炉膛内一、二次风风速相同或相似时候,风粉能得到良好的搅拌、燃烧。
2)减少炉膛热负荷。尽一切可能来提高锅炉效率,在同样的负荷下燃用的燃料就少,停留的时间就长一些,燃烧就比较完全。别外,将给水维持在较高的温度下,减少从锅炉抽出较多的饱和蒸汽量;不允许锅炉有较大的过负荷现象,避免剧烈地增加和减少负荷。
3)加速燃煤在炉膛入口处着火。如果着火提前了,燃料在炉膛内燃烧的时间就相应的延长,这样就能降低炉膛出口的烟气温度。
(2)保持适当的过剩空气量。挥发分大于20%的煤其过剩空气系数保持1.20~1.25%,挥发分小于20%的煤保持1.25~1.30.折合成气量大约为3~4%。
(3)保持炉膛内火焰的均匀分布和磨煤机运行方式合理。两侧吸、送风机出力应均匀,不使烟风偏斜;尽可能运行下层四台磨组,使得火焰中心降低。
(4)保持合适的煤粉细度和均匀度。现煤粉细度一般保持在R90=16~17%,而依照设计要求为R90=18~22%,但煤种发生变化,煤粉细度应做出相应调整,以保证完全燃烧。
(5)加强运行监视。运行中,可根据仪表指示和实际观察来判断是否结焦。炉膛结焦后,煤粉消耗量增加,炉膛出口烟温升高,过热气温升高且减温水量增大,锅炉排烟温度升高。炉膛出口结焦时,炉膛的负压值还会减小,严重时甚至出现正压。此时应及时除焦,防止结焦的加剧。另外,运行中要保证能及时吹灰。
(6)利用降负荷的方法。保持最低负荷20~30min,可使炉膛温度降低,焦块冷却而自行掉下来。但此法对锅炉运行状态影响较大,尽量不采用。
从根本上解决锅炉结焦问题,关键是要适应煤种变化,对炉内燃烧进行合理调整,严格控制燃煤煤种,防止偏离设计煤种过多,改善炉膛吹灰,跟踪炉内结焦情况,让结焦消失在萌芽状态。经过一段时间的运行观察,结焦严重的问题基本解决,2010年12月份全月垮焦只有3次,均未投油助燃,捞渣机未被卡死过。
[1]岑可法.大型电站锅炉安全及优化运行技术[M].北京:中国电力出版社,2003.
[2]范从振.锅炉原理[M].北京.中国电力出版社.1986.