王玮(大庆油田有限责任公司第四采油厂)
抽油机二次节能减速器的应用
王玮(大庆油田有限责任公司第四采油厂)
在分析抽油机二次节能减速器的工作原理的基础上,对应用减速器前后的现场数据进行对比,结果表明抽油机二次节能减速器能够进一步降低冲速,使抽油机工作更加平稳,同时能够保持油井合理沉没度,提高抽油泵效,进而提高系统效率,降低抽油机井电耗,达到了节能降耗的目的。
抽油机 节能 减速器 应用
D O I:10.3969/j.i ssn.2095-1493.2011.03.012
杏北油田已经进入特高含水开发阶段,大部分油井供液能力变差,抽油效率低,存在着严重的“大马拉小车”现象。截至“十一五”末期,杏北开发区有225口低效高耗能抽油机井,这部分井泵况正常,系统效率低于20%,沉没度低于50 m,平均消耗功率6.55 kW,单井日耗电157.20 kW·h,生产参数已调到最小,但供排关系仍不协调,治理难度高。因此,对这部分井使用了抽油机二次节能减速器,进一步降低了冲速,抽油机的系统效率得到了提高,达到了节能降耗的目的。
现场安装时将原电动机后移,把二次节能减速器安装在原电动机的位置上,电动机与节能减速器轴距为1 000 mm,由电动机转动输出给节能减速器大轮,再由节能减速器小轮传输给抽油机,形成一个节能减速的过程。抽油机二次节能减速器实物见图1。
把皮带轮的直径Dc改为Db,增加一个减速轮,减速轮的转速设为n2,大小轮直径分别为Dc和Dd,冲速轮直径不作调整,见图2和表1。
表1 抽油机井改造前后参数的变化
减速器制作成后,大小轮的直径之比固定(一般在1.5左右),这样不改变原有电动机的转速,只要适当设计皮带轮直径就可以使冲速降至原来的0.5或0.67,见表2。
表2 抽油机二次减速器传动比设计参数
其节能减速的原理是:电动机转数N,由电动机皮带轮输出,通过传动I传给减速器输入轴,再经过减速器减速后输出轴输出工作转数(即冲速),可以将冲速从6 min-1下降为1、1.5、1.7、2、3 min-1,同时配备的电动机功率减小,达到满足油井使用合理生产参数,与地层供液能力相匹配,实现减少停机次数,稳定生产压差。
由此可见,当n减小时,其惯性负荷降低,所需电动机的运行功率下降,从而降低了能耗。
2010年现场应用100口井,安装前后节能效果见表3。
表3 二次减速器井节能效果统计表
从表3可以看出:平均消耗功率由11.92 kW下降到8.94 kW,下降了2.98 kW,冲速由4.84 min-1下降至3.09 min-1,下降了1.75 min-1。平均单井日节电71.52 kW·h,节电率25%。目前累计节电40.61×104kW·h。
通过对100口井的措施前后各种数据对比、分析,取得以下认识。
通过对措施前后冲速和泵效进行分析,可以看出,使用二次节能减速器后,在降低冲速的同时也改善了泵效。小于20%的低泵效状况减少,由措施前的20%~40%改善到40%~60%,而大于60%的泵效状况得到进一步改善,说明冲速降低可有效提高泵效,见表4。
措施前后沉没度变化见表5,沉没度发生改变,呈上升趋势,且可以看出,随冲速降低,符合合理沉没度的井逐步增加,这说明降低抽油机的冲速可提高沉没度,可有效防止供液不足井抽空现象发生。
表4 措施前后泵效变化
表5 措施前后沉没度变化
措施前后电流变化见表6,其中措施后上电流0~19A部分由8.16%增加到16%,20~39 A部分由32.65%上升到53%,≥60 A部分基本消除。说明抽油机平稳工作状态得到明显改善,减少了应激性工作,进而降低电动机负荷,达到节电效果。
表6 措施前后上电流变化表
(1)抽油机井二次节能减速器的适用范围:功图显示供液不足,沉没度低于100 m,泵效低于40%,上电流大于40 A,且冲速已调至最小的抽油机井。
(2)抽油机井安装二次节能减速器后,各项经济技术指标都有了较大提高,达到了保持抽油机井合理沉没度和节能降耗的目的。
(3)抽油机二次节能减速器可以进一步降低冲速,减小惯性载荷,确保抽油机平稳运行,这是一项低成本、高效益的节能技术措施。
王玮,1992年毕业于大庆石油学院,2003年获浙江大学硕士学位,高级工程师,现从事采油工程规划方案设计工作,E-mail:wangw-cy4@petrochina.com.cn,地址:大庆油田第四采油厂工程技术大队,163511。
2011-03-28)