丁效莲宋玮丁兆勇
(1.华北电力大学,河北保定071003,2.华能曲阜电厂,山东曲阜273100)
曲阜电厂2#炉引/送风机变频节能改造
丁效莲1,2宋玮1丁兆勇1
(1.华北电力大学,河北保定071003,2.华能曲阜电厂,山东曲阜273100)
阐述了变频改造在引/送风机节能方面的应用,介绍了改造后的试验情况,并着重对改造前后的效能和节电情况进行了分析与对比。结果表明,对引/送风机进行变频节能改造效果显著,降低了厂用电量,提高了经济效益,为电力企业的节能减排工作取得了较成功的经验,具有推广价值。
引/送风机;变频器;节能
曲阜电厂2#炉(以下简称2#炉)引/送风机电机型号为YKK710-6,额定电压为6 kV,额定功率为2 240 kW,额定电流为252 A,送风机电机型号为YKK630-6,额定电压为6KV,额定功率为1400,额定电流,161A。2#炉引/送风机原来调节风量靠液力耦合器进行控制,由于引/送风机容量本身裕量较大,液力偶合器又是一种耗能型的机械调速装置,调速越深(转速越低)损耗越大,调速效率比较低。响应国家节能减排政策号召,提高机组经济性能,经山东公司批准,实施该项目。
在2#炉引/送风机处建了变频器小室,2#炉引/送风机变频器、旁路刀闸柜分别安装在室内,在变频器小室内安装了3台10P空调冷却变频器,变频器安装了排热风通道,减少了冷却空调的数量,降低了工程造价,降低了厂用电。引/送风机电机与风机之间的耦合器拆除,电机前移,在原有基础上砖孔浇注地脚螺栓,降低了工程成本。将变频器的调节功能和炉膛负压反馈信号接入DCS系统控制,在DCS系统进行变频器的频率自动和手动调节,进而实现引/送风机转速和风量的自动和手动控制,同时将变频器的保护、监视、连锁信号接入DCS系统。热工电子间加装2台DCS控制柜,增加敷设高压电缆和控制电缆,逻辑组态,送电调试。
引/送风机采用的变频操作原理相同,每台高压变频器设置旁路刀闸柜1台,可实现自动切换。
表1 2#炉单台引风机不同负荷统计计算
改造前后日发电量396MW不变,改造前引风机日耗电42365kW,改造后日耗电22072kW,因此改造前后日节电20293kW,节电率达到了47.9%,将厂用电降低了0.512%。
按照厂机组年度平均利用5500h(折合约230天),日节电按照396MW负荷时节电量计算,则一年节能:电价按照厂上网电价为0.354元/kW·h,则年节省费用466.74×0.354=165.23万元
表2 2#炉单台送风机不同负荷统计计算
改造前后日发电量396 MW不变,改造前送风机日耗电37 054 kW,改造后日耗电23 604 kW,因此改造前后日节电13450kW,节电率达到了36.3%,将厂用电降低了0.34%。
按照厂机组年度平均利用5500小时(折合约230天),节电量按照上表统计数据计算,则一年节能:W总=230×W3总=230×13450KW.H=309.35万KW.H
电价按照厂上网电价为0.354元/KWH,则年节省费用309.35×0.354=109.5万元
通过对2#炉引/送风机变频节能改造,单台引风机日节电20 293 kW,节电率达到了47.9%,将厂用电降低了0.512%,年节省费用165.23万元;单台送风机节电13450 kW,节电率达到了36.3%,将厂用电降低了0.34%,年节省费用109.5万元。因此改造效果显著,达到了节能的目的,值得推广。
1、变频器功率模块散发热量多,加强设备巡检,及时排除设备隐患,减少设备故障率;
2、变频器柜门滤网需有检修部门每周天更换清洗一次。