陈建县
(浙江北仑电厂,浙江省宁波市,315800)
国电北仑电厂现有2台1 000 MW超超临界机组和5台600 MW亚临界机组,承担着北仑区域的对外工业供热任务。根据供热系统的设计[1-4],其中低压供热汽源由2台1 000 MW 超超临界机组提供,设计汽源为4段抽汽和高压缸排汽(对应2段抽汽)2路。机组高负荷运行时,由4段抽汽对外供热,机组低负荷运行时,4段抽汽压力无法满足供热压力要求,由高压缸排汽对外供热。由于目前机组平均负荷较低,大部分运行时间由高压缸排汽经降压后对外供热,存在能量节流损失。
该机组锅炉引风机在基建设计时均采用电动机驱动,由于引风机为静叶可调结构,存在很大的节流损失。同时,引风机电机功率是根据流量和压头裕量的最大工况点确定的,电机在额定工况和低负荷工况下效率低。
在国电北仑电厂2×1 000 MW超超临界机组的汽动引风机的技改工程中,采用了回热式、背压汽轮机驱动引风机的设计方案,实施效果良好。
北仑电厂2×1 000 MW机组是纯凝汽式发电机组,与常规背压式供热机组以热定电的运行方式不同,机组首先需要满足电网供电要求,在此前提下对外供热。
如果采用常规背压式小机驱动引风机技术,将小机排汽仅排至热网,则背压式小机排汽量与热网供汽量无法平衡,无法同时满足电网电量调节和热网汽量调节要求。
基于回热基本原理,将驱动设备的小汽轮机的排汽引到热力循环中,在回收工质的同时,将排汽的热量回收到热力循环的工质中,或将排汽引至辅汽或热网,减少冷源损失,从而提高热循环效率[5-7]。
结合北仑电厂工程实际,采用回热式汽动引风机技术,除将背压机排汽接至供热网外,还将排汽接到除氧器及辅助蒸汽系统。
回热式小汽轮机系统的典型流程见图1。
根据对外供热要求(低压额定供汽流量300 t/h,压力0.7~1.2 MPa,温度250~300℃),基于回热式小机驱动引风机技术,小机供汽汽源采用锅炉一级再热器出口蒸汽。该处蒸汽压力为5.8 MPa,温度为510℃,焓值为3 460 kJ/kg,可提供足够背压机所需的焓降。
图1 发电厂回热式小汽轮机系统的典型流程Fig.1 Typical flowchart of reheated steam turbine system in power plants
低负荷工况下,排汽温度高时,采用冷段(5.9 MPa、360℃)混汽到小机正常进汽,调节热网供汽温度。
2台机组通过辅汽系统对外供热,引风机背压机的排汽可充分利用主机系统,接入辅汽系统对外供热。另外增加背压机排汽至除氧器的管路,满足启动、热网供汽参数与背压机排汽匹配的要求。
为达到深度节能的目的,在引风机采用回热式背压机驱动的同时,将引风机和增压风机合并设置,将原有脱硫增压风机拆除。根据北仑电厂锅炉性能试验的结果,锅炉本体烟气系统运行阻力比锅炉厂原来提供的设计数据小了约1 kPa。同时,考虑引风机选型时有1.3倍的压头余量,经过分析核算,满足系统要求。基于以上分析,本工程每台机组采用现有的2台50%容量汽动引风机。为增加机组启动的灵活性和运行可靠性,每台机组配置1台与现有引风机规范相同的50%容量电动启动引风机。
(1)利用回热式汽动引风机技术,有效地协调解决了机组供热与发电之间的矛盾。使机组在各种供热工况下均能带各种负荷。
(2)充分利用热网供热蒸汽的做功能力,减少节流能量损失,提高经济性。
(3)取消锅炉大功率的引风机及增压风机电动机,降低了厂用电率,增加了上网电量,提高了企业效益。
(4)采用可调速背压机替代定速电动机,提高引风机在各种工况下的运行经济性。从而降低机组的供电煤耗,提高机组的经济效益。
(5)解决了大功率电机进行变频改造难度大的问题。
取消引风机和增压风机电动机,降低厂用电率,最终体现为对外多供电的收益。
2.1.1 增加煤耗成本
采用该技术方案,需要将低温再热蒸汽经锅炉一次再热器加热。按每台机组供热115 t/h(即背压机耗汽量),低温再热蒸汽(5.9 MPa、360℃)焓值为3 074 kJ/kg,一次再热器出口蒸汽(5.8 MPa、510℃)焓值为3 460 kJ/kg,锅炉效率为94%,2台机组供热230 t/h相应多用标煤3.22 t/h。如标煤按850元/t计,则年增加的供热煤耗成本约为1 505万元。
2.1.2 多供电收益
利用背压机代替电动机驱动引风机,厂用电率相应降低。同时对引风机进行技改,增加出力,替代脱硫增压风机出力,厂用电率将进一步相应降低,如表1所示。
随着厂用电率降低,对外供电相应增加,电厂相应增加了售电,如表2所示。
2.1.3 工程总收益
采用汽动引风机技改方案,节能效益和增加的煤耗,总的表现为对电网的售电收益,每年2台机组净收益为4 447万元。
表1 厂用电率分析Tab.1 Analysis for auxiliary power consumption rate
表2 收益分析Tab.2 Cost-benefit analysis
工程总投资情况如表3所示,每台机组总投资约4 570万元,2台机组总投资约9 140万元,投资回收期约为2.1年。
表3 工程总投资Tab.3 Total investment of project
额定工况下,按煤耗290 g/(kW·h)计算,每台机组发电煤耗增加(因背压机用汽吸热增加及汽源损耗)为1.61 t/h(参见第2.1.1);风机电功率折算的标煤收益为3.48 t/h;供电煤耗减少量(风机电功率折算的标煤量-发电煤耗增加量)为1.87 t/h;供电煤耗率减少为1.87 g/(kW·h);其他各负荷工况的供电煤耗率减少也以此类推。由此可见,供电煤耗减少也相当可观。
(1)按照100%、75%、50%额定负荷段的年运行小时数,汽动引风机改造后现有的供热方式下与原有供热方式对比,2台机组年节电约13 000万kW·h,年收益4 500万元,约2年可收回初投资。
(2)加权平均供电煤耗率减少约1.81 g/(kW·h);每台机组每年可节省标煤约9 815 t,2台机组每年可节省标煤约19 630 t。相当于年减排CO2约54 208 t,SO2约27 t(95%脱硫后),NOx约25 t(60%脱硝后)。
(3)消除了原来存在由再热器冷段供热存在的噪音大、节流损失大等不利因素。同时,在汽源方面,相当于增加了另外1路汽源,提高了机组对外供热的可靠性。
(4)改造后厂用电率下降约1.2%,机组额定工况厂用电率小于2.3%,创造了国内同类型机组新的纪录。
2011年5月23日,国电北仑电厂2×1 000 MW机组国内首创的回热式汽动引风机节能技改工程完成了调试及1 000 MW满负荷试运行,并顺利通过RB等试验,现已投入正常运行。汽动引风机轴系振动等指标优良,回热系统控制灵活,改造工程效益显著。
[1]华东电力设计院.国电浙江北仑电厂三期工程初步设计[R].上海:华东电力设计院,2006.
[2]JB/T 4362—1999电站轴流式通风机[S].北京:国家机械工业局,2000.
[3]JB/T 6764—1993一般用途工业汽轮机技术条件[S].北京:中华人民共和国机械工业部,1993.
[4]JB/T 6765—1993特种用途工业汽轮机技术条件[S].北京:中华人民共和国机械工业部,1993.
[5]DL 5000—2000火力发电厂设计技术规程[S].北京:中国电力出版社,2000.
[6]孙月亮,刘金园,董泽.三种锅炉引风机设置方案的技术经济分析[J].华北电力技术,2010(10):27-29.
[7]丁彰雄,赵先银,曾志龙.燃煤锅炉引风机叶片再制造应用研究[J].中国电力,2010,43(7):48-52.