王建华
河南电力试验研究院,河南 郑州 450052
该电厂#1汽轮机为东方汽轮机厂生产的600mW超临界、一次中间再热、单轴、三缸四排汽凝汽式汽轮机。高、中压缸采用合缸结构,两个低压缸为对称分流式,机组型号为N600-24.2/566/566。机组热力系统采用单元制方式,共设有八段抽汽分别供给三台高压加热器、一台除氧器和四台低压加热器。给水泵驱动方式:2×50%B-MCR汽动给水泵,小汽机用汽由四抽供给;其备用泵为1×30% B-MCR电动调速给水泵。目前机组的供电煤耗与设计值存在差距,为查明机组能耗偏高的原因,以便于采取针对性的措施,切实提高电厂的生产效益,该电厂进行了汽轮机热力性能试验,对影响机组供电煤耗的诸多因素进行定量分析,为电厂开展节能降耗工作提供科学指导。
试验结果表明:600mW工况试验修正后热耗率为7894.38kJ/kW·h,比 设 计 热 耗 率 7512.00kJ/kW·h高 382.38kJ/kW·h;600mW工况试验高压缸效率为81.21 %,比设计值86.20%低4.99%。中压缸效率为89.30%,比设计值92.52%低3.22%;修正后供电煤耗率为312. 21g/kW·h。与#2机供电煤耗305g/kW·h相比差距还不小,比设计值289. 95g/kW·h(按照THA工况下的设计汽轮机热耗、设计锅炉效率、设计厂用电率、管道效率取98%计算)也高了很多,还有比较大的节能潜力。
试验期间检查发现机侧汽水系统阀门存在泄漏现象,具体情况如下表1,热力系统泄露影响使机组热耗升高大概91kJ/kW·h,煤耗升高3.43g/kW·h。可以利用停机检修机会对热力系统存在的漏点进行处理。
表1 机组内漏阀门清单
目前机组存在高、中压缸效率偏低问题,额定工况时,高压缸效率设计值为86.20%,中压缸效率设计值为92.52%。而600mW试验工况时,高压缸效率为81.21%,中压缸效率为89.30%。高压缸效率比设计值低4.99%,中压缸效率比设计值低3.22%。高、中压缸效率偏低,不仅降低了汽轮机本体的性能,对机组经济性也有较大的影响(经计算,高压缸效率偏低导致热耗率升高约62.89kJ/kW·h,煤耗率升高约2.37g/kW·h;中压缸效率偏低导致热耗率升高约48.85kJ/kW·h,煤耗率升高约1.84g/kW·h)。可以利用揭缸检修机会,从以下方面改善通流部分效率:对隔板汽封、叶顶汽封以及缸内可能存在漏汽的部位进行重点检查,通流间隙不要超标;平时运行期间加强对蒸汽品质的监督,防止动、静叶积垢。
试验期间发现机组A、B低旁后温度达150℃。A、B低压旁路均存在漏流现象。低旁内漏使机组热耗率增加,对机组经济性影响较大(经计算,低旁每漏汽1t/h,将导致热耗率升高约4.45kJ/kW·h,煤耗率升高约0.17g/kW·h),同时也会造成凝汽器温度过高,对机组安全性也有一定的影响,可以利用停机检修机会对低旁进行处理,提高机组运行经济性,消除安全隐患。
表2 高加端差
从表2可以看出,#1、#2高加上、下端差以及#3高加下端差均存在不同程度的偏大现象。端差偏大降低了加热器系统的回热经济性,使机组热耗率增高(高加系统端差合计影响热耗率升高约22.68kJ/kW·h,影响煤耗率升高约0.85g/kW·h)。造成高加端差偏大的原因主要有以下几种可能性:
1) 检查高加水室隔板变形和泄漏情况;
2) 如水室隔板无重大缺陷,利用检修机会检查加热器内部各冷却段,特别是蒸汽冷却区和疏水冷却区的管板;
3) 在600mW试验工况期间发现,当#3高加正常疏水调门全开的情况下,还要再使危急疏水调门开至34.2%才能维持#3高加壳侧水位稳定,可以利用检修机会对#3高加正常疏水调门和正常疏水管道进行检查;
4) 高加换热管结垢、脏污情况,会影响换热效果,可以在检修时进行检查;
5) 运行时保证高加水位正常和高加连续排空气系统通畅,防止高加内聚集不凝结气体较多,影响换热效果,检修时检查抽空气至除氧器管路和孔板是否通畅;
6) #1、#2、#3高加下端差均偏大,说明疏水冷却段可能存在问题,应该在检修时检查。
表3 抽汽温度
从表3可以看出,600mW试验工况时,一抽温度比设计值偏高17℃,五抽温度比设计值偏高44.0℃,六抽温度比设计值偏高43.6℃。这可能与汽缸通流效率偏低或缸内蒸汽泄漏有关,对机组经济性有一定的影响。可以利用检修机会重点检查通流部分损伤和结垢情况,并对可能存在泄漏的部位进行排查,如高压缸前汽封和中压缸前汽封的对接面、隔板与汽缸联结处的环形间隙、各静叶持环上下半的水平结合面(尤其是各段抽汽口附近的持环水平结合面)以及隔板和叶顶的汽封间隙。
试验期间发现过热器减温水流量偏大。600mW试验工况时,过热器减温水流量达到91.915t/h,机组正常运行过程中锅炉应注意调整燃烧,少投或不投减温水。
试验期间发现,#3高加危急疏水调门经常处于开启状态,在600mW试验工况时,危急疏水调门开度在34.2%,这就造成一部分工质所带热量未完全利用而直接进入凝汽器,降低了回热系统效率,对机组经济性有较大的影响(经计算,如果#3高加疏水有34%走危急疏水,将导致热耗率升高约52.01 kJ/kW·h,煤耗率升高约1.96g/kW·h)。应利用检修机会对#3高加正常疏水调门和正常疏水管道进行检查,消除#3高加的缺陷。
试验期间发现,A、B汽泵再循环调节阀内漏,漏量大约为100t/h,不但造成介质的大量损失而影响机组的热经济性,同时由于再循环调节阀所处的系统前后压差较大,还造成阀体及阀后管路的急剧冲蚀、减薄,严重威胁着人身和设备的安全。汽泵再循环调节阀内漏严重时甚至无法满负荷运行,对机组的经济运行产生较大的影响;由于汽泵再循环阀内漏,增加了泵的出力,无形中抬高了汽泵转速,影响机组带高负荷。额外增加小机的蒸汽量,降低机组的热经济性(经计算小机耗汽量增加影响热耗率增加27.72 kJ/kW·h,煤耗率增加1.04 g/kW·h)。应该利用检修机会对汽泵再循环调节阀进行处理的同时,还要利用大修机会对影响小机效率的通流部分汽封、轴封、隔板、叶顶汽封等间隙进行检查维修,使小机达到设计经济性。
经计算,该机组600mW修正后的供电煤耗率为312.21g/kW·h,如果按照上述措施进行检修,机组的供电煤耗可以降低2g/kW·h,如果按照机组每天满负荷运行10h,机组在网时间按300d进行计算,一年可以节约标准煤3600t,以每吨标煤600元计算可节约成本约216万元,既达到了节能降耗的目的,又提高了经济效益。
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