山西永济中农化工有限公司有两套变换,全部为全低变工艺。其中,1#φ4 000mm变换生产能力为80kt/a,采用湖北双雄SB303Q耐硫低变催化剂,于2009年6月升温硫化正常后投入生产运行。开车后先后出现一、二段进口温度波动大,催化床层温度不好操作的问题。
2010年10月27日,在加量过程中,一段下层温度突然出现下垮现象,热点温度由原来的350℃下降到240℃左右。经仪表检查热电偶正常,系统阻力也无明显变化,但系统加蒸汽比原来略大,初步分析可能是催化剂层出现问题。
(1)经分析,一、二段进口温度波动是进口带水所致。一段带水是因为高效气水分离器原来的矩鞍瓷环破碎,改用铜塔褪下的旧规整填料,气水分离效果差。问题查清后于2010年10月利用停车小修机会,将规整填料全部拔出,下部更换为矩鞍瓷环,上部为两层不锈钢丝网。二段带水是因为喷水净化器内部装的是耐火球,分离效果差。利用一次停车机会,全部更换为φ38mm不锈钢矩鞍环。
(2)热点温度下垮问题。2011年6月利用全厂停车大修机会,打开φ4 000mm变换炉一段下层装料孔,经检查发现热电偶一侧催化剂层有三分之一塌陷漏入锅底(后查明原因是箅子上铺的铁丝网质量问题,腐蚀严重所致)。问题查明后立即与湖北双雄催化剂厂家取得联系,经协商达成一致意见,决定将一段下层催化剂掏出后重装。再补充6m3新催化剂。
为了在掏卸过程中保护催化剂,制定了严格的保护措施:
①为避免空气对流,只打开卸料孔,并从一、二段进口充入氮气;
②掏出的催化剂全部用有内袋的化肥袋装好,并充入氮气将口扎紧;
③于避光处分散堆放,严禁积压;
④填装前全部过筛,先装旧的,耙平后再装新的。装好用氮气置换后立即封装料孔,并充氮气保护。
开车前按升温硫化方案对一、二段催化剂进行升温硫化,硫化结束后于2011年5月投入运行,目前运行稳定。进口温度波动问题得到彻底解决,现一、二段进口温度控制在200±5℃。一段下层温度也很正常,维持在360℃左右。达到了检修的预期效果。