高建忠
(陕西省咸阳市水利工作队,陕西 咸阳 712000)
近年来,许多地方在钻井施工中经常因井塌而报废,有的在同一处连续报废两眼,经济损失达四五十万元。2002年10月,作者在陕西永寿西庄村成井时,也发生了井塌事故,经分析研究处理,化险为夷,水井至今正常运转。在处理这个事故中总结了不少经验,在同行中得到了认可,并在实践得到启示,但在施工中也存在一些问题,逐须进一步探讨研究,解决好钻井施工中井塌事故的正确处理。
西庄村位于陕西永寿县以东,距县城约15 km,人口1 360多人。属山区村庄,大陆型半干旱气候,春季温暖,夏秋多雨,多年平均降雨量600 ml左右。地面起伏较大,周围有沟谷切割,沟深100~150 m。地貌形态基本反映了古地型,对找水布井比较有利。该村包括相邻四五个村庄,群众靠窖水生活,大骨节、大脖子病比较常见。姑娘远嫁,男子因环境条件恶劣娶不到媳妇,长辈们因此非常头疼。2002年初,县水利局决定在西庄村打一眼水井,解决群众的吃水问题。经过前期论证,经过勘察,开展地面物探。开尺地面物探,经对测量数据进行综合分析,确定3号井位。设计井深450 m,出水量5 m3/h。2002年5月,钻井工程开工,同年10月竣工,完成钻井深460 m,实际出水量20 m3/h。静水位124.63 m,动水位367.42 m。该井地层岩性为:0~164 m为第四系黄土层;164~460 m为二迭系泥岩和砂岩。井壁管规格φ325×7钢管,座管位置179m。成井后,由于出水量不断增大,潜水泵更换了两次。第一次将流5 m3/h的更换成10 m3/h的;第二次将流量10 m3/h的更换成20 m3/h。解决的吃水村由西庄一个村扩大到邻近的许家村、何家渠等5个自然村,解决的吃水人口由1 360多人增加到8 270多人,吃水的村子增加了4倍,吃水的人口也增加了4倍。从此村上发生了翻天覆地的变化,告别了贫穷、头痛的过去。
但是,在这样一个在贫水山区打出这样较高的出水量、解决吃水人口之多的优质水井,在钻井过程中,曾出现井筒坍塌事故,差点成了报废井。
西庄村水井设计深度450 m。原施工方案是,钻至450 m后,再扩孔下管。但当钻到387.5 m却出现了井漏。井里没有泥浆,土层开始坍塌,故事发生后采取先下管,再钻进的措施。经对井内测井曲线分析,测井技术人员将座管位置定在179 m。经扩孔下管,完成了黄土层的钻井任务后,再接着从387.5 m钻进,直到460 m终孔。
终孔后,采用活塞、钢丝刷、泥浆泵洗井,当空压机洗井时,井内突然一声巨响,井水从钻杆里喷出,高出地面8.6 m。经测井深,一个460 m的深井只余185.2 m。
井塌之后,经分析原因仔细查看地层岩样,分析井内电测曲线,认为该处基岩为二迭系砂岩和泥岩,而以泥岩为主。泥岩性脆而软,强度低,并含有绢云母,薄层状,易破碎。基岩风化层厚度也比较大,164~190 m均为风化层,风化层厚度26 m。井壁管没有座在完整基岩上。洗井过程中,井壁管以下179~190m的风化层在井水的浸泡下软化和破碎,因而造成井塌。
井塌的处理先对坍塌物打捞后用水泥浆固井,采用了以下程序处理。
坍塌物用打捞筒打捞。有的层段坍塌物流松,打捞起来较快,有的层段坍塌物密实,打捞起来较慢,有时边捞边塌,给打捞带来了不少困难和风险,共打捞了48 h,打捞到192 m,进入完整基岩2 m,打捞坍塌物2.8 m3。
很明显,本次固井井段为179~190 m,长11 m。固井的体积无法测量,只有依靠分析和判断来估算。设想179~190 m坍塌成“大肚子”,平均半径(R)0.5 m。根据园柱体体积计算公式 V=兀 R2H,算得其体积为8.64 m3。
水泥浆比重和水灰比过小,水泥浆太稀,水泥凝固慢,强度低;水泥浆比重和水灰比过大,泥浆压注困难,甚至压不到井内,所以,水泥浆比重和水灰比非常重要。根据《常用水泥浆比重表》和《常用水灰比》,结合本井实际,将水泥浆的比重定为 1.9 t/m3,水灰比定为 0.5:1。
已知水泥浆的比重(d)为1.9 t/m3,井塌的体积(V)为8.64 m3,根据公式 d=算得水泥浆的重量为 16.42 t,已知水灰比为 0.5:1,算得水的重量为 5.47 t,水泥重量为 10.95 t。
由于搅拌机的容量最大为3 m3,所以必须分三次搅拌,每次的搅拌量分别为3 m3、3 m3和2.64 m3。经计算,当容积为3 m3时水泥重量为3.8 t,清水重量为1.9 t(m3);当容积为2.64 m3时,水泥重量为 3.35 t,清水重量为 1.68 t(m3)。所用水泥为800#油井水泥,它凝固快,强度高,耐腐蚀,质量好。所用水是清水,不含任何杂质和污染物。
第一次搅拌,搅拌量为3 m3。先在搅拌机里加入1.9 t(1.9 m3)清水,然后开动搅拌机,将水泥徐徐倒入,边倒水泥边搅拌,直到将3.8 t水泥倒完,再搅拌20~30 min,使水泥充分搅拌,不得有水泥块。
第二次搅拌量搅拌方法与第一次相同。
第三次搅拌量是2.64 m3,所用清水和水泥分别是1.68 t和3.35 t,搅拌方法和要求与第一次相同。
三次搅拌的水泥浆均倒在预先准备好的10 m3大池子里。
压注设备是泥浆泵。将钻杆下列191.5 m处(即距打捞后的井底0.5 m),打开泥浆泵,将搅拌好的水泥浆压入坍塌井段,泵压不小于3 MPa。
泥浆压注完后,用泥浆泵再压入0.89 m3清水,压力亦不小于3 MPa。稳定地顶压着,持续时间不小于12 h,以便将钻杆里的水泥浆全部压入地层。清水顶压量按照泥浆泵泵管内径和钻杆内径的容积计算。顶压结束后,将钻杆提出井外,清洗净钻杆、泥浆泵及其泵管内的水泥浆。
800#油井水泥多长时间在井下基本凝固好,当时还没有一个准确的数据。待凝时间直接影响到以后钻孔的成败,所以非常重要。待凝时间短了,水泥强度太低;待凝时间太长,水泥强度太高,钻孔时会产生孔斜。通过试验确定井下水泥基本凝固时间。在水池里放置一小袋水泥浆试块,试块基本凝固的时间就是井下水泥基本凝固的时间。试块放置48 h后检验,略有凝固,强度偏低;试块放置96 h后检验,基本凝固,掰之不开,击之方破,强度适中,于是待凝结束。待凝时间定为96 h。
待凝48 h时,水泥浆初凝,测得水泥浆上返高度为178.8 m,高于井壁管底部179 m,说明坍塌井段全部压注了水泥浆,达到了水泥浆固井设计高度。如果低于井壁管底部,则需再固一次。
待凝96 h后,水泥基本凝固,便从179~192 m段重新钻孔。水泥浆凝固后,有一定的强度和硬度,如果操作不当,就会偏离原孔。为了防止偏孔,在钻水泥孔时,采取以下措施。
(1)配备的钻具,特别是钻铤的数量和规格与以前钻进时相同,例如以前钻进时,配备的是φ165钻铤4根,这次钻水泥时,仍然是φ165钻铤4根。
(2)钻压不宜过大,控制在2~3 t。
(3)每钻水泥2~3 m,至少化眼一次,以消除钻孔的螺旋状,避免将孔钻斜。
(4)采用泥浆钻进,比重为 1.1 g/cm3~ 1.2 g/cm3,粘度为25~28 s,泥浆比重太小,粘度偏低,不能将水泥颗粒带出井外。坚决不可用清水钻进,以免发生埋钻事故。
(5)合理控制钻速。钻速以每小时不超过1 m为宜。如果沉淀较多,停钻专门循环,待沉淀不于0.5 m后再钻。
固井水泥段钻完后,继续往下钻,钻到193 m时,与原孔连接在一起。
经洗井,作了抽水试验。一个濒临报废的水井处理成功。
永寿县西庄村井塌事故的处理,、经历了历时10 d。处理井塌井段 11 m,水泥用量 10.95 t,清水用量 5.47 t,参加处理人员20人,处理费用总计2万元,将一个价值29万元的濒临报废之井处理好。该井从2002年10月中旬运行到今天,已10年多,一切正常,说明水泥固井处理井塌事故,方法正确,安全可靠,效果良好。