脱硫系统吸收塔除雾器结垢原因及处理

2011-04-01 14:42崔鹏飞
电力安全技术 2011年7期
关键词:增压风机吸收塔结垢

崔鹏飞

(山西漳泽电力漳泽发电分公司,山西 漳泽 030001)

漳泽发电分公司6号机组自2006年9月进行烟气脱硫改造以来,6号脱硫系统一直运行正常,但自2007年1月以来,6号增压风机频繁失速。

2007年10月,6号机组C级检修时,发现6号吸收塔二级除雾器大面积结垢堵塞,经人工清理后投入运行。

2009年10月,6号机组检修时又发现二级除雾器结垢严重。6号吸收塔除雾器结垢堵塞后,造成6号增压风机频繁失速,严重影响了6号脱硫系统的安全、经济运行。

1 设备状况

漳泽发电分公司6号机组烟气脱硫改造采用石灰石-石膏湿法脱硫工艺,一炉一塔,设计处理烟气量1 006 810 Nm3/h,烟气入口SO2浓度1.8 ‰。主要工艺流程为:烟气从6号锅炉引风机出口,经新增烟道及电动烟道挡板门进入6号增压风机,经6号增压风机升压后进入6号吸收塔,烟气在塔内上升的过程中,3层循环浆液向下喷淋逆向洗涤烟气中的SO2,烟气被洗涤后继续上升,通过吸收塔顶部设置的2级雾沫分离器,除去其中夹带的雾滴后进入烟道,排向2号烟囱。

6号吸收塔采用平板形除雾器,除雾器叶片为正弦波形。每级除雾器有上、下2层冲洗水,每层有4个冲洗水门,96个冲洗水喷嘴,冲洗水压力为1.5~2.0 kg/cm2,喷嘴流量2 m3/h。一般情况下,脱硫系统运行时不对二级除雾器出口层进行冲洗,只有当脱硫系统停运后才冲洗。

2 故障情况

2007年10月,6号脱硫系统吸收塔除雾器前后压差大于300 Pa。2008年10月,6号机组C级检修时发现一级除雾器70 %以上结垢,并且有不同程度的损坏和坍塌,一级除雾器冲洗水向上的喷嘴有50 %堵塞,向下的喷嘴有70 %堵塞,被堵塞的喷嘴大部分处在冲洗水末端。检修时,对除雾器喷嘴进行清理,并通知厂家对损坏部分进行修复和更换,修复后投入运行。2009年10月,6号机组检修时又发现一级除雾器50 %以上结垢。除雾器结垢后使增压风机出口阻力增大,造成6号增压风机频繁失速。

3 原因分析

3.1 入炉煤煤质差、灰分高

6号机组除灰系统未进行除尘改造,除尘效果差,致使进入脱硫系统的烟气灰分高,这些灰分进入除雾器,得不到及时冲洗在除雾器上结垢。

3.2 除雾器冲洗水不足

3号、4号脱硫系统的脱硫,工艺水平远远不能满足脱硫系统的要求,除雾器冲洗水不足,使除雾器得不到正常冲洗。

3.3 除雾器冲洗水喷嘴不全、冲洗角度不符合要求

6号脱硫系统除雾器冲洗水喷嘴的冲洗水角度设计在75°~90°之间,由于水质差,在喷嘴中形成结垢,影响了冲洗角度,大部分喷嘴的冲洗角度实际上达不到60°,满足不了设计的除雾器冲洗覆盖率183 %的要求,出现了冲洗盲区。

3.4 冲洗水量和冲洗压力不足

漳泽发电分公司的烟气脱硫系统,没有设计专门的除雾器冲洗水泵,工艺水既要用于石灰石浆液制浆,还要用于除雾器冲洗和补水,在设备启停时对设备进行冲洗。当这些工作同时进行时,除雾器冲洗水压力和流量就不能满足要求,除雾器冲洗水量只有30 m3/h,冲洗水压力只有0.1 MPa,不能对除雾器进行有效的冲洗。只有在除雾器独立冲洗时,才能达到80 m3/h以上的冲洗水流量,才能保持冲洗水压力在0.3 MPa以上。

3.5 除雾器的冲洗周期不合理

脱硫系统投运以来,除雾器的冲洗周期的程序控制一直是一个冲洗水门冲洗5 min,然后间隔5 min,下一个冲洗水门才开启,16个冲洗水门运行下来,一个冲洗周期需要近3 h。冲洗周期长,冲洗次数不能满足2 h 一个周期的设计要求。

3.6 除雾器叶片变形

除雾器叶片变形后,叶片间距变得不均匀,影响除雾效率,间距宽的区域烟气流速降低,烟气带水严重;间距小的区域烟气流速增加,叶片结垢堵塞。冲洗效果差的时候,结垢物逐渐堆积,这些结垢物堆积到一定程度后,由于其逐渐加密、加厚,便很难在运行中被彻底冲洗掉。

3.7 除雾器差压测量不准确

由于燃煤灰分大,长时间运行对除雾器差压表管造成堵塞,使测量的压力不准确,造成压差失准,误导运行人员的调整操作。

3.8 运行值班人员缺乏调整经验

运行值班人员在监视DCS操作画面时,往往忽略对除雾器前后压差的监视以及除雾器冲洗水的投运。有时只是投运了程序控制,而程序控制运行时间长,不能满足2 h 次的冲洗周期。

4 设备的综合治理措施

(1) 对入炉煤进行合理混配,保证入炉煤燃烧后的出口烟气的SO2浓度在1.8 ‰以下。对电除尘器加强维护,机组停运时及时检修。在2台循环泵能满足脱硫系统运行要求的情况下,尽量停运最上层的循环泵。

(2) 对脱硫工艺用水系统进行改造,把工艺水取水地点改为6号凝汽器退水方沟处,并在取水的工艺泵入口处加装滤网,以满足整个脱硫系统的工艺要求。

(3) 利用6号脱硫系统停运期间,对6号脱硫吸收塔除雾器进行系统检查,对损坏的喷嘴进行更换,对冲洗角度达不到75°的喷嘴进行清理和维修,对缺失的喷嘴进行补充,保证每个喷嘴的冲洗角度都能保持在75°以上,确保冲洗覆盖率在183 %以上。

在检修时,卸下每根冲洗水管末端的喷嘴,用工艺水对管道进行冲洗,直到冲洗干净。

(4) 6号机脱硫系统改造时,没有专门为除雾器设计冲洗水泵,造成除雾器冲洗水量小、压力低。为了保证冲洗水的水量和压力,对系统进行了2处改造。

① 经测量,脱水系统运行时需消耗的工艺水量为20 m3/h,为了减轻工艺水的负担,改用工业水冲洗。

② 脱水区域地坑收集的是制粉系统球磨机的冷却水回水、脱水系统转机回水、制浆系统转机回水,流量为44 m3/h,而这些水却被白白排向除灰系统。经过研究、论证,把这些水用作石灰石浆液池制浆用水,既减轻了工艺水的负担,又实现了节能减排。

(5) 修改除雾器冲洗周期程序,将程序控制修改为,一个冲洗水门冲洗2 min,间隔2 min后下一个冲洗水门开启。以此类推,一个冲洗周期需要的时间降为1 h,以保证2 h完成一个冲洗周期的设计要求。

(6) 利用脱硫系统停运时间对除雾器进行检查,对严重变形的叶片进行更换或整形处理,保证叶片与叶片之间的距离均匀。

(7) 定期对除雾器前后压力测量表管进行清理,保证测量孔畅通。同时定期对压力变送器进行检验,保证压力显示的准确性。

(8) 对运行值班员进行培训,让每个值班员了解除雾器的重要性以及除雾器的冲洗规定,提高设备运行水平,确保设备的稳定运行。

1 阎维平,刘 忠,王春波,纪立国. 电站燃煤锅炉石灰石湿法烟气脱硫装置运行与控制[M]. 北京:中国电力出版社,2005.

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