给水系统异常造成MFT的事故分析

2011-03-28 06:20韩威崔猛郑志强董建朋韩法玲
电力建设 2011年3期
关键词:小机电动门汽包

韩威,崔猛,郑志强,董建朋,韩法玲

(1.河南电力试验研究院,郑州市,450052;2.西安科技大学电气工程与控制学院,西安市,710054)

0 引言

根据DL/T 435—2004《电站煤粉锅炉防爆规程》[1]和DL/T 1091—2008《火力发电厂锅炉炉膛安全监控系统规程》[2]的要求,为防止锅炉发生爆燃等重大事故,电站锅炉均设计有主燃料跳闸(main fuel trip,MFT)保护。2006—2009年,河南省发生1例汽包水位保护未能及时动作重大事故,其原因为除氧器缺水,给水泵也未跳闸,造成了锅炉缺水;此期间,汽包水位保护动作18次(统计结果仅包括中电投、大唐集团的电厂),其中相当一部分是因控制设备故障、信号干扰、测点上冻、逻辑错误等原因造成的保护动作。本文结合其中较为典型的3次因给水系统异常造成的锅炉MFT误动事故进行分析和讨论。

1 机组设备概况

1.1 机组1概况

机组1为210 MW热电机组,配置东方锅炉厂的DG670/13.7-20型亚临界、自然循环汽包锅炉,采用四角切圆燃烧、单炉膛“π”型布置。配备2台直吹式双进双出磨煤机,分别有4层煤粉管道接至锅炉燃烧器四角。切向燃烧的煤粉燃烧器布置有2层主油燃烧器,并增加1层等离子点火装置。其中给水管路设计为2路,30%锅炉最大连续出力(boiler maximum continuous rating,BMCR)的给水启动旁路和100%BMCR的主给水主路。主给水回路设计有1个电动门。

1.2 机组2概况

机组2为300 MW热电机组,配置东方锅炉厂的DG1025/17.4-II4型亚临界、自然循环汽包锅炉,采用四角切圆燃烧、单炉膛“π”型布置。机组配备5台直吹式中速磨煤机,分别有4层煤粉管道接至锅炉燃烧器四角。其中给水管路设计为2路,30%BMCR的给水启动旁路和100%BMCR的主给水主路。汽包本体设计有3个差压平衡式水位计。

1.3 机组3概况

机组3为300 MW火电机组,配置东方锅炉厂的DG1025/18.2-II6型亚临界一次中间再热、自然循环、单炉膛、平衡通风汽包炉,采用四角切圆燃烧,配备5台直吹式中速磨煤机。给水泵设计1台50%最大持续功率(maximum continuous rating,MCR)的电动给水泵,1台100%MCR的汽动给水泵。

2 机组1异常MFT事故分析

2.1 事故过程

某日,2号机组单机运行,负荷150 MW;16:12:00,运行人员准备进行给水的主、旁路切换操作,先开启给水旁路前后电动门,并准备开启给水旁路调整门;16:13:00,主给水电动门突然关闭(当时该门在“挂起”状态),汽包水位迅速下降;立即调整给水泵勺管、将主给水电动门“解挂”并开启;16:15:00,MFT动作,2号炉灭火,给出“汽包水位低三值”报警信号。

2.2 事故分析过程

(1)检查分散控制系统(distribute control system,DCS)逻辑,发现在阀门为“挂起”状态时,任何联锁逻辑均不会触发阀门动作,包括运行人员手动操作也是闭锁的。同时检查DCS的历史趋势和操作员站操作记录均证明主给水门属于异常关闭,DCS未发出关闭指令。

(2)检查DCS内部卡件、预制电缆、继电器等,均未发现异常。将故障范围确定在DCS柜外。

(3)查现场资料,得到阀门控制电缆布置如图1所示。

图1 阀门控制电缆布置Fig.1 The arrangement of valve control cable

(4)在DCS机柜处测量阀门“关指令”电缆绝缘时发现,其中1根线对地的电阻只有500 Ω。

(5)检查阀门本体控制回路,发现控制指令采用“24 V”采集,指令线缆的2根线芯均采用悬空设计。因此,当其中1芯发生接地后,不会导致指令动作。

(6)打开阀门控制柜发现DCS指令送到阀门控制柜的端子排后,1路短接到阀门本体,同时转接到接触器控制回路中,而在阀门控制柜内,关闭指令得1根线缆是直接连接在接触器的线圈上,分闸线圈电阻为500 Ω(见图1),同时线圈的N端是直接接地的,造成关闭指令线的一芯间接接地(500 Ω)。同时发现,关闭指令线的另一芯被甩开到另一接触器(主给水旁路门的控制接触器)下的导轨处,几乎贴紧导轨。

(7)后经模拟试验确认,发生异常事故的诱因是主给水旁路门的接触器动作后,瞬间形成了一小幅振动,进而导致主给水门关闭指令的那根基本悬空的电缆被振到导轨处,而导轨是接地的,结果指令线的2根线芯同时接地形成回路,导致主给水电动门关闭。

2.3 防范措施

(1)将主给水电动门的控制电缆重新拉放,直接从DCS机柜放到电动门处,中间不得进行转接,不得和动力电缆走在同一桥架,并将屏蔽线在DCS侧充分接地,防止干扰[3-4]。

(2)对全厂所有的一体化控制电动门进行排查[5],防止同类设备发生同样事故。

(3)重要设备的控制回路[6]在投运前必须进行绝缘测试,并根据设备情况在大修期间定期进行维护。

3 机组2异常MFT事故分析

3.1 事故过程

某日,1号机组单机运行,负荷270 MW,汽包水位-10 mm。04:10:09,运行人员发现汽包水位2为425 mm,汽包水位2报警;04:10:25,汽包水位1突然上升至413 mm;04:10:26,MFT动作,1号炉灭火,给出“汽包水位高三值”报警。

3.2 事故分析过程

(1)检查DCS逻辑,发现在04:08:00时刻汽包水位1、2出现上涨趋势,仅汽包水位3和电接点汽包水位显示接近。

(2)检查DCS内部逻辑,MFT动作正确,“汽包水位高”保护设计为“三取二”动作。

(3)检修人员反映,现场检查汽包水位计变送器箱时,取样管上冻,造成汽包水位1、2显示错误,并最终导致MFT误动作。

(4)现场检查发现变送器箱设计的电加热电源线绝缘故障,导致电加热异常跳闸,变送器箱内温度迅速下降,引起取样管上冻。

(5)检查DCS汽包水位补偿逻辑[7],发现由于变送器上冻,但变送器测量的差压值当时并未超量程,因此DCS仍判断为好点,保护未自动将已上冻的测点剔除,造成MFT保护误动作。

3.3 防范措施

(1)将电加热器电源电缆重新拉放,且应考虑对此加热装置设计双路冗余电源,充分保障电源的可靠性。在变送器箱内增加1个温度测点引至DCS显示。在冬季夜晚较冷时应定期监视和记录温度值。

(2)由于变送器测量的差压量程较大,且测量的差压在DCS还需要补偿计算,因此,在超过一定差压时,汽包水位补偿值将超出正常的显示范围,此时应考虑增加相应的DCS逻辑,将该测点判断为坏点并将其从保护中切除。逻辑可采取当任一汽包水位超过±330 mm(汽包实际水位上下限)时,判断坏质量,并切除其保护功能[8]。

(3)对除氧器水位等其他重要水位计检查,加强防冻措施。

(4)排查主保护涉及到模拟量品质判断的逻辑,统一增加测量结果超出一定范围后自动切除保护功能,同时对于测量同一工质的多测点的增加偏差大报警。

4 机组3异常MFT事故分析

4.1 事故过程

某日,3号机170 MW运行。09:00:00,主蒸汽流量590 t/h,给水流量530 t/h,汽泵转速3 924 r/min。09:00:45,汽泵突然超驰动作,转速飞升至5 160 r/ min,给水流量突升至1 180 t/h,汽包水位突升较快,运行人员立即打开汽包事故放水,锅炉汽机发电机(boiler turbine generator,BTG)盘上小机降速无效,立即将小机打闸。09:01:45汽包水位升至+250 mm,MFT动作,汽机因“汽包水位高”保护动作跳闸。

4.2 事故分析过程

(1)小机转速指令在集控室立盘处设计有数字逻辑站(硬手操按钮),通过检查数字逻辑站的组态确认,当时3号小汽机突然误发“小机低压进汽电动门关”指令,导致小机低压调门失去汽源。

(2)由于在自动状态,小机自动开启高压调门。观察趋势发现,高压调门在开启后,小机转速突然飞升至5 160 r/min,给水流量突升至1 114 t/h。

(3)检查小机阀门流量曲线正常,高调门汽源参数正常,怀疑高调门伺服阀有问题[9]。

(4)现场检查确认小机高压调门伺服阀卡涩,从而导致高调门在刚开启后,并无流量输出,进而导致高调门全开,小机转速飞升,锅炉给水量过大。

4.3 防范措施

(1)应加强组态的维护工作,在大修或修改组态后,必须进行完善的试验和严谨的验收工作[10],尤其是对涉及到软逻辑、硬回路相冗余的设备,在进行整改和试验时必须同步进行修改,并分别进行连锁保护试验验证。

(2)定期对处于备用的设备进行在线试验,以防其备用在故障位置,导致关键时刻不能正常投入。

(3)在条件允许时定期对伺服阀、危机遮断(automatic shift trip,AST)电磁阀等油路阀门进行清洗工作,并且按照规程规定定期进行阀门活动试验。

5 结论

给水系统在设计阶段应充分了解所控设备的详细资料,如事例1中的主给水电动门的控制特性在设计时出现冲突,导致安装时混接了2套不同的强、弱电控制回路,造成控制电缆绝缘不合格,而调试过程中,也未引起重视,未将废弃的阀门控制柜内电缆全部甩开,为事故突发遗留了重大隐患。

汽包水位测量系统的保温设计在给水系统中愈发重要,变送器箱内电加热采取单一电源回路设计,也无相应的报警功能,不符合生产运行的需要,如文中事例2,电加热若设计了2路可靠电源,或者可靠的报警和监视措施,就不会造成保护误动。同时,DCS中要设计完善的水位保护逻辑,不能简单地只对变送器输出信号进行坏质量判断,也要考虑到因变送器引入管上冻等特殊情况下的逻辑处理。

在机组生产运行中,要定期对给水系统的备用设备进行维护和试验,如对小机的油系统进行定期清污工作,防止出线伺服阀卡涩,以及运行中处于备用状况的给水调门、最小流量阀等设备进行定期的活动试验,防止真正需要急用时动作不正常。

[1]DL/T 435—2004电站煤粉锅炉炉膛防爆规程[S].北京:中国电力出版社,2004.

[2]DL/T 1091—2008火力发电厂锅炉炉膛安全监控系统技术规程[S].北京:中国电力出版社,2008.

[3]苗长信,姚长青.某600 MW机组锅炉异常MFT分析[J].电力建设,2008,29(8):81-83.

[4]DL/T 5190.5—2004电力建设施工及验收技术规范第五部分:热工自动化[S].北京:中国电力出版社,2004.

[5]姚波威,吕强.机电一体化原理及应用[M].北京:国防大学出版社,2005:1-32.

[6]DL/T 5136—2001火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程[S].北京:中国电力出版社,2001.

[7]侯子良.锅炉汽包水位测量系统[M].北京:中国电力出版社,2005:16-18.

[8]李平,杨平.锅炉汽包水位保护技术研究进展[R].上海:上海电力学院,2007:1-3.

[9]梁利华.液压传动与电液伺服系统[M].哈尔滨:哈尔滨工程大学出版社,2005:344-349.

[10]DL/T 1012—2006,火力发电厂汽轮机监视和保护系统验收测试规程[S].北京:中国电力出版社,2006.

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