吴连社
(阜阳闸管理处 阜阳 236000)
阜阳船闸设计等级为Ⅳ级,船舶吨级为500t,年通航能力为400万t,闸室有效尺寸为180m×12m×3.5m(长×宽×门槛水深)。船闸主体工程由12节闸室、上下闸首、导航墙、靠船墩等组成,均为大体积混凝土结构。
由于大体积混凝土结构尺寸较大,施工时段较长,施工技术和施工组织较复杂,易出现混凝土裂缝、蜂窝、麻面、错台及平整度差等质量问题,因此,施工时必须严格遵守混凝土施工规范,制定科学合理的施工方案,采取切实可行的质量控制措施,才能保证混凝土工程质量。
大体积混凝土出现裂缝将破坏结构的整体性、防水性和耐久性,危害较大,必须采取严格的措施加以控制。
大体积混凝土裂缝是由多种因素引起的,除外部荷载作用或地基变形产生的裂缝外,主要有水泥水化热引起的温度应力作用、外界气温变化的影响、混凝土收缩变形的影响、边界约束条件的影响等。
2.2.1 科学设计混凝土配合比。阜阳船闸针对工程不同部位和不同的混凝土强度,通过试验确定混凝土配合比,使混凝土有相对较低的水化热和较好的和易性。
2.2.2 原材料质量控制。本工程选用优质原材料,水泥采用PO42.5级普通硅酸盐水泥;黄砂采用级配良好的中粗砂,细度模数2.3~3.2.8,含泥量小于2%;碎石采用5~25mm粒径和16~31.5mm粒径,片状颗粒含量不大于10%,含泥量小于1%,存放场地设置混凝土地坪,保证材料清洁并具有较好的粘合性。
2.2.3 合理掺加外加剂。本工程掺10%的Ⅰ级粉煤灰和10%的UEA膨胀剂,以减少水泥用量,降低混凝土的水化热。同时掺加高效泵送LY-8减水剂,使混凝土具有泵送特性,并在混凝土中掺入聚丙烯纤维1.0kg/m3,以增强混凝土早期抗裂能力,减少混凝土收缩。
2.2.4 埋设冷却水管。由于闸室、闸首底板和墩墙较厚,混凝土内外温差较大,故在底板和墩墙中布置冷却水管,通过冷凝水降低混凝土内部水化热,使内外温差小于25℃,并控制降温速度小于2℃/d。
2.2.5 降低入仓温度。本工程底板和墩墙主要集中在夏季浇筑,施工时外界温度较高,对砂石料采取覆盖、洒水降温,浇筑现场搭设遮阳设施,混凝土拌和水采用深井水等措施,以降低混凝土入仓温度。
2.2.6 改善约束条件,减少温度应力。合理安排混凝土施工程序和施工进度,尽可能缩短底板与墩墙之间、分期浇筑混凝土之间的时间间隔。同时,认真处理施工缝,对先期混凝土浇筑3d后进行凿毛,凿除混凝土表面的浮浆及松动石子,并清理干净,铺3cm厚同强度水泥砂浆,以降低前期混凝土对后浇混凝土之间的约束力。
2.2.7 采用“二次”法施工工艺。阜阳船闸大体积混凝土浇筑过程中,对投料、振捣、压光均采取“二次”法施工工艺,使水泥扩散充分,流动性增强,离析和泌水现象减少,提高混凝土早期强度,消除沉降及收缩裂缝。
2.2.8 控制浇筑速度。混凝土采用分层浇筑,控制混凝土分层厚度和浇筑速度,振捣密实,以使混凝土的水化热能尽快散失。
2.2.9 加强养护。浇筑完成的混凝土及早喷养护液和覆盖,防止表面过早脱水而产生收缩裂缝。同时延长拆模时间,控制混凝土内外温度。及时关注天气变化,防止冷空气产生剧烈降温引起温差裂缝。
大体积混凝土极易出现外观质量问题,且控制难度较大,因此加强混凝土外观质量控制十分重要。针对工程水平和垂直表面容易出现的外观质量问题,阜阳船闸采取了一系列质量控制措施。
2.3.1 混凝土水平表面外观控制
2.3.1.1 预控与过程控制相结合。混凝土浇筑前,底板周边高程以模板控制,施工的模板顶部高程即为设计板顶高程;板中部高程采用6m长混凝土压辊在轨道上行走的办法控制标高,轨道采用∠75mm×75mm×6mm角钢,临时反扣在预先测设的钢板支点上,轨道顶高程测设为板顶高程;混凝土浇筑找平后,去除角钢轨道,局部补抹混凝土找平。
2.3.1.2 防止表面干缩裂缝措施。混凝土浇筑压辊找平后,采用真空吸水将表面水分排除,然后用圆盘式抹光机磨光,最后再用叶片式压光机压光。
2.3.1.3 接缝平直度与平整度的控制措施。先浇块施工后进行填缝板安装时,板厚一致,安装牢固,且填缝板顶稍低于先浇混凝土板顶3~5mm;在后浇板混凝土施工时,最后找平周边,以先浇板为准,接缝平整。
2.3.1.4 防止混凝土表面损坏措施。养护工作安排专人进行,同时做好混凝土表面成品保护工作,在底板施工后,进行墩墙施工搭设、拆除脚手架时,钢管、扣件用绳索吊运,并在底板上铺两层草袋进行保护。
2.3.2 混凝土垂直表面外观控制
2.3.2.1 细化模板制作工艺与立模方法。在墩墙、导航墙等主要外露面采用清水模板,即采用大面定型钢模,接缝相对减小,模板表面光滑平整,从而使混凝土表面光滑。
2.3.2.2 加强原材料控制。为保证混凝土表面色泽一致,减少色差,水泥选用同一厂家、同一品种,黄砂、石子选用同一产地。脱膜剂选用新鲜机油。
2.3.2.3 采取入仓挂串筒落料。混凝土落料高度限制不超过2m,避免混凝土浆液飞溅至模板表面时间过长硬化引起麻面。
2.3.2.4 模板接缝处填加橡皮条。橡皮条需用胶先贴于一侧模板上,不能突出模板内侧,避免因接缝处漏浆使表面出现麻面,对拉螺栓外套无缝钢管,防止螺栓处产生麻面。
2.3.2.5 合理布点,下料均匀。对于布料死角区,采用人工二次倒运,严禁用振动棒平仓,按规定均匀插点振捣,不得漏振、过振。
2.3.2.6 控制拆模时间。拆除模板时,混凝土达到须规定强度,侧面模板拆模不低于3.5MPa,拆模要小心仔细,不损伤表面及棱角。
2.3.2.7 修补预留螺栓孔洞。每个孔洞修补前,先撒水湿润,凿毛深约2cm,尺寸形状一致,并用专门配制的砂浆修补,修补后做到与混凝土表面颜色基本一致,表面光滑,不收缩开裂,达到观感美观的效果。
2.3.2.8 防止混凝土表面错台。闸室墩墙全部用槽钢围檩,螺栓连接,以增强模板的刚度及整体性;导航墙、靠船墩等墙体均采用一次立模到顶,一次浇筑混凝土;对确需分段浇筑的部位,在临水面多立一块模板,在先期浇筑标高处外模上钉一水平三角条,在后期浇筑混凝土接缝处模板紧贴已浇混凝土表面,确保接缝水平,可避免混凝土错台产生。
通过检测检验,本工程已完成的混凝土强度均大于设计强度且小于1.5倍设计强度的要求;混凝土保护层厚度抽检合格率达到85%以上;混凝土结构在截面突变处出现了极少的细微裂缝,但裂缝尺寸均在允许限差之内;混凝土表面无明显的蜂窝、麻面、错台等现象,混凝土外观质量较好。
阜阳船闸工程针对大体积混凝土施工的特点,采取预先控制与过程控制相结合的措施,在精心选择材料和严格施工工序下功夫,严格控制质量,有效地减少了大体积混凝土的裂缝与外观质量等问题,全面提高了混凝土结构的耐久性、安全性和可靠性