凉水塔水动风机试验应用小结

2011-01-30 10:50何月波阿不都克里木顾山川赵洪亮
化工设计通讯 2011年5期
关键词:减速机冷却塔水轮机

何月波,阿不都克里木,顾山川,赵洪亮

(塔西南石化厂,新疆泽普 844804)

塔西南石化厂化肥循环水场共12间冷却塔,皆为机械通风逆流薄膜式冷却塔,所用抽风式轴流通风机型号为L47型,因为不同流量的冷却塔需配置不同规格的风机和电机,工作流量越大所需的电机功率也越大;并且只要冷却系统在正常工作,无论实际工作流量如何,电机都将驱动风机旋转,以获得需要的冷却效果,在保证冷却效果的同时,冷却塔会在原合理指标的基础上各系统放大20%左右,这样,造成了能源的浪费。

在倡导节能减排的今天,冷却塔水动风机引起我厂高度关注,它是用专用的微型高效水轮机取代电机(包括传动轴、减速机)作为风机动力,使风机驱动方式由电力改为水力,而专用水轮机的工作动力来源于整个冷却循环水系统中的富余能量。水动风机冷却塔能在原系统设计、使用参数不变和设备正常使用的前提下,取消原电机,达到节能的目的,因此,我们决定进行试验。

1 改造方案

本次改造选用化肥循环水系统12间凉水塔当中的一间——12#凉水塔进行试验,改造前的单塔示意见图1。

1.1 原有12#凉水塔状况

1.1.1 冷却塔部分

结构型式 方型逆流水泥组合塔

额定流量 800m3/h 额定温差 10℃

布水器型式 固定 进水管径 DN400

1.1.2 水 泵

额定扬程 12~52m 电机功率 380kW

额定流量 1404~2268m3/h

出口压力 0.55MPa

1.1.3 风机部分

型号 L47 电机功率 30kW风机直径 4700mm 转速 200r/min(约)传动方式 减速机/传动轴 材质 玻璃钢

图1 改造前12#凉水塔示意图

1.2 水轮机技术参数

结构型式微型双击式 规格型号SJ750A

水轮机效率 85% 重 量 550kg

外形尺寸(长×宽×高) 1092×983×1211mm

1.3 试验方法及措施

(1)拆除12#冷却塔原来的风机驱动电机和变速器,以微型双击式冷却塔专用水轮机取代电机(包括传动轴、减速机)作为风机动力源,使风机驱动方式由电力改为水力,原塔成为新型的节能型水动风机冷却塔。改造示意见图2。

双泵运行条件下,对现场各个参数进行监测,监测点及方法如下:

合成总流量 现场管道超声波流量计

进塔流量 超声波流量计(仪表工程部测量)

进塔水压 现场进塔管线压力表

进塔水温监测点 进塔水管线温度计

集水池水温 8#泵进出口管线温度表

环境温度 水银温度计

出塔水温监测点 制作集水槽并采用水银温

度计测量

图2 12#凉水塔试验改造后示意图

由于受上塔水量、环境气温、风速等很多因素影响,测定的温度只能作为参考,但风机叶片转速作为考核依据就要直观和简单得多。改造前后相关参数及比较见表1、2。

表1 试验水动风机改造前后指标对比

表2 试验水动风机改后上塔流量与风机叶片转速的关系

(2)对冷却塔进出水管路进行相应调整,增加两路水轮机进口管线和直接进塔顶水分布管的副线,在水轮机进口和副线上安装截止阀;塔体结构和风机叶片保持不变,从而最大限度利用原有的完好设备,降低改造成本和减少施工时间。

(3)试验风机数据计算

经计算,水轮机输出功率为80.7kW,风机轴功率为75.3kW。由此得知,水轮机输出功率大于风机轴功率。

冷却塔额定冷却水量2 500m3/h,额定温差10℃,气水比0.84,则冷却塔实际需要风量为187.5×104m3/h。

风机额定风量262×104m3/h,多余风量74.5×104m3/h,这样,不仅增加了冷却塔的飘水率,而且消耗了约15%的电机功率(11.3kW),减速机消耗约30%的电机功率(22.6kW),故风机消耗在冷却塔实际需要风量(换热风量)上的实际轴功率仅为:75.3―11.3―22.6=41.4kW。

2 结果与讨论

(1)通过表1数据可以看出,12#凉水塔水动风机试验改造后,在环境温度提高的情况下,凉水塔进出水温差几乎没有大的变化,上塔压力的指标控制在0.2~0.35MPa之间,随着季节的变化,水动风机的转速会随着循环水流量的增减而增减,风量也随之增减,使冷却塔的气水比稳定在最佳状态,达到冷却效果最好。

(2)试运行水动风机,采用红外线转速仪测得水动风机叶片转速218r/min,流量712m3/h;进水动风机阀门开度30%;测得旁边11#塔电动风机叶片转速207r/min,流量2 074m3/h;表2数据显示,当流量达到600~700m3/h,水动风机叶片转速就已达到额定转速,而凉水塔的设计处理量800m3/h,也就是说未达到设计负荷,风机转速就达到了200r/min,因此上塔管线设置了副线。为保证设备的安全,不能再提高转速,只能让其余循环水走副线,保证凉水塔的处理负荷。在调试过程中发现11#、12#塔水量配给不均衡,如3月24日11#2 074m3/h、12#712m3/h,4月2日测11#1 480m3/h、12#600~650m3/h。双泵运行状态下合成1#~5#每间420m3/h,11#塔1 400m3/h,12#塔800m3/h,尿素6#~9#塔每间350m3/h,10#塔1 200m3/h,1#~9#塔处理能力大(填料比表面积大)、10#~12#处理能力小(填料比表面积小),而水量恰恰相反,合成和尿素两边都各有一半的水量,造成尿素7#泵、合成8#泵出口温度比1#~9#高5℃左右,汇入总管后水温偏高,因此,1#~9#风机改造不一定能达到10#~12#的改造效果。但双泵运行只开1#~9#塔则不受此限制,合成每间塔840m3/h、尿素725m3/h,能满足水动风机水量要求(上述问题不是水动风机造成的)。

(3)12#凉水塔水动风机耗电为0,创造了经济效益,电动风机功率为30kW,改为水动风机后每年可减少用电量26.28×104kW·h,单价为0.30元,则直接效益为7.884万元。

(4)计算表明,水轮机输出功率远大于风机实际轴功率,水轮机完全可以取代电机(包括传动轴、减速机)作为风机动力源,使风机驱动方式由电力改为水力,达到最好的冷却效果。

3 结 论

12#凉水塔水动风机的试验改造,无论从节能、经济效益,还是安全角度看都无疑是新的突破,接下来我们将进行全厂凉水塔水动风机的改造,实现其更广阔的应用前景。

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