大兴矿南风井JKM-3.25/4(Ⅱ)提升绞车调试参数核算

2010-12-31 23:22陈纪军张永俭曾小艳宗方明
中国新技术新产品 2010年2期
关键词:副井变位绞车

陈纪军 张永俭 曾小艳 宗方明

(铁煤集团大兴煤矿)

1 引言

大兴矿南副井提升绞车为JKM-3.25/4(Ⅱ),提升绞车是矿井主要提升设备,提升绞车的各种参数是根据提升载荷的不同而改变,提升机的液压制动系统,是提升绞车保证提升安全的重中之重,本文就我矿南副井提升绞车的能力及制动系统进行核算,目的是达到提升系统的安全可靠。

2 能力核算

主轴装置+减速器变位质量:15.26×103kg;导向轮变位质量:3.06×103kg;罐笼质量 QZ:2×10.35×103=20.70×103kg;悬挂装置质量:8×0.42×103=3.36×103kg;一次提升载荷 Q:33(人)×75kg=2.48×103kg;罐笼内尺寸:5m×1.2m=6m2;提升人员数量:6m2/0.18m2=33(人)

提升钢丝绳质量:4×4.78×767m=14.67×103kg;平衡尾绳质量:2×9.56×(674+1.5×1.5)=14.65×103kg;电机变位质量:Qd=2(GD2)d(i/D)2=2×1.28×(7.35/3.25)2×103=13.09×103kg

总变位质量:Σm=(15.26+3.06+20.70+3.36+2.48+14.67+14.65+13.09)×103=87.27×103kg

设计钢丝绳最大静张力:45×103kg;设计最大静张力差:14×103kg实际最大静张力:Fz=Q+Qz+4PHc=2.48×103+10.35×103+4×4.78×704=25.72×103kg

实际最大静张力差:Fc=Q+△H=2.48×103+(4×4.78-2×9.50)×704=2564.48kg=2.56×103kg,因:c=Fc/Σm Fc=2.56×103kg 远小于 Σm=87.27×103kg所以:Px=2.75×3.25×Σm/(A·n)=2.75×3.25×87.27/(14200×12)×103=2.28Mpa,Px实际取值:Px=2.28+0.5=2.78MP(0.5 残压);最大敞闸压力:Pmax=Px+Pf,Pf—综合阻力,产品说明书给出Pf=1.65Mpa; 即 :Pmax=Px+Pf=2.78+1.65=4.43Mpa,说明:现实际最大敞闸压力为5.2Mpa

重物下放时二级制动油压计算:

按规程规定,减速度取a≥1.5m/s2R1/R2=0.9,PI级≤2Px-(7.8Σm+5.1Fc)/(A·n)=2×2.78-(7.8×87.27×103+5.1×2.56×103)/(14200×24)=3.53MPa

取规程规定的最大值a≤5m/s2;PI级≥2Px-(25.7Σm+5.1Fc)/(A·n)=2×2.78-(25.7×87.27×103+5.1×2.56×103)/(14200×24)=-1.06Mpa

通过计算结果表明,因实际张力差Fc=2.56×103kg很小,取FI级=3.53Mpa

防滑校验:

1)静防滑验算,要求静防滑安全系数бj≥1.75,eua=1.87

提升重载时:上升侧钢丝绳静张力;提人:Fs=Q+Qz+4PHc+0.1Q=2.56×103+10.35×103+4×4.78×704+0.1×2.56×103=26.63×103kg

下降侧钢丝绳静张力:提人:Fx=Qz+4PHc-0.1Q=10.35×103+4×4.78×704-0.1×2.56×103=23.56×103kg

бj=Fx(eua-1)/Fs-Fx=23.56×103×0.87/26.63×103-23.56×103=6.67>1.75

下放重物时:下放人员时:бj=Fx(eua-1)/Fx-Fs=23.56 ×103×0.87/26.63 ×103-23.56 ×103=6.67>1.75

提升和下放人员时的静防滑安全系数相同(载荷相等)大于1.75,满足条件。

动防滑验算:要求动防滑安全系数бj≥1.25,提升作业:考虑提人,加速段防滑最不利,上升侧静阻力:Fs=26.63×103kg=260974N,下降侧静阻力:Fx=23.56×103kg=230888N

上升侧变位质量:提人:ms=Fs-0.1Q=26.37×103kg,,下降侧变位质量:提人:mx=Fx+0.1Q=23.82×103kg,бj=(Fx-mxa1)(euaυ-1)/(Fs-Fx)+(ms+mxa1)=2.74>1.25

下放作业,下放人员时,减速度防滑最不利,下降侧静阻力:下人:Fx=255192N

上升侧静阻力:下人:Fs=236670N;Ms=26681kg;mx=23509kg;бd=(Fs-msa3)(eua-1)/(Fx-Fs)+(ms+mx)a3=4.19>1.25

紧急制动防滑验算:最不利情况是下放载荷(人员)时发生紧急制动,因下放载荷小于变位质量,仍然考虑变位质量。Mz≥3(Σm×D/2)=3×(87.2700×3.25×2)=425441kg.m

az=(2Mz/D-0.8Σm)/Σm=2.2>1.25

以上三项防滑验算结果:静动防滑安全系数均符合规定要求。

3 结束语

通过上述对JKM-3.25/4(Ⅱ)提升机的能力核算证明,我矿南副井提升绞车,能够满足矿井提升的需要的,各种制动参数符合设计和《煤矿安全规程》要求。随着科学进步与发展,矿井提升绞车PLC控制系统的投入使用,液压制动系统也随之发生了很大的变化,液压制动系统的改进是必然发展趋势,液压站控制系统的电液调压系统将改为比例调压系统,实现调压及二级制动系统更加准确可靠,以确保矿井提升本质安全。

[1]《煤矿固定机械手册》,煤炭工业出版社,1996年7月

[2]《提升与运输》,中国煤炭工业大学,1986年6月

[3]《提升机安装与调试使用说明书》,洛阳矿山机械厂,1986年8月

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