电石渣在2500t/d生产线中的应用体会

2010-09-13 08:19李洪平
四川水泥 2010年3期
关键词:耒阳石渣生料

李洪平

(耒阳南方水泥有限公司,湖南耒阳421824)

电石渣在2500t/d生产线中的应用体会

李洪平

(耒阳南方水泥有限公司,湖南耒阳421824)

0 前言

耒阳南方水泥有限公司2500t/d生产线(回转窑:Φ4×60m,篦冷机:LYBLJ3.2×21.6m,有效面积64.26m2)于2007年7月建成点火投产。自有矿山石灰石品位低(CaO约44%~47%),难以配料生产,时有100%石灰石配比都难满足配料要求,一直以来熟料28天抗压强度在48~52MPa。且石灰石矿点间CaO相差较大,导致生料成分不稳,影响窑的均衡稳定和窑砖的使用年限。2008年8月前,窑砖的寿命不足6个月,同时窑产量也低,月产量不足60000吨。

2009年我们针对自有矿山石灰石品位低的现状,从5月开始试用电石渣进行配料生产,使用情况较好,达到预期效果。现将我厂使用电石渣的体会介绍如下,以供参考。

1 使用情况及效果

将2008年12月与2009年12月生产进行对比,电石渣、石灰石、砂岩、铁粉化学成分见表1所示。

使用前我们对配料系统进行技改,增加一台电石渣皮带配料秤配料系统,实行四组分配料。使用电石渣后生料质量稳定,波动也较小,窑况稳定,窑均衡稳定生产,熟料产量提高了,窑皮稳定性提高了,窑运行稳定。

2009年10月、11月、12月熟料产量分别为87900吨、88161吨、88178吨,连续三个月窑运转率达100%,窑安全连续运转94天。

使用电石渣后生料质量得以稳定,熟料质量、产量也得以提高,现将使用电石渣前、后的生料与熟料的化学成分及熟料质量情况汇总,见表2所示。使用电石渣配料后,生料成分稳定,由于生料成分的稳定带来窑热工制度稳定,对高KH也能适应,从而为窑系统的稳定带来产能的提升,熟料总钙的提高以及熟料煅烧质量的改善,确保了熟料28天强度较大幅度的提高。

表1 电石渣、石灰石、砂岩、铁粉化学成分对比%

表2 使用电石渣前后汇总表

2 窑系统操作中的注意事项

(1)C1出口负压的控制:因电石渣的分解温度低(575℃),预热器系统易结皮,为确保系统安全,总结兄弟单位教训,以防预热器系统压力过大出现增湿塔吸扁现象,将C1出口压力与高温风机进行安全联锁,若系统压力过大,高温风机则跳停。

(2)分解炉出口温度比正常降低,目前我们控制在865~870℃。

(3)注意电石渣的掺量,适量的掺量有利于立磨系统的运行,但因电石渣水分一般在30%以上,容易堵入磨下料溜子,影响立磨操作及产量。所以,应用时宜从低掺量起试验,开始使用2%,逐步增到10%以上,最后根据生产实际情况及使用效果,结合以上几方面考虑,再结合石灰石与电石渣价差,将其掺量确定在6%~10%较为理想。

(4)电石渣对窑砖的损伤较大,在窑系统调整中注意窑皮的补挂,及时控制好烧成带筒体温度在320℃以下,我们烧成带窑砖使用龄期已经12个月,目前运行良好。

(5)生产中根据窑内状况及时调整煤管及窑炉用风,这有利于质量的稳定及产量的提高。

(6)及时调整优化系统煅烧操作控制参数,保持合理的煅烧制度,充分发挥窑系统煅烧能力,在保证熟料质量的前提下,实行产量最大化均衡稳定生产,提高窑系统运转率。

(7)电石渣的利用有利于三废退税。

(特邀编辑:谢克平)

TQ172.9 文献标识码:B 文章编号:1007-6344(2010)03-0055-02

2010-01-19】

猜你喜欢
耒阳石渣生料
降低生料粉磨电耗的解决措施
黄磷渣对水泥生料分解和煅烧过程的影响
电石渣稳定土强度特性影响因素分析
耒阳工农兵苏维埃政府劳动券
不同生产线入窑生料掺加硫、碱对熟料烧成作用研究
耒阳市烤烟主要生育期与气象因素的相关性分析
耒阳:4747人“赶考”
电石渣固化软土的强度特性研究
改变生料取样点提高熟料质量
某碾压石渣料堤防边坡抗滑稳定数值模拟研究