465 t/h循环流化床锅炉灰渣含碳量优化调整试验

2010-09-11 01:43张宝亮胡志宏
山东电力技术 2010年4期
关键词:含碳量灰渣飞灰

张宝亮,胡志宏

(1.华电淄博热电有限公司,山东 淄博 255054;2.山东电力研究院,山东 济南 250002)

465 t/h循环流化床锅炉灰渣含碳量优化调整试验

张宝亮1,胡志宏2

(1.华电淄博热电有限公司,山东 淄博 255054;2.山东电力研究院,山东 济南 250002)

灰渣含碳量是影响CFB锅炉运行经济性的重要指标,通过一系列对比试验,摸清了循环流化床锅炉灰渣含碳量的影响因素,试验结论对优化循环流化床锅炉运行状态有重要的参考意义。

燃烧调整;灰渣含碳量;试验

0 引言

CFB锅炉因其燃料适应性广、燃烧效率高、符合环保排放要求,在国内得到广泛推广,但是实际运行中受燃煤煤质变化、负荷波动、运行人员调整水平影响影响,锅炉运行经济性变化较大,根据燃烧效率影响因素,机械未完全燃烧损失(q4)占有相当大的部分,而灰、渣含碳量的高低直接决定q4的高低,同时CFB锅炉炉渣含碳量的的大小对锅炉效率的影响远大于煤粉炉的影响。淄博公司465 t/h CFB锅炉,近期炉渣含碳量有逐年升高的趋势。为摸清CFB锅炉灰、渣含碳量影响因素,提高机组运行经济性,通过一系列对比试验,逐步了解了灰、渣含碳量的影响因素。

1 锅炉设备状况

哈锅465 t/h循环流化床锅炉为高温超高压、自然循环、单炉膛、一次再热、平衡通风、露天布置汽包炉,钢架双排柱悬吊结构。尾部对流烟道中布置两级过热器、一级低温再热器,省煤器、空气预热器。设计燃用贫煤、配2台一次风机、2台二次风机、2台液粘调节吸风机,3台高压流化风机,投产初期配套2台风水联合冷渣器,受排渣不畅影响,投产后改为滚筒水冷冷渣器,后期对排渣口进行了改造,由侧排渣方式改为底部排渣。

2 燃烧调整试验结果与分析

锅炉运行的经济性,影响的因素较多,不单纯涉及灰渣问题,进行燃烧调整,应统筹考虑锅炉效率的问题,对于经济性调整,在保证安全前提下,以锅炉效率为最终调整目标,进而提高机组运行经济性。

试验期间煤质分析如表1所示。

表1 试验期间煤质分析

2.1 燃煤粒度变化

对于一定风速、煤质的燃煤,燃煤粒度决定了燃煤在炉内的停留时间及燃烧状况,CFB锅炉在设计初期一般选用窄筛分粒度燃煤,由于受我国燃煤品种繁杂限制,后期改为宽筛分燃煤,不同的燃煤粒度,对锅炉燃烧的经济性影响不同,试验选取相同的煤质,配风方式,通过调整细碎机的破碎间隙,改变燃煤粒度,进行对比试验,结果如表2所示。

从试验数据,燃煤粒度细颗粒份额较大,炉渣含碳量低,飞灰含碳量较高,究其原因,由于CFB锅炉的燃烧特点,在密相区属缺氧燃烧,细粒度较多,增加了稀相区的燃烧份额,使稀相区的燃烧份额超过设计值,导致一部分煤粉未完全燃烧排至分离器,由于分离器效率与粒度成正比,返料量降低,飞灰增大,同时细颗粒燃煤的反应速度大于粗颗粒,炉渣含碳量较低。

表2 燃煤粒度对灰渣含碳量的影响

燃煤粒度粗颗粒份额较多,使得许多大煤粒沉于密相区底部,燃烧不充分,随渣排出,特别是对于矸石含量高的燃煤,热值相对较低,排渣量增大,而矸石燃烧中不能产生爆碎现象,燃烧需要的时间相对增长,导致炉渣含碳量升高。另一方面,燃煤粒度粗颗粒较多,是造成结焦的首要原因,为防止结焦,必会加大一次风量,使大量细煤粒随烟气排出,导致飞灰增大,同时加大了对受热面的磨损。

2.2 负荷变化

负荷变化时由于燃煤量和空气量都随之变化,床温、流化风速随之变化,导致燃烧效率变化,试验选取相同的煤质,配风方式,通过给煤量及总风量的调整,改变负荷,进行对比试验,结果如表3所示。

表3 负荷对灰渣含碳量的影响

负荷降低由于床温、物料循环降低较多,炉内热强度降低,导致飞灰、炉渣增大,效率降低。

2.3 床压变化

在维持配风方式不变的情况下,通过调整床料高度,改变床压,以对比床压变化对经济性的影响,结果如表4所示。

随床压的降低,炉渣含碳量逐渐增大,分析原因,由于目前的排渣方式为底部排渣,床料中渣、煤混合,排渣时部分原煤不可避免随炉渣被排出,床料高时,原煤在床料中份额相对较少,同时原煤在炉内的燃烧时间增长,随床压降低,原煤份额增大,在炉内的燃烧时间缩短,炉渣含碳量增大。

飞灰含碳量随床压的降低而降低,究其原因,在煤质一定情况下,床压增大需增大炉内运行风速,相对细小的飞灰颗粒在分离器内返回的几率降低,燃烧时间缩短,导致飞灰的增大,同时高床压风机电耗增大、磨损增大。

表4 床压对灰渣含碳量的影响

2.4 床温变化

在维持运行氧量、总风等不变的情况下,通过一、二次风配比的调整,改变床温,以对比床温变化对经济性的影响,结果如表5。

表5 床温对灰渣含碳量的影响

理论上讲,较高的炉膛温度对炉内燃烧是有利的,但从试验数据上,CFB锅炉并非炉膛温度越高,经济性越高,分析原因,由于正常运行中CFB锅炉床温的调整,是以调整配风为手段,配风不同造成经济性不同,随着送风的增加,床温降低,而床温降低到一定数值,稀相区燃烧强度降低,导致燃烧不完全,飞灰、炉渣含碳量升高,经济性降低。

2.5 一次风量变化

在维持运行氧量、总风量等运行参数不变的情况下,通过调整一二次风量,改变一二次风配比,以对比不同一次风量对经济性的影响,结果如表6所示。

表6 一次风量对灰渣含碳量的影响

在一定范围内,随着一次风量的升高,炉渣含碳量降低,飞灰可燃物降低,锅炉效率升高,但风量增至一定数值后,继续增加一次风量,锅炉效率呈降低趋势。

分析原因,从燃烧角度,由于循环物料从密相区返回,一次风和燃煤也是从此加入,密相区作为一个稳定的加热源,须保证密相区有一定的燃烧份额,才能保证该区域的温度,特别对于我们宽筛分燃煤,本身会有部分大颗粒停留在密相区,必须在密相区送入足够空气,使这部分燃煤燃烧或气化。但当一次风过高,二次风将减弱,分段燃烧的比率降低,同时细颗粒停留时间减小,导致飞灰增大。

2.6 氧量变化

在维持一二次风配比,床压等运行参数不变的情况下,通过总风量的增减,改变炉膛氧量,以对比锅炉运行氧量对燃烧经济性的影响,探索锅炉最佳运行氧量,结果如表7所示。

表7 运行氧量对灰渣含碳量的影响

随着运行氧量的升高,飞灰、炉渣降低,锅炉效率升高,初步分析,低氧量运行,导致炉内缺氧燃烧,从配风角度,随着送风增加,床温降低,但炉内氧量充足、燃烧环境增强,锅炉效率增高。但是根据CFB锅炉磨损情况,增大风量后,必然导致炉内磨损加剧,因此,在保证降低飞灰,提高锅炉效率的同时,兼顾炉内磨损情况,保持适宜的运行氧量。

2.7 上下二次风配比变化

在维持运行氧量、总风、一二次风量等运行参数基本不变的情况下,通过调整上下二次风箱进风挡板,改变上下二次风配比,以对比上下二次风量变化对经济性的影响。结果如表8所示。

表8 二次风配比对灰渣含碳量的影响

二次风配风方式,增大上二次风风量,可实现炉内分段燃烧的要求,减少密相区燃烧份额、增大稀相区份额,同时上二次风尚有压火,降低火焰中心作用。

2.8 排渣方式对比

在维持运行正常运行参数不变的情况下,改变冷渣器的运行方式,以对比不同冷渣器运行对炉渣含碳量的影响。

冷渣器运行方式对于炉渣含碳量变化规律性较差,由于前墙给煤,落煤点受拨煤风的影响,落煤点并非一定落至前墙位置,导致不同的冷渣器运行,炉渣含碳量无规律变化。

3 结论

1)选择适当的燃煤粒度,正常情况最大粒度不大于7 mm,特别是矸石含量高的煤种。

2)飞灰含碳量随床压升高而升高,炉渣含碳量随床压升高而降低。选择适当的床压,床压控制以料层高度,减小一次风量调床压现象。

3)床温控制以配风调节为主,正常随煤质、负荷变化,保持在850~950℃间。

4)飞灰含碳量与一次风量成正比,炉渣含碳量与一次风量成反比,选择合适的一次风量,正常保持16~17万m3/h。

5)综合考虑风量与经济性及磨损关系,确定最佳氧量3.5%~4.5%。

6)控制上层二次风高于下层二次风,有利于提高燃烧效率。

7)根据拨煤风、给煤量的大小,调整前后墙冷渣器运行方式。

[1]岑可法,倪明江,等.循环流化床锅炉理论设计与运行[M].北京:中国电力出版社.

Optimized Adjustment Test on the Content of Carbon in Ash of 465 t/h CFB

The content of carbon in ash is an important index about efficiency of CFB boiler.Through a series of compara tive tests,the rules of many factors affecting content of carbon in ash are and the results can be used to guide CFB boiler operation.

combustion adjustment;the content of carbon in ash,;test

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TK264.1

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1007-9904(2010)04-42-03

2010-05-17

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