实施企业标准确保高凝油热洗质量

2010-09-01 00:59阚艳红
石油工业技术监督 2010年5期
关键词:油井沈阳油田

阚艳红

中国石油辽河油田分公司 沈阳工程技术处 (辽宁 新民 110316)

实施企业标准确保高凝油热洗质量

阚艳红

中国石油辽河油田分公司 沈阳工程技术处 (辽宁 新民 110316)

沈阳油田是全国最大的高凝油生产基地,生产的高凝油具有凝固点高、含蜡量高的特点,热洗工作是日常油井管理中的重点,2009年通过在现场严格实施企业标准Q/SYLH 0145《油井热洗操作规程》,完善了配套的管理措施,确保了油井热洗质量的全面提高,为油井热洗后能够高效生产提供了可靠的基础保证。

高凝油 热洗 标准 质量

沈阳油田为全国最大的高凝油生产基地,23个区块中有20个区块的原油含蜡量在21%以上,凝固点平均在40℃以上,最高的达到了67℃,生产的高凝油具有凝固点高、含蜡量高的特点,对温度尤其敏感,清蜡工作是油井日常管理中的工作重点。在生产现场,解决蜡影响的有效手段是油井高温热洗,即通过向井筒环形空间内打入经过加热的软化水,利用热水与油、套管间的热传导原理,靠高温将凝析的石蜡融化掉,再经过大排量的热水冲刷,把溶化掉的石蜡经井口排出,达到化蜡排蜡的目的。一旦热洗质量无法保证,那么油井的躺井率就会大幅度上升,因此,如何确保高凝油井的热洗质量,是保证高凝油田正常生产、保持产量稳定的重要课题。2009年沈阳油田通过在现场严格实施企业标准Q/SYLH 0145《油井热洗操作规程》,促进了油井热洗质量的全面提高,为油井高温热洗后能够高效、长效的正常生产提供了可靠的保证。

《油井热洗操作规程》主要内容

企业标准Q/SYLH 0145《油井热洗操作规程》在作业程序上对热洗工的工作进行了严格、规范、全面的规定,从接热洗管线开始,到泵车打水、加热炉点火,热洗过程中的泵车排量,热洗过程中油井的热洗油上返情况以及热洗结束部分都进行了规范;在技术参数的规定上,从温度、排量、热洗压力、抽油机电流等方面,在初始阶段、加热阶段、结束阶段都分别进行了详细的量化;在要求达到的热洗效果上,制定了一个可操作的目标;在注意事项上,从安全、设备、操作等方面都全面系统地做了规定。总之,Q/SYLH 0145《油井热洗操作规程》是一项规范全面、步骤严格、操作性强的标准。

提升高凝油热洗质量的主要做法

企业标准Q/SYLH 0145《油井热洗操作规程》2009年在沈阳油田强化实施后,在生产现场采取了一系列配套的保证措施,对全面提升高凝油油井的热洗质量起到了巨大的指导作用。

1 实行油井热洗周期警戒线制度,确保油井热洗及时、有效

原来沈阳油田热洗周期实行的弹性热洗周期,很难确定油井何时需要热洗,技术人员通过现场调研认为油井必须有一个相对固定的热洗周期,于是按含水级别、产量区段制定出具有指导意义的《电加热井热洗清蜡周期警戒线参照表》、《冷抽井热洗周期警戒线参照表》,结合该表的指导性意见,各作业区再按“一井一策”确定出各井的热洗周期警戒线,一旦进入了警戒线的范围,井站必须加密资料录取,提高管理级别,管理干部必须对是否需要热洗做出明确判断,并且把它作为重点井管理,尤其是低产液井,每天对油井的电流、功图、产量等参数进行分析,以“两升一降法”判定油井是否需要热洗,即以油井近三个月功图载荷、电流为依据,因油井结蜡,功图显示冲程损失增大0.3m以上,载荷增加15kN以上;电流增加正常值10%的实施热洗,产液量下降正常产液量10%,需进行热洗。一旦发现符合了“两升一降法”的指标马上组织洗井,这样既可有效延长热洗周期,增加油井生产时率,又可避免发生蜡卡、杆断躺井。

2 建立热洗方案的优化、调整机制,保证热洗方案更加科学、合理

为了使制定的热洗方案更加趋于科学、合理,在制定油井热洗方案的时候,除了要充分考虑到油井的自身状况,包括原油含蜡量、液量、含水、电流、井深、套管直径等资料,采用了“四阶段法”来制定热洗方案。①替液阶段:热洗车不加温,温度65℃左右,二档排量由小变大;②提温化蜡阶段:三档排量、热洗车点火水温控制在80~85℃;③排蜡阶段:四档排量、温度85~90℃;④巩固阶段:三档排量、温度90℃,上下行电流基本稳定。还要充分考虑到油井的生产状况是动态变化的,油井的热洗方案也不能一成不变,按照“跟踪-摸索-调整”,“再跟踪-再摸索-再调整”的PDCA循环方法对热洗周期、热洗方案进行动态调整。为此,专门实行了油井热洗例会制度,即每月定期召开一次热洗例会,与会人员对每一口有问题的热洗井进行全面分析、论证,并及时拿出整改意见,使油井热洗方案的制定,真正做到了“科学、动态、合理、高效。”

3 建立新的考核与结算机制,保证热洗温度满足油井热洗需要

油井热洗温度是实现热洗质量提高的关键,为此,沈阳油田建立健全了热洗监督机制,实行专职带车人负责制度,各级干部定期或不定期检查,来确保油井热洗温度满足油井热洗的需要。工作中,专门制定了热洗质量监督考核制度,把热洗监督人员的奖金与考核情况挂钩,做到有奖有罚,对热洗监督人员进行约束。另一方面,按照泵车3档的车速对打水时间进行了精确的计算,打15m3水的时间是50~60min,据此规定,每口油井的热洗时间为2h以上。在与运输公司进行热洗结算时,以热洗监督人员的记录作为核算的重要依据,热洗温度达不到要求的按比例进行处罚。通过一系列的考核,2009年沈阳油田98%以上的油井热洗温度达到了规定的温度,为确保高凝油热洗质量奠定了坚实基础。

4 运用新的管理方法,加强现场洗井质量的跟踪及认证

经过现场多年的摸索,形成了一套行之有效的“听、看、摸、记、比”的现场热洗质量跟踪监督方法,对油井的热洗质量起到了很好的促进作用。

“听”:当打完或接近打完第一罐热水后,将耳朵贴近油井的出口管线上,听井口返液的声音,如发出连续不断的“哗哗”响声,且持续时间达30min以上,为热洗质量良好。

“看”:打开取样闸门检查洗井液是否上返,并检查携蜡情况;查看罐车来时热水是否满罐,走时是否空罐。

“摸”:摸罐车内热水的初始温度(50~60℃);油井出口管线上有温度计插孔的要插入温度计,没有的要摸出口管线的温度,应该逐渐升高到70℃左右,且持续时间达到50min以上。

“记”:热洗要带热洗短接,以便记录热水入井温度。由于热洗车使用年限长,热洗车自带的温度计与实际温度有一定差距。通过在热洗车与套管连接处加上自制的温控热洗短接(见图1),能够方便、真实的掌握油井热洗温度;在热洗过程中每20min记录一次抽油机电流,连续2次电流没有明显变化才可以考虑结束热洗了。

“比”:油井热洗后 2~3h,要通过“三对比法”进一步证实油井热洗质量是否合格,对热洗效果进行跟踪:热洗结束后10min内对热洗前后的电流进行对比,电流要恢复到或低于正常水平;热洗结束后30min内通过量油对热洗前后的泵效进行对比,泵效要达到80%以上或在洗前基础上提高20%;热洗结束48h内测功图对热洗前后负荷进行对比,功图正常,负荷恢复到正常水平。

通过以上“听、看、摸、记、比”法进行综合分析判断,即可在现场初步确认油井热洗质量是否合格。“听、看、摸、记、比”法在现场应用以后,油井高温热洗合格率明显上升,短期内重复热洗的现象大大减少。

5 完善热洗方式,实现了热洗效果的明显提高

2009年技术人员通过调研分析,采取了自身热洗、低压掺水、稀油热洗等多种热洗方式。针对日产液在15t以上的油井采用自身热洗车清蜡,具有热洗液的配伍性好(采用本井液)、对地层的污染小、热洗温度高(把本井液加热到80~90℃再打入井下)、成本较热洗车低的特点,2009年实施了341口井,见到较好的清蜡效果;针对低渗、高凝固点、含水低的边台区块55口油井采用低压掺水热洗,具有热洗液对地层污染小、排量与低渗地层匹配、费用低的特点,2009年边台的油井躺井率为5.1%,比2008年同期下降了2%;针对日产油10t以上的油井采用稀油作为热洗介质,减少了热洗液对地层的污染,缩短油井排液时间,提高了油井有效生产时率。

通过加强热洗管理,2009年沈阳油田油井的平均热洗周期延长了7d,平均排液时间由过去的4.5d缩短到目前的3.6d,间接累计多生产原油1 572t。

企业标准实施后的效果统计

通过Q/SYLH 0145《油井热洗操作规程》和一系列措施,使沈阳油田热洗工作呈现出一个崭新的局面,全体热洗管理人员的工作积极性充分的调动了起来,负责热洗方案制定的人员、现场监督的人员、现场操作的人员以及关联单位的人员都各负其责,使沈阳油田的热洗质量有了很大的提高。2009年共热洗2 123井次,合格2 101井次,合格率达到了99%以上,比2008年同期提高了4%。2009年油井因热洗质量问题躺井作业的与2008年相比减少18井次,平均单井延长检泵周期3d,累计多生产原油1 572t,年创效达到了563.6万元。

结论及建议

通过按照标准实施热洗工作,有效地提高了油井的热洗质量,减少了油井断、卡、脱后作业对环境的污染,提高了沈阳油田的开发效益。同时通过开展这项工作锻炼了队伍,提高了操作人员和技术人员的技术素质和现代化管理水平。

在企业的现场管理中,只有严格依靠实施标准,才能把人、机、料、法、环等各环节合理配置,真正发挥标准在生产实际中的作用,使标准溶于生产,服务于生产。采油管理是一项专业性较强、现场管理难度较大的工作,涉及的标准有国家、行业和企业等多项标准,执行的标准多,且专业理论性强,只有对所实施的标准内容深刻理解,融会贯通,才能规范施工人员的行为,保证采油现场施工有条不紊的进行,从而进一步提高采油管理水平。

通过标准宣贯工作,提高广大职工的标准化意识,标准化工作不仅是机关科室、生产技术人员的事,更需要广大职工的广泛参与和支持。只有标准化工作与技术改造、生产经营等工作结合起来,才能使职工认识到标准的重要性,自觉遵守标准,逐步提高企业的管理水平和竞争力,为企业的技术进步和安全生产提供强有力的基础保障和技术支持。

Shengyang oilfield is the biggest high pour-point oil production base all over the country.The high pour-point oil it produced has the characteristics of high solidification point and high content of wax.So,hot washing work has become the emphasis in routine oil-well management.In 2009,the standard of enterprises,Q/SYLH 0145 “The Operating Regulations of Well Hot Washing”,was enforced strictly in the field.Because of this,practical relevant management measures are perfected,and the quality of oil well hot-washing is improved fully.And this helps to provide the reliable basic guarantee for the effective production of oil well after the hot-washing.

high pour-point oil;hot washing;standards;quality

阚艳红(1973-),女,工程师,现主要从事工程技术工作。

��永场

2010-4-12

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