唐 伟 潘多艳 高洪英 李俊义
作者通联:克拉玛依金龙镇科比技术有限公司 新疆克拉玛依金龙镇 834003
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公司热电厂的1#汽轮发电机组结构简图如图1所示。汽轮机功率1万kW,转速3000r/min,两端为轴瓦支撑,推力瓦在汽轮机非传动端。发电机为三相两极的同步电机,两端由带推力面的轴瓦支撑。
发电机和汽轮机两端轴瓦水平方向、垂直方向和轴向振动测点布置如图1所示,润滑油取样口如图2所示。振动监测标准:按GB/T6075.3-2001,额定功率大于15kW、额定转速在120~15000r/min的现场测量的工业机器,设定所监测汽轮发电机的一级报警值为4.5mm/s,二级报警值为7.1mm/s;磨粒评定:正常尺寸磨粒粒度≤15μm。
图1 1#汽轮发电机组结构简图与测点布置
图2 1#汽轮发电机组润滑油回流管路与取样口示意图
采用恩泰克Enpac2500便携式振动分析仪对1#汽轮发电机组进行振动数据采集,利用Odyssey2.3专用分析软件对数据进行频谱分析,利用FTP-X1型分析式铁谱仪与2020双色铁谱监测分析显微镜对油液进行分析。
采集的振动数据见表1,各测点振动频谱见图3~图8,油样磁性磨粒杂质分布变化见图9~图12。
从表1可知,1月8日1#轴瓦水平方向振动值比2009年12月28日监测采集的有较大幅度的增加,超过了一级报警值,从汽轮机非传动端测点的1V、1H方向频谱图看(图5、图6),以汽轮机转频的2倍频为主,且2倍频幅值已经超过转频,说明汽轮机与发电机之间存在不对中现象。
表1 机组各测点振动值mm/s
图3 2009年 12月28日2#轴瓦水平方向振动频谱图
图4 1月8日2#轴瓦水平方向振动频谱图
图5 1月8日1#轴瓦垂直方向振动频谱图
1#轴瓦、2#轴瓦部分测点振动频谱有较大的变化,1月8日2#轴瓦水平方向振动频谱图(图4)与2009年12月28日(图3)的相比,倍频成分有所增多,1#轴瓦、2#轴瓦存在局部动静摩擦。
图6 1月8日1#轴瓦水平方向振动频谱图
图7 4月6日1#轴瓦垂直方向振动频谱图
图8 4月6日2#轴瓦水平方向振动频谱图
图9 1月8日1号口油样磁性磨粒与杂质分布
图10 1月8日2号口油样磁性磨粒与杂质分布
图11 1月8日2号口油样谱片中异常金属磨粒
为了进一步确认轴瓦动静摩擦程度,1月8日随后对3个润滑油取样口做油样抽取,进行润滑油铁谱分析,铁谱分析显示,取样口1(1#轴瓦的润滑油)、取样口 2(2#轴瓦、3#轴瓦的润滑油)中的磁性磨粒数量有较大幅度的增多,在这两个取样口油样中均发现存有异常尺寸金属磨粒(图9、图10)。1号口油样的谱片上存有一颗尺寸为30μm×10μm的异常尺寸金属磨粒。2号口油样谱片上存有一颗尺寸为80μm×40μm的异常尺寸金属磨粒(图11),异常尺寸金属磨粒在显微镜高倍下观察外形不规则,并有细微划痕,可能为巴氏合金。这种异常尺寸金属磨粒的出现,说明机组取样口1、2处润滑油对应的轴瓦存在一定程度的磨损。振动监测显示1#轴瓦、2#轴瓦存在动静摩擦现象,怀疑汽轮机传动端、非传动端轴瓦瓦面状况不良。
取样口1油样分析(图9)显示,油样中存在异常金属磨粒,并且此处的水平方向振动值超过一级报警值,说明汽轮机非传动端推力瓦可能受到损伤,怀疑汽轮机非传动端推力瓦瓦面受损。
(1)机组对中不良,建议进行检修调整。
(2)汽轮机两端轴瓦瓦面不良,建议检查。
(3)汽轮机推力轴承有损伤,建议检查。
2010年3月9日,停机进行解体检修,检查机组同轴度,发现发电机端偏心高0.3mm,侧偏0.42mm,属于严重对中不良故障。
检查汽轮机两端轴瓦,发现汽轮机非负荷端轴瓦上部瓦、下部瓦结炭,中间面积大约有3cm×7cm的润滑油结炭脱落,深度约0.3~0.5mm;汽轮机负荷端上、下瓦结炭。汽轮机推力轴承存在损伤。
检修中对润滑油进行了更换。2010年4月6日对汽轮发电机组进行振动监测,振动值均在标准范围内(表1),监测谱图中的分数倍频消失(图7、图8)。对润滑油进行铁谱分析,没有异常尺寸金属磨粒的出现(图12)。实际情况表明,检修后的汽轮发电机组运行良好。
1 杨其明.油液监测分析现场实用技术.机械工业出版社,2006
2 沈庆根.化工机器故障诊断技术.浙江大学出版社出版,1994
3 沈庆根,郑水英.设备故障诊断.化学工业出版社,2006