高压旋喷灌浆技术在黄河工程中的应用

2010-07-19 08:48李亮玉张庆伟
山东水利 2010年5期
关键词:粉土围堰泵站

李亮玉 张庆伟

(山东临沂水利工程总公司,山东 临沂 276006)

1 泵站工程总体情况

1.1 工程概况

利津县宫家干渠渠首泵站位于宫家引黄闸前首,黄河左岸宫家断面以下300m处,相应大堤桩号300+137。泵站由连接段、自流闸、泵室、出水池、箱式变电站、管理房等部分组成。自流闸设计流量30m3/s,泵站设计流量18m3/s,选用6台900QZB-125潜水轴流泵,泵站总装机容量960kW。

1.2 区域地层

根据野外钻探揭露、静探资料及室内土工试验,勘察场地地层除表层为素填土外,其下地层均由黄河三角洲第四纪新近堆积的粉土,粘性土组成。地层特征自上而下分述为:

一层素填土(Q4ml):黄褐色,土质不均匀,以粉土为主,含云母,含有机质,加粉质粘土团块,含植物根系及少量建筑垃圾,稍湿。场区普遍分布,厚度:2.00~3.20m,平均 2.35m;层底标高:16.60~17.91m,平均 17.42m;层底埋深:2.00~3.20m,平均 2.35m。

二层粉土(Q4al):黄褐色,土质较均匀,含云母、氧化铁斑、有机质,稍有粘性,层里不明显,摇振反应迅速,无光泽反应,干强度低,韧性低,夹粉质粘土薄层,稍密,湿。场区普遍分布,厚度:1.80~7.60m,平均 3.95m;层底标高:10.31~15.7m,平均 13.47m;层底埋深:4.00~9.60m,平均 6.30m。

三层粉土(Q4al):灰色,土质较均匀,含云母、氧化铁斑,摇振无反应,稍有光滑,干强度中等,韧性较好,粘感较明显,夹粘土薄层,软塑。场区普遍分布,厚度:4.70~9.60m,平均 7.45m;层底标高:0.71~9.70m,平均6.02m;层底埋深:10.00~19.20m,平均 13.75m。

四层粉土(Q4al):黄褐色,土质均匀,颗粒较粗,含云母、贝壳及氧化铁斑、有机质,稍有粘性,层里不明显,摇振反应较快,无光泽反应,干强度低,韧性低,密实,湿。 场区普遍分布,厚度:1.30~16.20m,平均 9.68m;层底标高:-6.50~4.00m,平均-3.65m;层底埋深:15.80~26.20m,平均 23.43m。

五层粉土(Q4al):黄褐色,土质较均匀,含云母及氧化铁斑,摇振无反应,稍有光滑,干强度中等,韧性较好,粘感较明显,夹粘土及粉土薄层,可塑。场区普遍分布,厚度:1.50~12.30m,平均 4.63m;层底标高:-8.81~ -7.99m,平均-8.28m;层底埋深:27.70~28.50m,平均28.05m。

六层粉土(Q4al):黄褐色,土质较均匀,颗粒较粗,含云母、贝壳及氧化铁斑、有机质,摇振,稍有粘性,层里不明显,摇振反应较快,无光泽反应,干强度低,韧性低,较粗,夹粉质土层薄厚,密实,湿。该层未穿透。

1.3 地基承载力特征值

根据 《建筑地基基础设计规范》(GB50007—2002)的有关规定,地基承载力特征值可以根据原位测试、室内土工试验结果,并结合工程实践经验综合确定各层土的地基承载力特征值fak(见表1)。

1.4 场地土渗透性评价及基坑开挖

从室内土样渗透试验成果表2得出,二层为中性透水性土,三层为弱透水性土。

表2 渗透试验成果表 cm/s

2 施工导流及基础处理方案论证

根据地形、地质条件、水头等情况,初步确定两种基础处理方案。

方案一:在泵站上游采用全段围堰法导流,将两坝头处抛石拆除,填筑土围堰,边填筑边在内外坡堆放装土编织袋;同时外坡采用围堰顶高出水面1.0m时,沿围堰轴线进行水泥土深层搅拌法(湿法)截渗墙施工。施工降水采用渗井和轻型井点相结合方式降水,在临河侧布置渗井,基坑周围布置轻型井点。自流闸、泵室及扶壁基础采用水泥土搅拌法中的粉体喷搅法(干法)提高地基承载力。

方案二:施工平台与围堰同时填筑施工,首先采用挖掘机进行基础清理,采用工地附近土料场的土料,利用挖掘机装车,自卸汽车运输,挖掘机分段、分层平料、压实的方法。

施工平台填筑以高出水位1.0m控制,施工围堰顶高程 15.00m,顶宽 5~7m,边坡 1:1,采用塑料编织袋装砂填筑封闭土石围堰。为防止波浪冲刷,迎水坡采用编织袋装土护坡。

施工平台及围堰完成后,进行高压旋喷截渗。在施工平台迎水面布置三排孔、左右岸两侧旋喷桩布置双排孔,孔距0.9m,孔深 14m,共布孔268个。自流闸、泵室及出水池基础,梅花桩布孔,孔间距0.9m,泵房基础旋喷桩高程控制在4.3~7.3m,闸室基础旋喷桩高程控制在 5.5~8.5m。

经过反复论证分析,方案一围堰伸入黄河主河道,施工难度较大,同时井点降水造价较高。方案二考虑到高喷不存在一般注浆的可灌性问题,只要高压射流能破坏的地层如细砂、特细砂、粘性土均可处理;高压喷射灌浆板墙自身及它与周边构筑物在上下、左右、前后能实现三维空间连接;高喷灌浆无须护壁浆液和砼制作浇筑系统,对场地要求不高;同时适用于软基加固及松散体整体固化,故采用高压喷射灌浆防渗墙的防渗处理方案,既可满足地基承载力,又达到截渗目的,降低工程造价,大大提高了施工可行性。

3 高压旋喷截渗施工工艺

高压喷射灌浆技术的基本原理是利用射流作用切割掺搅土层,改变原土层的结构和组成,同时灌入水泥浆达到防渗目的。

3.1 施工机械

造孔采用XY-2型地质钻机,高压喷射灌浆采用GP-5高喷台车,辅以高压灌浆泵、空压机、水泥浆搅拌机等。

3.2 施工方法

1)定孔:采取全站仪进行整体测量放线,并按Ⅰ序孔、Ⅱ序孔进行编号。2)造孔:将钻机移至定位的孔位上泥浆护壁钻孔,钻进过程中随时注意观察钻机的工作情况,及时发现问题及时纠正,直至钻至设计深度。3)下喷射管:将高喷台车移至孔口、对准孔位中心,进行地面试喷后下管。为防止气喷嘴堵塞,下管前可用胶布包扎,可用1MPa水压下管,下到设计深度后,用水平尺检查垂直度。4)制浆:制浆站严格按照监理人批准的水灰比配制并拌制水泥浆。每罐测量一次浆液比重,并详细记录(见表3)。在灌浆过程中连续搅拌,浆液过筛后使用。5)喷射提升:喷管下至设计深度后,开始送入符合要求的气、浆,待孔内浆液冒出孔口后,随即按旋(摆)喷的工艺要求提升注浆管,由下而上注浆。在灌浆过程中要特别注意孔口冒浆情况,如孔口出现漏浆现象,说明地层中空隙大或有集中漏水现象,应及时采取措施,如充砂或掺外加剂等措施,以确保桩的连续性。6)回灌:待喷射管提出地面后,在原孔位利用水泥浆进行回灌,直至孔内浆液面不下降为止,以确保施工质量。7)冲洗:喷射结束后,及时将各管路冲洗干净,以防堵塞。

3.3 施工质量控制方法

1) 施工过程质量控制

表3 制浆站配料计算表

a.在施工前,做好技术交底,明确技术措施。b.施工前根据现场环境和地下埋设物的位置等情况,复核高压喷射注浆的设计孔位。精确测量放样,孔位误差小于50mm,钻孔深度大于设计桩底100mm,成孔偏斜率小于0.5%。c.钻孔至岩面内0.2~0.5m后提钻,报请监理工程师核实孔深。d.对浆液配比严格控制,做到挂牌施工,每盘检测一次浆液比重。e.认真做好各桩的施工记录和工程意外情况。f.认真组织开展施工班组的质量自检、互检、交接班检查,严格奖惩制度。g.实行岗位责任制,贯彻全面质量管理。

2)特殊情况处理

a.塌孔:钻孔时,出现塌孔或不返水现象应说明原因,详细记录层深。并用粘土充填固壁来处理,以顺利成孔和保证孔壁稳定。b.喷浆中断:在喷浆过程中,供浆必须连续,一旦中断,将喷浆管下沉到停浆点以下进行复喷,以保证桩体的完整性。c.冒浆:在喷射注浆过程中,观察冒浆的情况,以及时了解土层情况,判别喷射注浆的大致效果和喷射参数是否合理。冒浆量小于注浆量20%为正常现象;超过20%或完全不冒浆时,应查明原因并采取相应的措施。若系地层中有较大空隙引起的不冒浆,可增大注浆量;如冒浆过大,可减少注浆量或加快提升和回旋的速度。对冒浆要妥善处理:对施工时从孔中冒出的浆液应引流入沉淀池中。d.凹浆处理:及时进行回灌处理。e.旋、摆喷分界处理:依据设计高度要求,在垂直方向分界线处施工时,要改变喷射方式,适当减缓提升速度,以保证桩体的质量。

4 结 语

在黄河工程施工中,施工导流及基础处理工程存在一定的难度,同时也极为关键。

采用高喷灌浆防渗处理后,检测表明,东营市利津县宫家闸前泵站工程施工围堰高喷防渗墙施工质量优良,高压旋喷桩经单桩和复合地基载荷试验,各项性能均满足设计要求,地基沉降在允许范围以内。可见高压旋喷灌浆的地基处理方式是合适的、可行的,同时对地基承载力设计值比较大的粘性土和粉性土,可通过加强施工成桩试验,合理调整施工机械和有关参数,加强水泥用量的计量,可以确保高压旋喷桩的质量。

[1]杨南方,尹辉.建筑工程施工技术措施 [M].北京:中国建筑工业出版社,2000.

[2]李天科,侯庆国,黄明树.水利工程施工[M].北京:中国水利水电出版社,2005.

[3]叶书麟,叶观宝.基础处理 [M].北京:中国建筑工业出版社,2004.

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