华日海
(河南省新县水利局,河南 新县465500)
香山水库位于大别山北麓,河南省信阳市新县县城东南6 km处,淮河水系潢河田铺河上。水库控制流域面积 72.8 km2,总库容 8 385 万 m3,是一座以防洪、城市供水、发电为主,结合灌溉、水产等综合利用的中型水库。水库建成于1972年,由于位置重要,被省水利厅列为全省25个重点中型水库之一,按大型水库运行管理。
水库主坝为浆砌石重力拱坝,坝顶高程168.00m,最大坝高65.5m,防浪墙高1.05 m,防浪墙顶部高程169.05 m,坝顶长 214.0 m,坝顶宽 5.5 m,坝轴线处半径R=172 m,最大中心角度71°17'12''。大坝上游面混凝土防渗面板厚度为: 高程 102.50~136.00 m间 2.15 m, 高程 136.00~150.00 m 间 1.5 m, 高程150.00~159.54 m 间 0.75 m。 坝体内 108.00 高程处有一 2.5 m×3.5 m 城门洞形廊道。 河南“75·8”洪水后,经对水库大坝坝体进行稳定复核,原坝体设计断面不满足规范要求。1975年除险加固在坝后坡113.00~135.00 m 高程间加砌 4 m 宽 100 号浆砌石配重(见图1),以确保主坝安全。
裂缝发生于20世纪90年代中后期,逐步形成目前状况。
坝体靠右坝肩和中部附近各出现3条明显的横向裂缝,缝宽4~6 mm,走向与坝轴线近于垂直,无错位,有扩展之势,各裂缝位置及特征见图2和表1。
图1 大坝横断面图Fig.1 Cross section of the dam
香山水库主坝为浆砌石重力拱坝,采用多拱梁应力分析法进行计算(采用水科院编制的五向调整多拱梁法程序ADASO计算)。坝体容重取实测确定数据 20.5 kN /m3。
图2 坝顶裂缝位置示意图Fig.2 Distribution of the cracks on the dam crest
表1 裂缝位置及特征表Table 1 :Location and characteristics of cracks
(1)计算参数
计算考虑以下几种荷载:坝体自重、上下游面的水压力、扬压力和上游面的淤沙压力。计算参数如下:设计洪水位 166.41 m,相应下游水位 108.00 m;校核洪水位 167.50 m,相应下游水位 108.80 m;多年平均气温27.6℃,一月平均气温2.0℃,七月平均气温15.2℃;淤沙高程 114.00 m,淤沙净容重 7.0 kN/m3,内磨擦角 12°;砌体弹性模量 5.0 GPa,热胀系数 0.5×10-5/℃;基岩弹性模量 20.0 GPa。 坝体容重取实测确定数据 20.5 kN /m3。
(2)计算工况
工况1:设计洪水位+温升
工况2:校核洪水位+温降
从表2可看出,大坝总体应力水平低,最大压应力 1.6 MPa,最大拉压力 0.7 MPa,满足规范中浆砌石容许压应力3.9 MPa,拱坝控制拉应力0.7 MPa的要求。也就是说,坝体在容许的应力范围内,一般不会产生应力裂缝,坝体结构是安全的。那么坝体横向裂缝究竟是如何产生的?下面再从坝体质量和坝肩质量进行分析。
由于坝体当年施工时质量控制不严,加上30余年的运用,目前坝体存在如下主要问题。
(1)坝体孔隙率高
香山水库拱坝是在文化大革命时期修建的“三边”工程,施工质量很差。根据当时专门组织的“三组现场试验”资料,砌体容重仅达到22.0 kN/m3、21.9 kN /m3、21.5 kN /m3,均未达到设计要求的 23.0 kN/m3。不满足设计要求。
大坝施工时没有采用座浆法,层间结合很差,有些块石间根本没有胶凝材料,甚至整个手掌可以伸进去。砌石体石块较小,且未清洗干净;水泥来源混杂,砂浆强度低,尤其是 135.00~140.00m 高程砌筑时,用磨碎的砖粉代替水泥,掺入量高达20%~30%,所以砌体强度远未达到设计要求。1975~1979年进行加固灌浆,钻孔160孔,进尺7000 m,中部160 m长的坝段灌了1 752 t水泥,多处灌浆孔不起压,单位耗灰量最大达1 360 kg/m,因资金不足,大多数孔未达到灌浆结束标准即封顶,处理很不彻底。
据现场检查,发现廊道内出现了几条砖红色、灰褐色析出物,经检验为掺在胶凝材料中的红砖粉、灰砖粉被渗水带出。
为了测定坝体实际容重,2001年11月,在坝后135.00 m高程平台处挖了3个试坑。经实测,3处坝体容重分别为 20.697 kN/m3、20.502 kN/m3和21.100 kN /m3,平均 20.74 kN /m3,小于设计容重。由于试坑位置接近下游面,受库水溶蚀影响相对较小,而且位于1975~1979年加固处理扩大的坝体断面上,其施工质量高于原坝体,故坝体内实际容重应更低。经有关专家综合分析,坝体现有实际容重只能取20.5 kN/m3。坝体空隙率高,使坝体的力学特征、坝体的容重降低,导致坝体强度、自重荷载减小,影响大坝的稳定性。
表2 多拱梁应力计算成果表(单位:MPa)Table 2 :Calculation results of stress of multi-arch-cantilever
(2)上游坝面混凝土防渗面层渗漏严重
大坝上游混凝土防渗面板的浇筑质量均较差,浇筑过程中即发现山坡渗水通过防渗面板反向流入库区(6~11号仓);大坝建成蓄水后,坝体渗水就很严重,最大日均漏水量达 6.5 L/s(1975 年 8 月),廊道内犹如倾盆大雨,个别部位出现射流现象。经1975~1979年坝体灌浆加固,渗水现象有所减弱,1982年3月漏水量降至5.5 L/s。但随着溶蚀的逐渐发展,漏水量又逐年增加,1992年基本又恢复到灌浆前的水平,尤其是近几年来,大坝渗水呈愈演愈烈之势,高水位时,廊道内渗水严重,个别部位出现 “下雨”现象。据现场观察发现:当库水位达160.00 m 时, 大坝背坡 136.00~138.00 m 高程之间及152.00 m高程附近有明显的漏水带。经钻取混凝土芯样检查,发现骨料中有砂浆充填不饱满现象,且其中1个芯样混有泥土团,说明当初混凝土施工质量控制极不严格,存在安全隐患。
(3)坝体溶蚀现象严重
水质分析显示,库水为中性极软淡水,容易发生溶蚀,同时库水含游离、侵蚀 CO2(3.44 mg/L),有弱侵蚀性。坝体的空隙率大、渗流条件好,混凝土和砂浆中的钙质源源不断地被渗水带出来,在坝体主廊道四周形成大量乳白色钙质析出物 (经化验,主要成分为CaCO3),还有少量锈黄色固体析出物,虽经多次清理仍析出不止。廊道顶部多处形成钟乳石,相应的底板处形成石笋,生长速度很快,清理后几个星期就重新出现。据管理人员介绍,这些析出物每年需清理2~3次,析出量约4 m3,据推算,多年来渗出的析出物总量高达90 m3,在很大程度上降低了主坝浆砌石材料的强度,对大坝的结构稳定极为不利。
坝体上述三大严重问题的存在,使具有弱侵蚀性的渗水轻易穿过大坝防渗面板,对坝体进行侵蚀,通过坝体空隙,把混凝土和砌体砂浆中的钙质带出坝外。在长期渗透压力作用下,砌体砂浆溶蚀越来越严重,孔隙率越来越高,渗漏量越来越大。如此恶性循环,势必造成坝体力学特性发生变化,结构强度明显不足,抗裂性能大大降低。因此,有严重质量问题的坝体根本承受不了规范要求的0.7 MPa的拉应力,在荷载作用下,当坝体横向拉应力超过其实际抗裂强度(小于0.7 MPa)时,便产生裂缝。这是坝体产生裂缝的主要原因。
两坝肩岩体均为弱-微风化粗粒花岗岩。在左、右岸坝肩0+003、0+014的地质剖面钻探中,表层3~7 m深度内为强风化粗粒花岗岩,中、底部为弱-微风化粗粒花岗岩,属良好基础岩体。
右坝肩157.00 m高程以上及左坝肩上部,岩石风化强烈,裂隙发育。钻孔压水试验表明,右坝肩157.00 m 高程以上 ω=0.279 L/m·m·min, 左坝肩167.20~142.00 m 高程 ω=0.029-0.240 L/m·m·min,呈中-强透水性。当年施工时,岸坡接触面处理得不好,特别是左岸山坡在高程140.00 m以上基本没有挖齿槽,只稍加清理即浇筑混凝土面板,左岸高程135.00 m以上及右岸与岸坡结合部位工程质量均不合格,致使两坝肩山坡局部出现严重绕渗现象。
拱坝属高次超静定结构,坝肩岩体的变形将造成坝体的内力重分布。由于左、右坝肩绕渗严重,长期受到渗水压力的作用,坝肩岩体的力学特性(强度、弹性模量、抗剪指标等)发生了变化,加上岸坡处理得不好,坝肩岩体的承载能力有所降低,致使坝体应力发生变化,进行重新调整,以达到新的平衡,靠近绕漏严重的右坝肩的坝体出现裂缝就说明了这一点。这也是坝体产生横向应力裂缝的又一个原因。
裂缝的产生破坏了坝体的整体性,危及坝体结构安全。裂缝成因决定了除对裂缝进行防渗补强加固处理外,还需对坝体和坝肩进行加固处理。经综合分析、方案比较,决定采取以下主要措施:①坝体补强加固灌浆;②重新在原防渗体表面浇筑一层厚600 mm的C25混凝土防渗面层;③结合坝顶灌浆对裂缝进行封闭处理;④两坝肩采用帷幕结合固结灌浆进行处理。