1000mW机组两台凝汽器水位不平衡原因的查找与分析

2010-06-13 02:10孙卫东
科技传播 2010年16期
关键词:水位计凝结水凝汽器

孙卫东

江苏电建一公司,江苏南京 210012

1000mW机组两台凝汽器水位不平衡原因的查找与分析

孙卫东

江苏电建一公司,江苏南京 210012

根据徐州彭城发电厂三期工程5号机组出现的两台凝汽器水位不平衡现象,笔者经过了认真的分析和研究,找出了问题发生的原因,并为机组调试、安全运行提供了参考建议。

凝汽器;水位;不平衡;分析

1 现象描述

2010年06 月15 日08:15和2010年06月17日20:20,彭城电厂5号机组两台凝汽器先后两次出现水位不平衡现象,凝汽器B水位比凝汽器A水位均缓慢高1 400mm,并维持该值不变。严重影响机组的安全运行。同时凝结水溶氧达到140μg/L(标准值30μg/L)。

2 系统图

3 行参数介绍

机组负荷1 000mW,凝结水泵B、C运行,凝结水泵A备用.两台凝结水泵流量2 275T/H,凝汽器真空度-92.3kPa,凝汽器正常工作水位1 650mm, 凝结水泵跳机水位值为 2 973mm。发生偏差时凝汽器A水位1 400mm,凝汽器B水位2 800mm,并维持1.5h稳定,由于两台凝结水泵的电流、振动正常、凝结水泵进口滤网差压和凝结水流量正常,机组未降负荷运行,但必须尽快查出原因并消除之。

4 原因查找和确定

现象发生后,虽然凝结水溶氧突然增大,但考虑凝汽器的真空并没有下降,查找方向从水面下着手,运行人员、调试人员、施工技术人员共同检查了下列部位:

1)热井排污门DN200在排污口使用A4纸张贴附,未见纸张吸入,排除热井排污门吸入空气的可能。

2)检查凝结水泵A机械密封部位,加大调整机械密封水压力,虽然见到密封水外漏,两只凝汽器的水位仍存在1 400mm的偏差,排除凝结水泵A机械密封部位吸入空气的可能。

3)检查远传水位计的准确性。与就地水位计比较,远传和就地水位计指示一直,排除测量不准的可能性。

4)检查水面下疏水带焊缝有无裂纹。用肥皂泡和鸡毛弹检查,未见。

5)检查凝结水泵空气门泄漏的可能。关闭凝结水泵抽空气门,水位偏差现象没有改变。排除整个凝结水泵泵体漏入空气的可能。

6)检查远传水位计的排污门的泄漏情况。由于正处于运行阶段,经试运指挥部同意解除凝汽器水位保护后,关闭远传水位计上下一次门,打开其水位计上部灌水门,未见排污门排水。正常投入远传水位计后恢复凝汽器水位保护,排除排污门漏入空气的可能。

7)检查凝结水泵A进口管路的滤网法兰。由于该漉网经常清理,存在严密性差的可能,在结合面使用密封胶密封后,两台凝汽器的水位依然偏差1 400mm。

检查凝结水泵进口管道安全门的泄漏情况,未见泄漏,关闭凝结水泵A进口阀门(注意 泵体不能起压,预防其出口逆止门不严密),水位偏差现象没有改变。

检查上述部位,排除了汽机专业施工、运行缺陷的可能。根据凝结水溶氧突然增大,漏入空气量不小,而且发生时间是早8时和晚8时,均是运行换班以后出现。由此判断是打开了真空系统中的某个阀门,导致溶氧增大、引起水位偏差。

扩大系统查找范围,在凝结水泵进口母管有一化学专业的φ38×3的不锈钢管道,其用途是回收取样架的凝结水,由于凝结水电磁阀打开后出现故障没有关闭,大量的空气漏入凝结水泵进口母管,关闭其管路上的手动门后,两台凝汽器水位偏差现象立即消除,后分析凝结水溶氧含量也趋于正常水平。

5 原因分析

5.1 空气吸入点吸入压力及进口管道计算

凝汽器水面上绝对压力:106.3-92.3=14kPa(106.3kPa为当地夏季标准大气压),即1.4m水柱。

吸入点与凝汽器的高度差:1.4+1.3=2.7m

由于管道较短,为简便计算,不考虑管道沿程阻力,则吸入点管道内部压力:1.4+2.7=4.1米水柱,即0.041MPa漏入空气管道两端差压为0.1063-0.041=0.0653 MPa

查气体流速表,取流速3m/s,得到每秒漏入的空气量:

30×π×3.2×3.2÷4=241L

凝结水进口母管流速:0.631/0.785=0.804M/S

凝汽器出口管流速:0.631÷2÷(π×0.7×0.7÷4)=0.821M/S

5.2 进入凝结水系统的溶氧含量计算

系统流量为2 275T/H ,即2 275/3 600=0.63194T/S=631.9L/S.

融入系统中的氧量:631.9 L/S×(140-30) μg/L=69509μg/s=0.069509g/s

估算漏入的空气量:0.069509÷21%=0.331g/s

在标准大气压下,查找空气的密度为1.29kg/m3,估算漏入空气的体积V=0.331/1 000/1.29=0.002566m3

根据理想气体方程式,空气在管道中占用的空间:0.002566×1.0÷0.41=0.00626 m3/S=6.26L/s

5.3 空气漏入管道后流向的分析

1)极少部分空气通过凝结水泵漏入凝结水系统,造成溶氧量加大。

2)由于管道布置因素,绝大部分空气通过凝汽器B出水管漏入凝汽器B,开始时堵塞了凝汽器B出水管的面积。进入两只凝汽器的饱和蒸汽量相同,两台凝结水泵的流量不变,导致凝汽器B水位开始上升,凝汽器A的出水量加大,其水位逐步下降(到1 400mm趋于稳定),同时凝汽器B出水管流速逐步加大。当水位差达到1.4m时,漏入空气的流速与凝汽器B、A出水管的流量达到平衡,就出现了这一奇怪的物理现象。

6 改进建议和措施

1)确认凝结水电磁阀动作正常,无水流时立即关闭;

2)化学运行人员取样时加强巡检,必要时关闭手动阀;

3)将回收管道加设水封装置,水封高度为9m即可。

TM2

A

1674-6708(2010)25-0122-02

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