姜金文
德国WALDRICH COBURG公司生产的30-15 S4040型导轨磨床,加工范围为2m×10m,系公司床身、溜板、刀板、五级齿条等零件加工的关键设备。
机床工作台为液压驱动,由液压箱控制其正反向运动及运动速度的大小。变量叶片泵液压箱是机床的关键部位。一次准备让机床运转时,工作台无法开动,检查液压箱电机、皮带轮转动正常。由于液压箱空间狭小,泵体又深没在油液里,无法直接查看情况,抽出液压油后,盘动皮带轮,观察箱内三联齿轮泵轴不转,初步判断泵故障。将变量叶片泵整体吊出,拆后发现,三联齿轮泵内轴与轴瓦、齿轮与端面多处研死,变量叶片泵传动轴断裂。
三联齿轮泵中,传动轴定位轴瓦台肩断裂使轴窜动,造成齿轮泵抱轴,且传动轴呈120°分布的双键处出现疲劳裂纹,而被拧断。
重新加工传动轴,选材料40Cr,热处理T235。更换三联齿轮泵中研损的两根轴、3件齿轮、6件轴瓦。消除两根轴结构上的薄弱环节,与轴瓦、齿轮的配合由较紧的过盈配合改为略松一些的过度配合,便于加工、装配。配合处增加淬火工序(G58),提高耐磨性。增加卡簧定位,限制齿轮轴向窜动。增加润滑油孔,减少摩擦。轴瓦加工润滑油线,增加润滑降低发热。
装配轴瓦、组装三联齿轮泵体,分别制作研棒研磨三排轴孔,用刮刀修刮轴瓦孔接触点,至最小研棒能轻松自如地转动。此项工作非常关键。
修光泵体结合面、齿轮齿顶及齿侧毛刺,清洗干净装配,随时检查齿轮泵的转动情况,至灵活自如后,与变量叶片泵体组装。
经上述修理后试车运转正常,使用至今一直良好。
2007年机床工作台不能开动,打开防护罩后发现床身导轨无润滑油,110°V形主导轨内侧已严重研伤,宽约90mm,最深处2mm,长约3000mm,其余拉毛;工作台主导轨内侧贴塑板部分研掉,大部研伤。经查,系床身导轨润滑油路精过滤器堵塞所致。由于精滤芯使用多年频繁堵塞,压差发讯器经常报警,无法保证机床正常工作,检修电工在维修中私自将线路封掉,机床不能正常报警,而操作者麻痹大意,在交接班时没有严格按《机床操作规程》检查,在使用中对机床出现的异常现象又未引起重视,从而导致了这起严重事故。
导轨研伤严重,若按常规方法进行修理,机床需全部解体,床身全长23000mm,其三节床身导轨均需修磨。由于尺寸链补偿困难,精度要求高,工艺复杂,修理周期长,而且电气老化存在极大风险。决定采用焊补工艺进行导轨的修复。
用磨光机将研痕打磨平整,并用大瓦数灯泡烘烤,既使导轨内机油充分挥发,又防止修理面氧化。用点焊机将低熔点铁合金片,按“田”字格每隔300mm长在研伤处焊接一段,形成骨架,并以导轨完好面及V形辅导轨为基准打表,用磨光机和油石仔细修整,使其误差在0.03mm以内。将工作台导轨研伤一侧的贴塑板全部起掉,处理干净基面后,用比原来加厚0.2mm的贴塑板重新粘贴。清洗修补面,均匀涂布“可赛新TS311”减摩涂层修补剂,用保鲜膜隔开后与工作台对扣,上压重物,固化48h(因当时室温较低)。
制作专用表架,分别以主、辅导轨为基准拉表,合研修刮床身导轨至合格。再以床身导轨合研修刮工作台导轨至合格。
将导轨面、润滑管路及油箱全部清洗干净后加油试车,工作台运行正常。空运行几天且检查导轨焊补面无异常后,重新更换润滑油。最初加上较轻的工件进行磨削加工,工件合格,机床正常。现已使用一年多,机床精度稳定。
W10.01-15