白卫卫
分切剪废料输送系统是酸轧生产线非常重要的辅助设备,该系统主要由废料移出设备,推料设备,废料溜槽,输送链设备四部分组成。
分切剪废料输送系统从投产以来一直存在着推料设备入口侧堵钢,输送链护板卡钢问题,在生产4mm以上厚料时,约90%的废料都出现卡钢,生产4mm以下薄料时约70%出现卡钢现象。
通常处理每块被卡的废料需要耗时3~5min,严重卡钢时,生产线停产超过4h。每天因废料卡钢消耗的时间累计超过3h,为此每天至少减产800t,严重影响酸轧线生产效益。由于输送链废料卡钢,导致输送皮带经常损坏。
观察废料卡钢现象,约70%是由于废料在输送过程中发生方向改变,在到达输送链时,废料一角插入皮带护板。因此剪切废料的运行状态影响着废料在整个运输过程中的流畅性。
改造前对4.5mm厚的板材废料在输送过程中的状态进行测试,采用长1200mm和1000mm两种废料,各累计记录50块,结果分别有43块和47块在推料过程中发生方向改变。
分析研究发现,推料系统入口侧电机保护板设计不合理,导致废料运输至此位置时受阻,改变了运行状态,使平行于运输方向的剪切边变为倾斜。为此,将入口侧保护板改为倾斜状态。再次对相同规格的板材废料(厚度、长度、块数均相同)输送状态进行测试,结果分别有26块和32块在推料过程中发生方向改变。测试结果表明:①改造后,废料在推料系统中运行相对平稳,原因是废料在推出过程中,废料的一侧与电机保护板相互摩擦时能够平滑过渡。②废料越长时,越不容易在推料过程中发生运行状态变化,其原因是废料越长,废料横移方向的中心与推料系统中心越接近,致使废料在运输过程中方向不易改变,在输送链上卡钢的机率就减少。
分析废料移出设备的驱动系统,计算原设计废料夹送辊抛出废料的距离。废料实际滑行距离S理论上应等于废料移出至推料系统中心位置时所需要滑行的距离S0,通过计算发现S<S0,其原因是原设计齿轮箱速比i选择不合适。通过计算i应大于0.092,而原设计仅为0.068。今重新选取i=0.12的齿轮箱。
更换齿轮箱后,第三次对相同规格的板材废料(厚度、长度、块数均相同)输送状态进行测试,结果分别有1块和3块在推料过程中发生方向改变。这表明改造后,废料在推料系统中运行基本平稳,约95%的废料在运行过程未发生状态改变,降低了废料进入输送链时卡钢的机率。
废料溜槽是废料输送系统中的重要组成部分,它与废料在输送链上卡钢直接相关。溜槽角度太小将导致废料积存,运输不畅;溜槽角度太大,将使废料落下时对输送皮带的冲击力增加,因此研究溜槽角度,设计一个合适倾斜度的溜槽至关重要。原始设计倾斜角度为42°,废料以一个方向直接冲击输送链护板,使输送链护板及皮带承受着较大的冲击力,原设计废料对皮带输送链冲击力经计算达7928.83N。
针对废料溜槽倾斜度问题,根据生产线实际工况,采取局部改变溜槽倾斜度。改造后,新增加溜槽的长度为1580mm(原来长度为3194m),新增加溜槽与水平面之间的角度为20°(原来为42°)。经计算,溜槽改造后废料冲击皮带护板的力为2963.89N,即废料对皮带输送链的冲击力降低了62.62%。
皮带输送链护板的作用是保护皮带,提高皮带的使用寿命。经过对废料溜槽改造后,废料输送系统的废料从溜槽输送到皮带输送链时,仍然时有插入护板间的事故发生,导致输送链运行不畅、皮带容易损坏。分析输送链护板结构,重新设计了护板,将护板前端的压板去除,使废料接触输送链时滑动自如,避免了废料从压板缝隙间插入,彻底解决了废料卡钢问题,解决了废料从压板之间插入从而损坏皮带的问题。皮带的使用寿命进一步得到提高。废料系统改造后,输送链皮带重新更换,已经使用6个多月,皮带状态良好,较改造前使用寿命提高至少4倍。
废料输送系统卡钢问题得到彻底解决,改造后系统运行半年多,没有再发生卡钢事件。
酸轧生产线有效作业时间大大提高,每日产量至少提高800t,提高20%以上,有效提高了酸轧线生产效益。
废料对输送链皮带的受冲击力降低了62.62%,皮带使用寿命至少提高了4倍。
生产过程中,操作人员不必频繁处理废料卡钢问题,劳动强度大大降低。