数控机床的调试及故障排除

2010-02-14 00:53:23
中国设备工程 2010年11期
关键词:手动调试坐标系

付 芩

(江汉大学机电与建筑学院,湖北 武汉 430056)

案例一

某客户一台磨床已调试完毕交付使用10余天后,客户报告出现下列现象:NC控制器、显示器、I/O板、R型伺服驱动器全部被烧坏。笔者到现场后调查发现: (1)控制柜内DC24V电源完好; (2)上电后,伺服驱动器只有充电电容器红灯亮,而LCD7段码不亮,故判断伺服驱动器损坏。交换伺服驱动器部件后被证实; (3)控制柜内砂轮电机回路,空开和正反转接触器被烧坏; (4)电柜内所有的地线接在一小螺丝上,总地线接在车间三相四线的零线上。

判断:在砂轮电机回路曾经发生过短路。在砂轮电机回路中,从相线流经零线的短路电流流经直流回路,故所有DC24V用电器被烧毁。

处理方式:要求客户将控制柜的总地线从车间电源的零线卸下,按标准接到车间地线网上。此事故提醒专业人员地线绝对不能接到零线上。

案例二

某客户机床配用E60CNC系统,该机床在出厂时已调试完毕,在终端客户工厂重新安装机床时发生F098电缆被烧(上电10余min出现花屏,但尚可使用)。对第一例被烧毁的控制器进行检查,F098电缆已经完全烧毁;显卡HR711正常可用;显示器烧坏。检查发现: (1)F098电缆已经烧软,边线变黑;(2) 上电后可正常显示 (客户报告)10余min后出现花屏。现场观察:(1)无专用接地排,所有部件框架地线(FG) 全部以接在柜体的形式接地;(2) NC控制器的框架地线接到接线端上,后接到总地线上,地线线截面积约5mm2;(3)有一日光灯地线接在地线端子上。

处理要求:(1) 使用专用接地排;(2) 将接地总线线截面积按要求增大为14mm2;(3) 去掉日光灯的地线。操作人员只去掉了日光灯的地线,系统便能正常工作。可见强电系统地线不能与弱电系统地线混接,特别是日光灯等电感型负载。

案例三

在对某C70CNC系统进行调试时,出现#2236报警。报警内容是X轴电源再生模块的参数设置不正确。但经检查,其实际参数设置无误。#2236参数设置的原则是:只在与电源再生模块连接的最后一轴上设定相关参数。其他各轴不设置该参数,均取默认值。再仔细检查硬件连接时,发现伺服驱动器与电源再生模块的连接错误。电源再生模块的CN4口应该与最后一伺服轴(或主轴) 的CN4口相连。出现故障时电源再生模块的CN4口连在了第一轴上,所以无论怎样设置参数都报警#2236错误。正确连接后该报警消除。

案例四

以下是几例不常见的急停报警。

1.停报警“CVIN”

其报警内容是:电源再生模块的“急停功能”起作用,系统一般很少出现这一报警。三菱的CV型电源再生模块有急停接点,是否使用此功能由电源再生模块正面的旋钮确定,将此接点接至急停开关常闭点,故障消除。

2.急停“PARA”

在调试某一磨床系统时出现这一报警,一般出现这一报警是参数#1155、#1156设定不当,应将参数#1155、#1156设定为“100”。但做了如上设置后,“急停”仍未解除。如果极限开关和原点开关的器件地址号设置不当也会出现这一报警。检查参数#1226 BIT5=1,继续检查参数#2073、#2074、#2075,发现该磨床有一旋转轴,没有正负极限开关,所以其参数#2074、#2075正负极限参数被设置为“0”,这样的设置被系统认为正负极限开关地址号相同,是错误设置,故产生报警。修改参数#2074、#2075后,报警解除。

3.急停报警“LINE”

说明书未明确说明这类报警的解决办法,但属于连接方面的问题,在调试某加工中心时出现这一报警,经检查是在系统连接时,伺服轴的连接未按顺序排列,其终端插头插错了位置,后将终端插头插在最后一伺服轴上,故障消除。解决这类报警的办法:(1)重新插拔电缆,更换电缆交叉检查;(2)在驱动器之间的电缆应该是R000—20芯全部焊接电缆;(3)检查终端插头、终端电阻位置。

案例五

很多系统开机时会出现“Z55.RI/O未连接”报警。Z55报警的一般原因是:在控制器和RI/O之间的通信出现了故障。要检查:(1)电缆是否有脱线或虚焊,必须注意:当控制器与RI/O在同一控制柜内时可以用SH411电缆。如果控制器与RI/O不在同一控制柜内,必须使用“FUCA-R211”电缆,“FUCA-R211”电缆带有屏蔽线,其屏蔽线必须接地(FG端子);(2) 检查RI/O的供电是否正常,并检查电源的容量和电压;(3)RI/O单元硬件有故障。

但也有三菱CNC开机时,即使没有连接远程I/O单元,也会出现“Z55远程I/O单元未连接”报警。“Z55报警”实际是通信中断。所以下列情况可能会引起Z55报警。(1)当控制器与基本I/O间的通信电缆CF10插头松动或电缆故障时;(2)当主电机回路绝缘不良时,这是电机的接地线和R211的屏蔽线共地引起的故障;(3) 在较长距离连接时使用了SH411电缆,由于其没有屏蔽线接地出现Z55报警,而且报警是随机的,没有规律;(4) 上电顺序错误;(5)在C70CNC未使用双信号通信模式,应将参数#21102的BIT2设置为“1”,该参数的含义是“不执行RIO通信中断报警”。

案例六

调试C70CNC时出现下列现象:走MDI时,X轴没有走到程序指定位置。程序指令是:G90G0X-700,但在显示屏上观察,X-650就停止了,而且其数值还会随机变化。

观察坐标值画面,发现系统是以G54坐标系为基准而不是以机床基本坐标系运动的。而显示屏上显示的数值是机床基本坐标系的数据。但G54坐标系没有设定偏置值,即G54坐标系与机床基本坐标系等价,而在调试中观察到G54的偏置值总在变化。

三菱CNC系统中有“ABSN”功能,即“手动绝对值”功能。其接口为Y728,该功能也会影响坐标系。改变该功能,即在PLC程序中使Y728=ON,运行中G54坐标值就和基本机床坐标系坐标值一样。“手动绝对ABSN”的含义是:ABSN=ON,则手动移动量计入“绝对位置寄存器”;ABS=OFF,则手动移动量不计入“绝对位置寄存器”。手动状态下使轴移动一段距离,NC系统并不使其计入“绝对位置寄存器”。该“绝对位置寄存器”反映的是基本机床坐标系数值。如ABS=OFF,手动移动量不计入“绝对位置寄存器”。当手动移动某一轴离开原位置一段距离后,“绝对位置寄存器”的值无变化。调试中,先用手轮移动X轴=50,在坐标值画面可观察到:基本机床坐标系=0,G54坐标系=50,当前坐标系=0,基本坐标系并没有计入“手轮移动的值”,但移动值被计入“G54坐标系”。在MDI下走程序G90G0X-700,行走完毕后,显示值:基本机床坐标系=-650,G54坐标系=-700,当前坐标系=-650。NC系统是默认G54坐标系的,故当ABS功能=OFF时,手动移动量被计入G54坐标系,而未被计入基本坐标系,程序以G54坐标系移动。G54坐标系反映了实际值,而基本坐标系未反映实际值。当ABS功能=ON时,手动移动量被计入G54坐标系,也被计入基本坐标系,这样G54坐标系就与基本坐标系相同,所移动的数值在两个坐标系中就相同了。总结:(1) “绝对位置寄存器”仅表示基本机床坐标系的数值;(2)手动移动的数值被计入G54坐标系;(3) 程序默认G54坐标系;(4) 在PLC程序中应预先使ABS=ON,程序是以G54坐标系运行的。

案例七

某配用三菱M64系统的加工中心因搬迁重装,客户报告开机运行时X轴工作台运行出现极大的闷响声,而在原厂运行时一切正常。伺服电机运行出现闷响是振动的一种,其原因一般是伺服电机的运行频率区域与机床的固有频率区重合,形成共振而出现剧烈振动。

处理方式:建议客户修改参数#2238。该参数的作用是设定共振频率,如果机床的安装比以前更紧固,则降低该参数值,反之升高。操作人员照此修改参数后,振动消除。

案例八

在调试三菱C64CNC和C70CNC时都遇到控制器CNC与触摸屏GOT的连接问题。在三菱数控系统中C64CNC和C70 CNC都可与触摸屏相连接,连接方式都是以太网。初次连接时触摸屏总是显示“COMMUNICATION ERROR”,即“通信错误”。经过多次连接实验,得出以下操作要领:(1)必须首先对CNC系统进行格式化,这样在CNC一侧,其IP地址就确定了;(2)在GOT一侧设定的IP地址前三位必须与CNC一侧相同,第四位必须不同。经以上设置后,能够实现CNC与GOT的通信。

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