高高的个子,黑黑的皮肤,做事爱钻研,喜欢琢磨,研制和改进的多项技术工艺攻克了生产中一个个难关,为单位创造了显著经济效益,被钻机职工亲切地称为“大能人”。他就是河南省资源环境调查二院有限公司2013 钻机机长陈学久。
陈学久扎根一线34年,干过小班记录员、班长、副机长等,从钻工逐渐成长为钻机机长。17年机长生涯中,他带领职工奋战在河南、河北、安徽等多个省,参与重点工程项目14个,钻机安全生产、工程质量多年处于公司领先地位,多次荣获省豫地科技集团有限公司、省资源环境调查二院有限公司“能工巧匠”“先进工作者”“安全生产先进个人”等称号。
试验“试”出高效率
“2019年,我们承接了河北省武安市煤炭勘察项目,由于该区块是推覆体坚硬地层,施工第一个钻孔效率低下,阻碍了项目整体推进。”陈学久回忆说。为此,他抽出数天时间到项目区多家井队走访调研,了解钻头使用情况,在钻孔内试验多种类型钻头的钻效,并认真JZqesvxGp6/w9f6RbQeRpQ==记录和对比试验数据。半个月后,试验结果出来了:金刚石复合片钻头的钻效胜出。金刚石复合片钻头投入使用后,钻效节节攀升,仅15个小时就完成308米的表土层钻探。
初战告捷,陈学久并未自满,因为他深知,在这类地层施工,只有让泥浆始终保持优良状态,才能顺利完工。于是,陈学久与工程技术人员围绕泥浆做起了文章:调整泥浆性能、反复试验配比、不断优化参数。一番努力后,泥浆性能指标渐入佳境。
“之后,我们采用了低钻压、高钻速、大排量的钻井方法,钻探效率大幅提升,日钻效从原来的153米猛增至258米。”陈学久激动地说。
创新“闯”出新天地
困难似乎在有意考验陈学久。2020年3月,2013钻机承担的偃龙煤田后续煤田勘探项目,施工第一个钻孔时,因上部卵石层厚达300米,严重漏水一度造成停产。当时项目区施工的钻机均采用井内下套管堵漏的方法,这种方法既降低了钻孔效率,又增加了生产成本。陈学久决定另辟蹊径,凭借多年钻探经验,采用孔内自制泥球的方法,并在泥球中添加石灰、重晶石粉等材料,增加泥浆比重,抑制孔壁漏水,提高施工效率。
“这一招很有效,仅用12天就成功穿越了卵石层,仅每个钻孔的套管一项就可节省6万多元成本,引得多家井队前来学习。”陈学久满脸自豪地说。
成功总是垂青有准备之人。2022年初,新义煤田详查项目落到陈学久肩上。该项目不仅钻孔深,而且是水文抽水孔,施工难度极大,如期完成工作任务艰巨。陈学久认为,根据经验判断,如果按照先钻进后扩孔的老方法,势必影响钻井效率和孔内抽水。他与技术人员多次计算抽水时间和钻孔深度,以孔内人工制造台阶的办法替代扩孔,并从每个环节入手,制定切实可行的施工方案,双向发力加快工程实施进度……陈学久带领职工靠着技术工艺创新,生产效率步步领先,圆满完成10个钻孔的钻探任务。
管理有“法”出新彩
在生产管理中,陈学久建立了一套完善的机制。他将生产目标、成本控制、安全管理、质量标准等指标细化到钻机、班组和个人,形成班组进尺承包、钻机成本控制考核和全面服务管理三大体系,充分调动了职工的积极性,促进生产效率不断提高,各项钻探指标连年创下新高。
陈学久重视职工的技术创新管理,推行实施的构建与创新方法相结合的创新管理机制,让更多职工掌握创新方法。他采取线上线下相结合方式,组织职工聆听专家授课,并进行互动解答,打开职工创新思维;通过精心挑选3个班组组建生产工艺革新小组,让每个小组承担一个攻关创新项目,对钻探工艺和安全生产进行改进;每年定期开展创新方法比赛、创新案例评选等活动,发挥示范引领作用,激励职工运用创新方法完成创新项目,推动创新方法在职工队伍中广泛应用。
“我们先后研制和改进了孔内造浆钻进法、人造台阶法、泥球堵漏法等新技术、新工艺8项,由此带来的经济效益达到100万元。”陈学久介绍。
“今后,我将继续发挥好‘传帮带’作用,使钻机上下形成‘人人爱创
新、事事要创新’之风,在急难险重工程面前,敢于承担重任,攻克技术难关,创造显著效益。”陈学久表示。
(作者单位:河南省资源环境调查二院有限公司)