PTA 装置精制母固回收控制程序优化与应用研究

2024-06-08 21:34袁婧
中国设备工程 2024年10期
关键词:控制程序母液设定值

袁婧

(洛阳三隆安装检修有限公司,河南 洛阳 471012)

中石化某厂PTA 装置精制母液固体回收系统,2004年某公司根据MOTT 公司《MOTT HyPluse 过滤系统工艺包》开发的试验装置,主体设备包括过滤器筒体、反洗收集罐、辅助管线、控制阀及仪表、控制系统。工艺流程由A/B/C/D4 条线,控制系统为西门子PLC300 系统,控制程序加密。2005 年2 月建成,7 月投用。但因滤芯及管线容易堵塞,每天都需要切换碱洗,且碱冲洗时易将碱带到氧配料罐元,造成氧化反应紊乱,配套控制系统程序与间断运行实际操作不匹配。精制母固回收装置自2006 年停用至今。近年来,石化化工事业部专家组现场调研时,几次提出重开精制母液固体回收系统,对母液中的固体物料进行回收,以降低装置消耗。

1 攻关措施与目标

对PTA 精制母液过滤器BM303A/B/C/D 回收装置进行攻关与优化,达到BM303A/C 两条生产线并线运行,攻关任务就是优化流程降低过滤器易堵塞问题,改进控制系统程序实现两条生产线过滤流程并联运行、启/停/切换无扰动的运行模式。

1.1 攻关技术措施

(1)工艺流程优化技术路线:通过改进、优化,达到BM303A/C 两条生产线过滤流程,实现并联运行。

(2)通过控制系统STEP7 组态软件重构与优化,采用顺控逻辑实现过滤器的九种状态自动、手动跳转功能和启/停无扰切换,优化了工艺操作。(1.启动;2.置换;3.过滤准备;4.过滤;5.反冲洗;6.空壳反冲洗;7.满壳反冲洗;8.急停程序;9.停止)

建立DCS 与PLC 双向通讯软件,实现DCS 与原控制柜触摸屏(可主从切换)对两条生产线运行进行操作与监控,使生产操作安全提升了一倍。

(3)对现场程控阀进行密封可靠性维修,确保开关顺畅、关断严密。

1.2 攻关目标

精制母固控制系统运行程序合理满足工艺需要,过程控制准确、完善,与过滤系统整体匹配性良好。按BM303A/C 母液处理量40t/h 进行开发,母液中大于1.5微米固体颗粒回收率达到90%,总固回收率约70%。

2 控制程序重构

操作步进说明如下。

2.1 操作状态

“P-AUTO/自动”状态:程序控制自动状态,操作人员不能干涉控制阀门状态和任何设定值,程序中可调节设定值。

“P_MAN/手动”状态:程序控制手动状态,操作人员无法控制阀门状态和任何设定值,程序中可修改阀位输出值。

“MAN/停止”状态:手动控制状态,操作人员可手动开关阀门和阀位输出值。

正常过滤操作具体如下。

正常过滤操作为程序自动控制,每批程控过滤操作过程分为7 个步骤:程序启动、过滤器进液置换、过滤准备、过滤、反吹干燥、气相冲洗排放、液相冲洗排放。

(1)程序启动。程序启动,系统进入初始化,关闭所有阀门,参数回零,程序为手动控制状态,仪表阀进入程序控制状态。

(2)过滤器进液置换。LT-320>设定值(30%),KV-302、KV-312 打开;FV-380 打开,按照初始的阀位开度start380(20%)向过滤器内进液;过滤器液位LT-370>高报值(90%),打开KV-314 排液;KV-314 排液达到一定时间并且LT-370<低报值(10%),关闭 KV-314。

(3)过滤准备。当再次出现过滤器液位LT-370>高报值(90%)时,KV-302 关闭,KV-306 打开;FIC-380 按照程序给定的流量开度向过滤器内进液;

(4)过滤。当过滤器压差值(PT333-PT334)>设定值DP333(0.15MPa),或者过滤循环时间达到设定值T31(7200S)后,FIC-380 置为程序手动控制状态,FIC-380 输出到“0”;关闭KV-312;关闭KV-306。

(5)反吹干燥。打开KV-302、KV-314,排放过滤器管板上部的滤清液,同时上部排放计时器开始计时;在BD-304 液位LT-320<高高报值(80%)的前提下,排放计时器时间到或者当LT-370<低低报值(10%),KV309 打开排放过滤器管板下部的滤液至母液缓冲罐;排放一定时间后关闭KV-309,打开KV-303,反吹一段时间后,关闭KV303;关闭KV-314;关闭KV-302。

(6)气相冲洗排放。打开KV-303,从管板底部通氮气向过滤器内充压,当压力PT334>设定值(0.35MPa),关闭KV-303,打开KV-316,从管板上部通氮气向过滤器内充压;充压计时器开始计时,在充压过程如果PT334>高高报值(0.425MPa),KV-302 会打开一定时间进行泄压,泄压后关闭;当以下条件均满足要求时,即充压计时器结束计时、干燥气与过滤器压差值(PT-301 -PT-334)< 设定值pd301set(0.05MPa)、BD-305液位LT-321<高报值(70%)、过滤器内压PT334>高报值(0.425MPa),打开KV-304,滤饼通过气相冲洗排放至 BD-305;排放一定时间后,关闭KV-316 停止通氮气;打开KV-301 向过滤器内进酸冲洗滤饼至BD-305(5s);关闭KV-301 停止酸冲洗,关闭KV-304。程序循环运行两次气相冲洗排放后,运行一次液相冲洗排放。

(7)液相冲洗排放。打开KV-302;打开KV-301 向过滤器内进酸;当过滤器液位LT-370>高报值(90%),关闭KV-301、KV-302;打开KV-316 向过滤器内通氮气充压,充压计时器开始计时;当以下条件均满足要求时,即充压计时器结束计时、干燥气与过滤器压差值(PT-301-PT-334)< 设定值pd301set(0.05MPa)、BD-305液位LT-321<高报值(70%)、过滤器内压PT-334>高报值(0.425MPa),打开KV-304,酸洗液排放至BD-305;酸洗液排放一定时间后,关闭KV-316 氮气阀;打开KV-302,打开KV-311 排放过滤器管板上部的酸洗液至BD-305;排放至过滤器液位LT-370<低报值(10%),延迟1分钟后,关闭KV-304、KV-311、KV-302;程序复位进入下一批次的过滤操作。

(8)紧急停车操作。紧急停车操作也是通过程序控制进行的,在异常情况下,为保证系统安全,操作人员启动紧急停车程序,系统进行紧急停车操作,程序控制步骤如下:紧急停车程序置于启动状态;关闭KV-312母液进液阀;FIC-380 进入程序手动控制状态;FIC-380输出置于“0”;FIC-380 进入手动控制状态;关闭KV-316,关闭KV-303,关闭KV-301,关闭KV-304,关闭KV-306,关闭KV-309,关闭KV-311,关闭 KV-314;打 开KV302;KV-301、KV-302、KV-303、KV-304、KV-306、KV-309、KV311、KV-312、KV-314、KV-316 置 为手动控制状态;控制面板上显示停止标志。

2.2 控制程序说明

(1)物料平衡控制程序。在正常程序过滤操作下,为了保持BD-304、BD-305、母液缓冲罐的物料平衡,有专门的程序实施液位控制,即BD-304 高液位控制程序、BD-304 低液位控制程序、母液缓冲罐液位控制程序。当过滤程序启动时,这三个液位控制程序也随之进入运行状态,使BD-304、BD-305、母液缓冲罐液位保持在正常范围,避免液位过高或过低。

(2)高液位控制程序。当BD-304 液位LT-320>高报值(80%),高液位控制程序启动;处于程控过滤工作状态的过滤器只要进液流量计FIC-380 在非故障状态,其流量设定值会按照程序要求自动提高一定幅度,以提高母液过滤量;FIC-380 流量设定值提高后,在一定时间内如果BD-304 液位没有呈现下降趋势,处于正常工作状态的过滤器进液流量FIC-380 设定值还将继续自动提高;FIC-380 流量设定值提高后,BD-304 液位开始下降,直至LT320<高报值,高液位控制程序停止流量调节。

(3)低液位控制程序。当BD-304 液位LT-320 一低报值(40%),低液位控制程序启动;处于程控过滤工作状态的过滤器只要进液流量计FIC-380 在非故障状态,其流量设定值会按照程序要求自动降低一定幅度,以降低母液过滤量;FIC-380 流量设定值降低后,在一定时间内,如果BD-304 液位没有呈现上升趋势,处于正常工作状态的过滤器进液流量FIC-380 设定值还将继续自动降低;FIC-380 流量设定值自动降低后,BD-304 液位开始上升,直至LT-320>低报值(40%),低液位控制程序停止流量调节。

(4)母液缓冲罐液位控制程序。过滤程序启动后,程序自行检测母液缓冲罐低液位开关报警是否出现;在低液位开关报警未出现的情况下,程序检查KV-317阀门开关状态,如KV-317 在关闭状态则打开,打开时间由计时器控制;在低液位开关报警出现的情况下,程序检查KV-317 阀门开关状态,如KV-317 在打开状态则关闭,关闭时间由计时器控制。

(5)过滤流量限制程序。在过滤器处于过滤操作步骤中,由程序控制,使FIC-380 流量在任何情况下,不超过过滤流量限定值sp380limit(24000kg/h)。

2.3 程序参数设定

EmptysetA/B/C/D:空罐酸洗次数设定值1 次。FullsetA/B/C/D:满罐酸洗次数设定值2 次。

sp380A/B/C/D:FIC380A/B/C/D 自动情况下设定值21000kg/herror380A/B/C/D:FIC380A/B/C/D 自动接近时允许偏差值400kg/hsp380limitA/B/C/D:FIC380A/B/C/D 自动情况下设定值限定值24000kg/hbias380A/B/C/D:FIC380A/B/C/D 流量限制范围偏差值1500kg/h start380A/B/C/D:FIC380A/B/C/D 阀位初始值10%。

2.4 流量计FI-380 故障操作模式

如果操作人员根据工况判断流量计FI-380 指示值不准确或者障,由操作人员在控制面板上启动流量计故障状态按钮,程控过滤程序可以继续自动运行。此时,过滤操作的母液进料量是由FV-380 以固定的阀门开度flowfaultset(25%)来控制的,程序不能根据LT-320液位高低变化情况自动调节FIC-380 流量。

3 应用效果

2022 年9 月,精制母固系统过滤器 BM303C 开始试投用,经过测试在过滤阶段,进料流量稳定在28t/h左右,单个过滤周期大概2.5h 左右,经过两次空洗,一次满洗后整个周期大概在8h 左右。通过DCS 进行过滤器的九种状态操作和监视,实现了DCS 对PLC 的精准控制。10 月起,BM303A 连续投用,过滤器BM303A/C 双系列连续投用,实现了两条生产线的并联运行和自由切换功能。系统控制满足工艺需要,过程控制准确,与过滤系统整体匹配性良好。经测试,BM303A/C 并联运行时,处理量 达到42t/h,通过化验,母液中大于1.5 微米固体颗粒回收率达到92.18%,总固回收率约71.73%。

4 结语

在管理出效益、精细管理出大效益的当下,经过技术攻关与优化重新开工投运了停置16 年的节能降耗型装置,无疑是石油化工企业降本增效的典型。

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