新疆送变电有限公司 王 伊 牛 伟
近年来,随着输电线路运维长度的不断增加,线路高空检修作业量也不断增加。其中,绳索是检修中必不可少的工具之一。工作结束后,作业人员需要花费大量的时间需要进行绳索收纳,无形增加了工作人员劳动量。目前绳索的收纳主要以人工收纳为主,其主要使用流程如图1所示。
图1 绳索使用流程图
由表1可知,单次检修作业绳索平均使用时间为50.7min,其中梳理绳索和绳索收纳占比(绳索收纳28.62/53.24≈54%+梳理绳索17.3/53.24≈32%)为86%。因此,需要研制一款绳索收纳工具,该工具由电池驱动,不仅便于携带,在绳索收纳时不出现打结现象,使检修作业绳索收纳时长大幅度降低。
表1 绳索收纳用时统计占比图
围绕本次创新需求,集合课题内容及借鉴思路,充分发挥主观能动性,查找相关资料,收集信息,运用“头脑风暴法”提出了如图2所示的便携式收绳工具方案。
图2 装置结构设计示意图
收绳器的外观、材质是关乎机器整体安全性能的重要因素,研究小组通过市场调研及网络文献查阅,依据熔点≥200℃,密度≤1.20g/cm3,拉绳强度≥5MPa三个选择条件,通过对常用的PLA材质、PC材质、ABS材质三种材料,分别取直径1.75mm,长度50mm材料作为试验原料,对其进行拉伸强度试验见表2。
表2 PLA材质、PC材质、ABS材质拉力试验
经试验可知,利用拉伸强度公式(拉伸强度(MPa)=力(N)/截面积(mm2))可知,PC材料的拉绳强度为(26.95N/1.75mm²)8.81MPa,PC材料可承受拉力最高26.95N。此外,其最高熔点为220℃,密度为1.20g/cm3,故选择了PC材质作为整体外壳。
驱动板作为整个机器的“大脑”,其控制着机器运转的速率及稳定性,小组成员对电商平台销量较好的三款型号进行了对比分析,从功率≥300W,响应速度≥10MIPS,工作温度≤20℃三个方面作为选择条件(见表3)。
表3 驱动板选择
通过耐受电压,额定功率、响应速度、负载能力扥等方面比对、测试,最终选择小钢炮16.8V锂电钻控制板。
开关是将物理信号转换为电信号的媒介,不同的控制方式其控制精度也略不相同,小组成员对手电钻中常用的几款开关进行对比分析,通过控制电压为16.8V,额定电流≥15A,调速范围1%~99%区间任意调速,选择了2106/169开关,其支持电压9~24V,调速方式为PWM任意调速。
电源用于为整套系统提供电量输出,为了保证机械动力的稳定输出。小组通过市场调研,初选镍氢电芯和锂电池方案,并对其进行对比分析单节容量≥2000mAh,循环寿命≥500次,放电持续时间≥5h。经试验,采用恒流放电的方式,在环境温度约为25℃,终止电压为0.5V时,镍氢电池的电压随着的电池的使用内部的电压是一直在逐渐下降的,整个过程中,镍氢电池持续约4小时58分,锂电池持续约5小时19分,由此可见,锂电池综合性能高于镍氢电池,因此小组选用锂电池。
通过比对,选用无刷电机,其重量为190g,发出噪声为12~22dB,使用寿命达7~10年。并经测试,无刷电机转换效率最高可达89.08%。
电机型号选择:根据需求,设计动力轮直径为35mm,C轮=3.14×35=109.9mm,依据作业目标5min内盘整完150m绳索,传送轮需要转:150000 mm/109.9mm=1819.9(r/min)。为使机械拥有更大的扭矩,初选3:1作为参考比例。
传递机构之间的咬合情况是衡量作业质量的标准之一,小组提出三点咬合结构,并对其进行分析绳索脱出率≤5%,接触面积≥75%。经过在三点式机械结构测试中得出,可以在不同张紧力及不同绳索直径下稳定输出且脱出率小,因此本文选用三点式结构(如图3所示)。
图3 三点式结构传递结构
小组对组装完成后对机器整体性能进行测试。总体测试其稳定性、安全性、便捷性,以及体积、质量和绳索是否脱出等情况。测试中,机器在平均5min内完成绳索的收纳工作,且机器整体运行平稳,收纳过程中未出现绳索脱出现象,且外观无明显形变及裂纹,该研制满足预期要求(见表4)。
表4 绳索脱出试验测试数据
2022年10月,小组在750kV伊库一线及220kV皇林线进行应用试验,对绳索使用后的收纳进行试验,试验结果见表5。结论:经过现场实验及图表分析,使用便携式电动收绳工具收绳索的时间平均为4.5min,相较于传统收绳方式收纳时间大幅度缩短,达到本次课题设定目标值。
表5 试验数据统计表
经济效益:2022年4~8月,北疆运检分公司开展检修82条·次,使用绳索的检修61条·次。使用便携式电动收绳器完成收绳工作平均需要4.5min,人工完成收绳工作平均需要50.7min。作业小组平均按5人/组计算,人工60元/h,所用车辆按450元/天/辆计算,误餐费50元/天/人,计算过程如下:约人工成本=(50.7min-4.5min)/60min×61条×60元/h=2818.2元;节约车辆费用=(50.7min-4.5min)/60min×61条/8h×450元/天=2642.1元;节约误餐费=(50.7min-4.5min)/60min×61条/8h×50元/天=293.6元;经济效益总计=人工成本+车辆费用+误餐费=2818.2元+2642.11元+293.6元=5753.91元。
安全效益:该项目的实施,减轻了人员的作业强度,保障人员的作业安全。通过采用新材料和新技术,降低了工器具的重量和作业的复杂程度,确保了特高压运行维护人员的作业安全;社会效益:通过运用非电力行业的前沿技术,实现特高压电网运行专用工器具的研究要求,解决了运维技术发展的瓶颈制约,促进了电网运行维护的科技水平。
综上,便携式电动收绳器的研制,根据检修现场的需求,从根本问题出发,在功能上满足高空检修时绳索收纳的实际需求,在安全性、实用性、便携性指标满足行业规定和现场工作要求。填补了高空检修作业时无法在短时间内完成绳索收纳的市场空白,减轻现场作业人员的劳动强度,有效提高了现场工作效率,全面提升检修作业的工作水平。