刮板蒸发减量化经济效益分析

2024-03-21 03:42
皮革制作与环保科技 2024年2期
关键词:含铬浓缩液刮板

张 荣

(苏州依斯倍环保装备科技有限公司,江苏 苏州 215000)

引言

随着工业的快速发展,高盐废水日益增加,对水体的污染也日渐严重,如果这部分废水不进一步的利用或妥善处置,直接排放至环境中,势必会产生诸多不利影响。如何将工业废水处理达标或减量排放,并最大限度地实现水资源的循环利用,成为困扰工业企业的一大难题。因此,在大力提倡水资源节约利用和环境保护的大环境下,工业废水零排放应运而生。

零排放,并不是只要水达到循环利用,在整个废水处理工程中,如果不对最终的浓缩液或结晶盐进行处理,势必又产生了新的污染物。在很多环评报告中虽然描述为废水零排放,但实际应用中,只有少数企业能真正实现零排放。比如,部分行业的含盐废水组分比较单一,无其他杂盐,只要通过常规的反渗透膜浓缩、蒸发浓缩等工艺,便可以做到真正的零排放,因为通过此工艺可以得到比较纯的固体结晶盐,该盐可以作为副产品外销,另外,蒸发产生的蒸馏水水质较好,也能够全部再回收利用[1]。但对大多数企业,生产线上产生的废水成分都比较复杂,不但含有多种盐和其他杂物,而且COD含量也很高,这种废水仅仅依靠单纯的蒸发工艺实现零排放是很困难的,最终产生的杂盐及部分母液也都被当做固体废物进行处置。当今国内处理固体危废的成本普遍在四五千元/吨左右,这个处置成本是非常昂贵的。因此,零排放只是理想的工艺,现实中企业要讲成本,污水处理必须做到技术和经济两方面都可行,相对而言,更实际的操作应该是实现最大限度的“污染物减量化”。

例如,某汽车公司现有废水处理装置,每年排放大量废水,因大环境影响,新建废水站需在原有工艺基础上进行改造实现部分废水零排放,最终实现污染物减量化。

1 废水的水质水量及现状

废水水量、水质如表1、表2所示。

表1 废水水量一览表

表2 废水水质一览表

该厂原有废水系统,所有废水全部达标排放,现生产线扩产,废水量增加,为满足国家环保控制要求,该厂新建废水站含镍及含铬废水需实行零排放,即废水回用量为43.5吨/天,年回用量达287 100吨,采用反渗透对废水进行回用的同时产生浓水,浓水经蒸发器浓缩后产生浓缩液。企业回收利用这部分废水并做经济效益分析,做到最终污染物减量化的同时经济和环境效益显著。

2 废水处理工艺

(1)含镍废水预处理工艺流程如图1所示。

图1 含镍废水预处理工艺流程

经收集的废水通过提升泵输送至反应槽,调节pH值,投加NaClO进行破络反应,再调节pH值,同时投加PAC、PAM进行混凝絮凝反应,通过重力沉降实现泥水分离,将金属离子、SS、COD等污染物转移到沉淀污泥内,最终沉淀池出水至生化系统。

(2)含铬废水预处理工艺流程如图2所示。

图2 含铬废水预处理工艺流程

收集池中废水通过提升泵输送至pH值调节池,调节pH值,投加还原剂将Cr6+还原成Cr3+,然后再调节pH值,同时投加PAC、PAM进行混凝絮凝反应,通过重力沉降实现泥水分离,将金属离子、SS、COD等污染物转移到沉淀污泥内,最终沉淀池出水至生化系统。

(3)含铬含镍废水经预处理后进入生化系统,生化处理系统工艺流程如图3所示。

图3 生化处理系统工艺流程

生化系统由水解酸化池、好氧池和MBR池组成,进一步降解废水中的有机污染物。

(4)生化处理系统出水进入回用系统,回用系统工艺流程如图4所示。

图4 回用系统工艺流程

回用系统主要由碳滤、RO系统、蒸发系统组成,碳滤主要去除水中余氯及部分有机物,RO系统的主要作用是脱盐,去除原水中约98%的盐类和有机物,RO浓水通过蒸发系统进一步脱盐,RO产水直接回用,蒸发系统产生的盐泥委外处置,蒸馏水去生化池进一步处理。

(5)物化污泥及生化污泥通过泵泵入污泥浓缩池,污泥系统工艺流程如图5所示。

图5 污泥系统工艺流程

沉淀池底部沉淀的污泥和生化污泥由污泥泵提升至污泥处理系统。污泥进入板框压滤机进行压滤处理,压滤机出来的污泥委外处置。

3 回用标准

根据业主要求,本项目综合废水处理后达标排放,含铬、含镍废水处理后回用,回用水标准限值:电导率:≤20 uS/cm,pH值:6.5~8.5,回用水量:42.5 m3/d

本文仅对含铬及含镍废水零排放进行相关分析,企业在做到部分废水回用的同时,也考虑最终固废的委外处置量的问题,委外固废除了污泥之外,还有蒸发浓缩液。

4 蒸发器运行成本分析

本项目含镍和含铬分别单独处理后进入生化系统、回用系统。回用系统主要采用反渗透膜进行浓缩,反渗透浓液进入后续蒸发器,考虑减量化,蒸发器采取MVR蒸发器及刮板蒸发器结合的形式,最终以盐泥的形式委外处置[2]。针对配套的刮板蒸发器做以下运行成本分析,如表3所示。

表3 刮板蒸发器运行成本分表

5 盈亏分析

本项目针对反渗透浓水直接采用MVR蒸发器蒸发,蒸发器浓缩液委外处置,并在MVR蒸发器的基础上再配置一套刮板蒸发器,两者结合使用,盐泥委外处置,做了以下盈亏分析表,如表4所示。

表4 盈亏分析表

从表4可知,即投入一套刮板蒸发器后,设备运行第三年左右可回刮板蒸发器设备投资成本。

6 减量化分析

如表5所示为减量化分析表,即反渗透浓水直接使用MVR蒸发器进行浓缩后的浓缩液年委外量及采用MVR蒸发器配套刮板蒸发器,对MVR产生的浓缩液进一步的干化,最终以盐泥形式委外的年委外量进行对比分析。

表5 减量化分析

从表5可见,增加一套刮板设备后,已经实现最大限度的污染物减量化,随着年份的递增,固废呈减量趋势[3]。

7 结论

通过刮板蒸发器这套设备的实施,不仅降低了整个系统的运行成本,而且提高了整个废水处理系统水资源的利用效率,减少了固废的委外量,有效实现固废的减量化,若该系统运行状况稳定,各项运行参数正常,对企业来说有效地实现了经济效益与社会效益。随着国家和环保行业对节能减排的日益重视,传统的水处理工艺的节水经济型逐渐受到挑战,所以要不断的应用新工艺及新技术,才能进一步降低运行成本,同时提高水资源利用效率,减少环境污染。

猜你喜欢
含铬浓缩液刮板
刮板转载机刮板链快速更换技术研究
立磨机刮板结构的改进
刮板转载机刮板链快速更换工艺浅析
40T刮板运输机尾辊的修复与应用
电解锰含铬废渣无害化处置场技术改造方案
电絮凝法处理含铬电镀废水的研究
造纸法烟草薄片浓缩液的醇化方法
钢渣预处理含铬模拟废水的试验研究
不锈钢粉尘铬镍回收及含铬镍铁水氧化脱磷的实验研究
蒸发-固化法处理垃圾渗滤液反渗透浓缩液的研究