工作面膨胀致裂切顶技术应用研究

2024-03-20 07:33耀
山西化工 2024年2期
关键词:切顶膨胀剂悬臂

张 耀

(国家能源神东石圪台煤矿,陕西 榆林 719000)

0 引言

煤炭是我国重要的基础能源,其每年的产量直接关系经济发展及国家安全。目前煤炭资源在我国化石能源消耗占据90%以上的比重,在我国一次能源消耗比例中占据70%以上的比重,可以看出煤炭资逐步开采完毕,开采的重点向复杂煤层转移。坚硬顶板是指在矿井开采过程中,由于巷道顶板岩性较为坚硬,使得顶板无法随垮随落,使得巷道出现大面积悬顶[1-2],大面积的悬顶不仅威胁着矿井的正常生产,同时会造成巷道支护困难[3-4],为了解决坚硬顶板问题,本文以晋北煤业3208 工作面为研究背景,对坚硬顶板静态膨胀致裂技术进行研究,为矿井坚硬顶板的治理做出一定的贡献。

1 背景介绍及模拟研究

1.1 背景介绍

工作面煤层走向N13°W~N8°E,倾向SW-NW,倾角25°,厚度为14.77 m,属于石炭系太原组中下部,结构复杂,煤层中含不稳定夹矸,顶底板岩性如表1 所示。

1.2 数值模拟研究

为验证膨胀致裂可行性,采用3DEC 软件根据工作面实际情况进行建模分析,模型尺寸为200 m×1 m×80 m 的三维模型,主要研究90~130 m 范围,分别对模型的边界条件进行设定,固定左右、前后、下边界位移,对模型上部施加均布荷载4.87 MPa,同时在模型内部设置监测线,切顶前后覆岩运移云图,如图1所示。

图1 切顶前后覆岩运移云图(单位:m)

可以看出,在切割顶板之前,覆盖层被压缩,导致远离工作面的位置发生坍塌,而靠近工作面的位置没有明显的坍塌。此时,直接顶板较大程度弯曲,形成铰接结构,在100.0~109.2 m 范围内形成悬臂结构,悬臂长度9.2 m。同时,膨胀剂切割顶部后,坍塌高度为4.71 m,形成1.09 m 的四个破碎阶段,形状变化较小,用膨胀剂顶切后破断效果明显,顶切方案可行。

2 工业化试验

通过模拟验证了切顶方案可行性后,进行工程实践,选定倾斜试验段布置,布置示意图如图2 所示。

图2 工作面布置示意图

图3 钻孔布置示意图

工作面平均一天进行5 个循环作业,循环长度为0.6 m,平均一天产生3 m 悬顶,施工方案设计时,根据自由面进行设置。具体的切顶流程如下:首先为压裂准备阶段,此阶段对材料用量以及钻孔具体参数进行设计;其次为施工阶段,此阶段对钻孔进行施工,并将材料搅拌注入钻孔内;最后为封孔和致裂阶段,对钻孔进行封闭,进行膨胀致裂。

膨胀剂采用益凯建材贸易公司生产的,钻孔间距为0.4 m,钻孔长度为0.6 m,为倾斜布置,倾斜角度10°,在端头距离巷旁0.5 m 的位置布置钻孔,共施加6 个钻孔,布置图如3 所示。

进行膨胀剂的配置,按照1∶3 用水搅拌,搅拌均匀后注入灌浆泵,直到浆液完全没有胶结物和固体,然后打开灌浆口;灌浆施工时,将软管连接到灌浆出口,将灌浆软管延伸到灌浆点,然后连接到灌浆钢管上,用封孔器和灌浆钢管将封孔器插入孔口,深度为1 m。在整个灌浆过程中,防止浆液倒流。钻孔灌注泥浆后,取出灌浆钢管,并在钻孔中留下封孔器。用锚固剂封孔两次,避免泥浆流动,完成施工过程。端头支撑压力曲线如图4 所示。

图4 工作面布置示意图

可以看出,在切割顶板之前,覆盖层被压缩,导致远离工作面的位置发生坍塌,而靠近工作面的位置没有明显的坍塌。此时,直接顶板较大程度弯曲,形成铰接结构,在100~109.2 m 范围内形成悬臂结构,悬臂长度9.2 m。同时,膨胀剂顶切后坍塌高度为4.71 m,形成1.09 m 的四个破碎阶段,形状变化较小,膨胀剂底切后破碎效果明显,顶切方案可行。如图4 所示,方形标记为非开挖巷道的顶板支护曲线,圆形标记为预裂过程中端部支护压力的变化曲线。灌浆过程完成后7 h 内,两条曲线的趋势一致

3 结论

1)通过数值模拟验证膨胀开裂和顶部减压方案的可行性,经过模拟发现顶部减压后顶板坍塌高度为4.71 m,形成的阶梯断层段。

2)根据实际地质条件,给出了膨胀压裂顶板泄压技术方案,同时给出了方案的具体施工工艺。

3)通过7 h 的膨胀开裂,发现顶切后端支撑压力迅速下降,此时支撑压力值从26 MPa 迅速下降到16 MPa,下降幅度为10 MPa。

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