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(云南天安化工有限公司 新产品制造中心,云南 安宁 650309)
云南天安化工有限公司煤气化装置使用AP粉煤气化技术,于2008年5月投产,2013年以前主要使用无烟煤,因入炉煤热值低(25.2 MJ/kg)、灰份高(25.1%),气化炉蒸发器积灰频繁。为降低入炉煤中灰含量,2013年6月在原料煤中混配石油焦。石油焦硫含量高达6%~8%,混烧后合成气中H2S质量浓度达7000~9000 μL/L。高硫合成气对设备的腐蚀较大,导致气化炉蒸发器频繁泄漏。为提升煤气化装置的运行周期,公司研究使用高活性、高热值、低灰分、低硫的烟煤来代替石油焦。2019年1月进行烟煤试烧,混配比例10%~25%,逐步提至50%~65%。
煤气化装置配套的磨煤单元有三条磨煤线,正常生产时为一开两备。磨煤单元袋式过滤器用于过滤,并收集惰性循环气体中合格煤粉,然后通过螺旋输送机送往煤粉储仓。选用上海金由过滤净化技术有限公司袋式过滤器,属于行喷吹脉冲式过滤器,长袋低压脉冲在线清灰。行喷吹技术是目前世界上脉冲式袋式过滤器的主流技术,每条布袋都有一个喷吹孔对应,处于不同位置的布袋受到的喷吹力的均匀性也更好[1]。
气化炉混配烟煤比混配石油焦每天多产合成气约16万m3,具备可行性和经济性,但烟煤因活性高,存在闷燃、自燃的风险,可能导致磨煤单元碎煤仓内碎煤自燃、袋式过滤器布袋烧坏等问题[2-3]。
2021年3月23日,磨煤B线放空口有轻微冒黑烟现象,可能是袋式过滤器S1103B布袋损坏,停运磨煤B线。打开袋式过滤器S1103B顶部盖板检查,发现反吹箱内干净,但第19组反吹室西侧三根反吹管倾斜,反吹口吹向侧面。处理反吹管后启动磨煤B线,袋式过滤器S1103B排放口冒黑烟情况加剧。再次拆检袋式过滤器S1103B,发现第19组反吹室之前倾斜三根反吹管其下布袋口明显堆积煤粉(见图1)。对第19组反吹室80条布袋全部抽出检查,发现20条布袋下部脆化通洞(见图2),但布袋中、上部完好。
图1 反吹室布袋口积煤情况
图2 布袋损坏情况
基于以上情况,分析布袋损坏原因如下:
1)烟煤使用比例提高后,煤粉挥发份升高,导致煤粉自燃风险增大。
2)袋式过滤器S1103B第19组反吹室西侧三根反吹管倾斜,反吹口吹向侧面,三排布袋反吹失效,导致下部布袋煤粉在布袋外侧堆积较多。
3)磨煤线停运时温度上涨,可能引发布袋外侧堆积的煤粉自燃。
1)磨煤线运行时,控制系统氧含量(质量分数)小于6%、系统温度低于 110 ℃,特别是磨煤线停车时提前降温降负荷,严防系统超温。
2)调整袋式过滤器反吹压力不低于 300 kPa,定期检查袋式过滤器反吹趋势、反吹电磁阀动作情况,建立检查台账。
3)定期检查袋式过滤器反吹管,严防反吹管倾斜导致反吹失效。
4)磨煤线停运后,系统惰性化降温,循环风机运行时间及惰性化时间不低于 6 h,袋式过滤器反吹不停运。若磨煤线要检修,袋式过滤器反吹运行不低于 12 h。
执行初步改进措施后,2021年8月2日,磨煤A线循环气放空口又出现冒黑烟现象(布袋于2021年5月更换)。打开袋式过滤器S1103A顶部盖板检查,发现第18组反吹室内有大量煤粉。对第18组反吹室80条布袋全部抽出检查,发现41条布袋损坏,损坏情况仍为布袋下部脆化通洞(见图3),但布袋中、上部完好。
图3 布袋下部损坏情况
2.4.1 工艺方面
1)袋式过滤器S1103A反吹运行情况
磨煤A线停运后对袋式过滤器S1103A反吹室反吹管检查正常,运行期间对袋式过滤器S1103A反吹趋势例行检查,正常;对袋式过滤器S1103A反吹电磁阀动作情况例行检查,正常;确认反吹运行正常。
2)磨煤A线运行温度情况
磨煤A线运行期间短停两次,在停运过程中,温度未控制好,导致系统温度瞬时上涨,最高涨至 146 ℃。咨询厂家告知,工作温度为连续不超 190 ℃,瞬间不超 200 ℃。因此,磨煤A线运行温度远低于设计温度。
3)磨煤A线运行氧含量情况
磨煤A线本次运行期间氧含量基本保持6%左右,低于控制高限8%,氧含量未超标。
2.4.2 设备方面
1)袋式过滤器S1103A入口管通洞
7月16日,发现袋式过滤器S1103A入口管道弯头处磨通一个洞。此处有可能导致袋式过滤器S1103A局部氧含量稍高,但整个系统氧含量不高,局部氧含量稍高导致布袋损坏可能性不大。
2)袋式过滤器布袋长
袋式过滤器布袋长 6.6 m,下部反吹效果相对较差,下部外侧堆积煤粉不易被吹除。未使用烟煤时,布袋下部外侧堆积煤粉不易自燃;使用烟煤后,布袋下部外侧堆积煤粉容易自燃烧坏布袋。
2.4.3 原料方面
1)烟煤碎煤仓、原料煤碎煤仓料位下降趋势异常
磨煤单元每条磨煤线配两个碎煤仓,每个碎煤仓底部配一台给煤机。2021年8月1日00∶24,两台给煤机频率偏差并未调整,原料煤碎煤仓下降速度逐步减缓。两个仓料位下降趋势线从平行开始拉开差距,且不能下降至正常低位。烟煤添加比例上涨,和损坏时间吻合。
2)入炉煤灰分情况
8月2日,入炉煤分析灰分从13.3%下降至11.5%,从分析数据反应烟煤添加比例上涨。
3)给煤机频率情况
8月1日,因原料煤碎煤仓下煤量降低,单元料位低,两台给煤机频率从47%/52%逐步提至61%/61%。从工艺操作反映给煤机给煤能力下降。
4)上煤情况
7月,气化炉烟煤使用比例为55%左右。8月1日,烟煤使用比例最高达69%。对比3月23日袋式过滤器损坏前几天烟煤使用比例,3月18日,烟煤使用比例也达69%。
综上工艺、设备、原料方面原因分析,袋式过滤器烧坏主要原因为:
①雨季原料煤火车来煤水分含量偏高(10%~12%,非雨季6%),原料煤碎煤仓内碎煤容易挂壁,碎煤仓通道变小。原料煤下煤量不足,导致烟煤添加比例高至69%。
②因袋式过滤器布袋较长,下部反吹效果相对较差。下部外侧堆积的煤粉不易被吹掉,袋式过滤器高负荷区域布袋外侧更容易积煤自燃,导致布袋损坏。
8月8日,启动磨煤A线,两台给煤机保持正常频率:48%/48%,原料煤碎煤仓料位计下降正常,两个碎煤仓料位下降趋势线恢复平行。8月9日,磨煤A线入炉煤灰分升至正常值15.1%,气化炉烟煤使用比例降为正常比例52%。
通过对两次袋式过滤器损坏原因分析,制定煤气化装置磨煤单元使用烟煤的管理措施:
1)确保磨煤系统密封性完好,持续开展磨煤系统管道例行测壁厚工作,及时处理系统漏点。磨煤线运行时,控制系统氧含量小于6%。
2)控制磨煤线温度低于 110 ℃。磨煤线停车前将负荷降至最低,温度降至 80 ℃ 再停运磨煤线,严防系统超温;磨煤线停运后,系统惰性化降温,循环风机运行时间及惰性化时间不低于 6 h,袋式过滤器反吹不停运。若磨煤线要检修,袋式过滤器反吹不低于 12 h。
3)磨煤线检修期间持续加强系统监控,如发现CO含量或温度异常上涨,及时启动循环风机降温,防止袋式过滤器局部自燃。
4)调整袋式过滤器反吹压力不低于 300 kPa,定期检查袋式过滤器反吹趋势、反吹电磁阀的动作情况,建立检查台账。
5)定期检查袋式过滤器反吹管及布袋花板腐蚀情况,重点检查袋式过滤器高负荷区域,严防反吹管倾斜、脱落导致反吹失效。
6)持续监控运行磨煤线碎煤仓料位下降趋势,重视雨季碎煤仓挂壁情况,出现料位趋势异常变化,及时调整给煤机频率,控制烟煤添加比例不超55%。
7)提高袋式过滤器反吹频率,将袋式过滤器反吹间隔时间从 360 s 降至 180 s。