综放工作面顺槽巷道支护优化及应用分析

2023-12-12 11:34:36牛毅然
山西化工 2023年11期
关键词:综放煤样间距

牛毅然

(晋能控股装备制造集团赵庄二号井,山西 长治 046000)

1 工程背景

晋能装备制造集团某煤矿3 号煤层,该煤矿的煤层厚度为480~530 m,煤层的平均厚度为4.26 m。煤层顶部以灰泥岩、砂质泥岩、粉砂、少量砂岩为主。井田以黑色泥岩、砂质泥岩和灰砂岩为主,构造复杂度适中。原来的顺槽巷道支护方案并没有按照采动量的大小来划分,只采取相同的支护方案,这在一定意义上并没有达到科学性和合理性。

图1 是顺槽巷道支护的原始综放工作面的设计图。顶板支护采用左旋无肋螺纹钢锚杆的型号为MSGLW-500/22×2400,其排距1.2 m,锚杆间隔1.05 m,每排布置5 个锚杆,锚固力在150 kN 以上;锚索选用1×19 股高强度、低松弛预应力钢丝绳,型号为SKP22-1/1720-6400,要求预应力在300 kN 以上,每列2 个,间距2.4 m。巷道支护选用MSGLW-500/22×2400 型的左旋无肋螺旋钢筋锚杆,其排列间隔1.2 m,每列4 个,前面3 个锚杆间隔0.9 m,第3 个和第4 个锚固间隔0.8 m,锚固力在150 kN 以上。在未回采侧巷帮中部增加帮锚绳,选用1×19 股高强度低松弛预应力钢丝绳SKP22-1/1720-5400 型钢绞线,预应力在250 kN 以上,每列1 条,间距2.4 m。

图1 顺槽巷道原支护设计图(单位:mm)

2 巷道支护优化方案

根据目前的支护条件、井压观测数据、工作面地质数据、现场地质数据、现场地质参数等数据,结合实际施工经验,进行合理的支撑设计,同时通过实践不断地检验参数的合理性,并持续对参数进行调整[1]。

2.1 煤样力学性质

本文以2305 运料横川、2305 联络巷的煤样为对象进行了分析。采用湿法处理3#煤样品,将其制成直径50 mm、高100 mm 的标准品,放在通风良好的地方,自然干燥一星期。在进行测试时,围压最大不得超过20 MPa。在测试时,分别测试在不同围压下煤样的力学参数:围压分别为0、5、10、15、20MPa。3#煤的围压比和其他的力学指标见表1,煤样弹性模量与围压关系如图2 所示。

表1 煤样力学参数

图2 煤样弹性模量与围压关系曲线

从表1 和图2 的不同围压力条件下的试验数据可知,当围压力增加时,峰值强度和弹性模量同样保持着增长的趋势。由于煤层的构造比较疏松,并且节理发育的情况比较好,在煤层的内部具有较大的孔隙,导致煤层刚度较差。

表2 为3#煤样品的拉伸试验结果,其拉伸强度为0.57 MPa。

在围压的取值分别为0、5、10、15、20 MPa 的情况下,对试样的最大主应力进行计算,并根据计算结果绘制σ1与σ3的关系曲线,图3 表明了两者之间的回归关系。通过最小二乘法对两个计算结果之间的相关性进行分析:σ1=4.082σ3+13.68,残差平方R2=0.984 6,分析的结果表明围压和弹性模量之间线性相关[2]。可计算得到3#煤层煤样黏聚力为339 MPa、内摩擦角为37.3°。

图3 煤样σ1~σ3 关系回归曲线

2.2 巷帮支护参数计算

支护巷帮支撑能力的计算方法见式(1):

为了保持巷帮的稳定性,必须使巷道上的支撑强度达到要求。

P≥δmax,可得出锚杆的间距计算公式为式(2):

式(1)、式(2)中:Q 为预设帮锚杆应力,150 kN;a1为同一行邻近锚固件的排列间距,m;b1为邻近两行锚固件之间的距离,1.2 m;r 为煤的容重,取13.9 kN/m3;d 为巷道宽度的1/2,取2.4 m;H 为巷道的高,3.3 m;γ为表示内摩擦角,37.3°;f 为普式系数,0.6~1.7;k1为锚杆安全系数,一般取1~3。

在此基础上,通过选取不同的f 值,进行锚杆间距的计算,并对其进行了分析。研究发现,煤岩体强度越高,对巷道的支护能力的要求也就越小。在f 最小为0.6 的条件下,得到的锚距为1.219 m。

2.3 优化参数选择

根据以上的研究成果,并与西盘区2303、2301、2309、2307 等综合开采顺槽巷的矿压监测数据相比较,得出了在单一或非开采条件下,顺槽巷的支护结构可在原有的支护方案中进行相关参数的优化,实现更优的支护效果。

表3 为顺槽巷道锚杆间距计算结果表,通过对顺槽巷道的支护参数的优化,得到了最佳的结果。优化方案包括:从原来的4 个锚杆降到了3 个,将锚杆间隔由0.9 m 改为1.15 m,将锚杆与顶板之间的距离由0.3 m 改为0.35 m,底部锚杆与底板的高度为0.65 m,与W 钢支架支护巷帮配合。钢带长度由1.9 m 增加到2.4 m,其他参数没有做任何的变化。顶板支护的各项指标未发生变化。顺槽巷道优化后支护设计图如图4所示。

表3 顺槽巷道锚杆间距计算结果表

图4 顺槽巷道优化后支护设计图(单位:mm)

3 现场工程应用

为了检验顺槽巷道支护方案的应用效果,2312综放区采用了一条200 m 的进风顺槽,对其进行了现场测试。根据顺槽巷的最佳支护条件,在该地段及原有的预应力区间内,建立综合测站、顶板离层计等,对区域内的移近量进行全程测量[3],结果如图5、图6 所示,从而验证优化后的效果。

图5 原支护段与优化段测站两帮移近量

由图5 和图6 可知,在2312 综放工作面的回采中,对原区和优化段测点的围岩变形进行了分析。通过对比,优化后的支护参数曲线与原始段巷道的围岩变形基本一致,没有出现巷帮失稳现象,保证了工程的安全性,在2311、2325 等大型综放工作面进行了大面积应用,取得了较好的效果。

对比优化前与优化后的支护方案,每列支护需要的锚杆较优化前降低了2 根,1 个掘进队每天可完成9 列的108 m 的进尺,每天可节约18 根施工锚杆,支护施工时间降低1.2 h。既有效提升了工作效率,同时也降低了物料成本,单根锚杆的支护成本为锚杆58元、锚定剂8.8 元,1 个掘进队每天节约的物料成本为1 113 元。

4 结语

1)对力学试验结果进行分析可以得知,3#的峰值强度和弹性模量与围压成正相关,其中煤样的自聚力为339 MPa,内磨角为37.30°,抗拉强度为0.57 MPa。

2)当巷道受到采动的影响不明显时,对支护参数进行优化具有较好的效果,锚杆的布置间距从0.9 m调整为1.15 m。则在完成相同作业量的前提下,每天可节约1.2 h,每米掘进距离可降低1 113 元的材料支出,降低了矿山的生产费用,并能有效地提升工作效率。

3)经现场测量比较,结果表明:在采动作用时支护优化段与原支护设计段巷道围岩的变形基本一致,没有发生巷道失稳,经工程实际验证,取得了较好的效果。

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