武汉市某CASS工艺污水厂提标改造工程实践

2023-11-28 13:08刘丽丽
广州化工 2023年13期
关键词:硝化碳源处理厂

范 奎,刘丽丽

(上实环境控股(武汉)有限公司,湖北 武汉 430074)

根据《湖北省水污染防治行动计划工作方案》(鄂政发[2016]3号)要求,现有城镇污水处理设施,要因地制宜进行改造,对长江支流、汉江支流劣Ⅴ类断面进行控制,现有的城镇污水处理设施应实施提标改造。由于所研究污水处理厂尾水经提升排至府河,而府河作为长江支流,近年来污染严重,已经对周边的生态环境造成了严重破坏。因此,污水处理厂提标改造迫在眉睫。

1 原污水厂工程概况

1.1 污水厂运行工艺及方式

该污水处理厂一期工程设计日处理能力为4.5×104m3/d,采用“曝气沉淀池+CASS+紫外消毒”的工艺,出水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准。该工程于2010年动工,但由于工程建设时期城市污水管网不够完善,污水收集率不高,实际进水水量约2.0×104m3/d,所以污水厂按分期实施原则,先建设了一组2.25×104m3/d规模的CASS池,随着城市污水管网逐步完善,实际进水量不断增加,于2014年建设了一期续建工程。污水厂一期和一期续建的污泥处理均采用重力浓缩+机械脱水的工艺,污泥脱水至80%含水率后外运处置[1]。

污水处理厂设计的工艺流程见图1。

图1 提标前污水处理厂工艺流程Fig.1 Flow of wastewater treatment process before upgrading

该污水厂共设置2座CASS池,每座分4格。单格设计流量为5 625 m3/d,污泥负荷按0.1 kg BOD5/kgMLSS·d,CASS池充水比为0.3,设计污泥龄为18 d,水力停留时间为16.07 h。CASS池根据自控程序周期性运行,曝气采用非限制性进水曝气方式,一个周期所需时间为4 h(进水小于2 h,曝气2 h,沉淀1 h,滗水1 h),具体运行周期见图2。

图2 CASS池循环周期Fig.2 The cycle of CASS process

1.2 污水厂进出水水质情况

对该污水处理厂2016年1月-2018年12月的运行数据进行分析,其中进水情况如表1所示,出水COD、BOD5、SS、TN、TP、NH3-N月均浓度可稳定达到一级B标准,执行一级A标准之后中,出水TN、TP均不能稳定达标,在提标升级过程中需要重点关注。

表1 污水处理厂现状进、出水水质Table 1 Current influent and effluent quality of the WWTP

1.3 原污水厂运行问题

(1)该污水厂每年11月至次年3月左右,进水TN、TP相比4月至10月平均值高分别高24%、28%。生化池水温低,导致CASS池微生物活性大幅下降,特别影响生化系统的硝化与反硝化,进而影响对TN的去除。

(2)由于该厂是CASS工艺,共计2组,8个生化池,由于市政污水处理厂日进水浓度在各时间段有差异[2],导致各池生化进水负荷不相同,其中进水氨氮,总磷等指标在18:00左右升高,至到第二天8:00左右,系统按CASS池循环周期排水,导致最终出水TP水质浓度波动大,为保证出水达标,各生化池参照“水桶定律”,需要投加足量除磷药剂,其中Fe2SO4按17 mg/L投加量,最大按FeCl3按35 mg/L投加。

1.4 提标改造需解决的主要问题

从现状的进出水水质来看,该工艺的COD、BOD5较容易达到排放标准。但随着城市雨污分流进一步改造和水量进一步增加,进水水质浓度将逐渐增加,现有污水处理构筑物的运行工况与设计工况可能会产生偏差,因此本次提标工程更需要强化对NH3-N、TN、TP及SS加强去除率,以达到一级A排放标准。

污水中氮的去除主要靠硝化、反硝化过程完成,常规的市政污水厂中NH3-N的硝化过程是保证脱氮完成的前提,而NO3-N反硝化制约因素往往是碳源[3]和反硝化时间。因此考虑在CASS池主反应器增加搅拌器(空间上强化反硝化),配套辅助碳源投加系统,并调整CASS池循环周期以调节硝化和反硝化时间(时间上强化硝化与反硝化)。由于该污水厂生物除磷无法保证出水稳定达标,因此需要增加深度处理单元,以保证出水TP稳定达标。SS的去除与是本工程需要考虑的一个指标。综上本次提标改造工程的重点和难点是强化脱氮除磷[4]。

2 提标改造工艺概况

2.1 提标改造进、出水水质

污水处理厂进水水质将直接影响处理工艺及其参数的选择、工程造价以污水厂运营成本。而水质确定通常系统根据污水水质实测资料、《室外排水设计规范》或国内同类型污水厂进水水质及城市未来发展等方面综合考虑[5]。

由于武汉市大部分污水厂进水水质浓度偏低,根据现状水质调查,结合提标前设计进水水质参数,认为该厂每年11月至次年3月,氨氮、总氮和总磷浓度较高,其余月份与武汉市其他污水厂进水浓度差不多。因此,在提标升级预测进水水质时,结合现状进水浓度,仅对氨氮、总氮和总磷进行了调整,具体水质进出水浓度见表2。

表2 提标改造前后设计进出水水质Table 2 Design influent and effluent quality of the WWTP for before and afer upgrading

2.2 提标改造后污水厂工艺

提标改造后污水厂设计工艺流程如图3所示,增设了生物磁高效沉淀池,精密过滤器,将紫外消毒改造为接触消毒池。具体增设的设备如下:(1)CASS池主反应区增加潜水搅拌机20台,B=615 mm,N=10 kW,n=480 r/min,单格CASS池2台,4台备用,并对8格CASS池新增搅拌器周边的管式曝气管进行拆除,单池拆除量为12~20根,并对余下的曝气管进行加固。(2)新建提升泵房1座。规模为4.5×104m3/d,平面尺寸L×B=8.0 m×5.0 m,设置3台潜水泵,Q=1 315 m3/h,H=6 m,N=37 kW。(3)新建生物磁高效沉淀池1座。规模为4.5×104m3/d,平面尺寸L×B=21.0 m×19.9 m,表面负荷18 m3/m2·h,斜管区上升流速24 m/h。固体PAC按10 mg/L投加,PAM按1.0 mg/L投加,磁粉按0.5~0.8 mg/L投加。设置快混4台,D=1.0 m,N=4.0 kW,n=84 r/min,变频慢混搅拌器4台,D=2.0 m,N=7.5 kW,n=52 r/min;设置中心传动刮泥机2台,D=9.5 m,N=0.55 kW。(4)新建精密过滤单元1座。规模为4.5×104m3/d,平面尺寸L×B=12.7 m×9.7 m,设置3台R200法捷斯精密过滤器,单台Q=2.0×104m3/d。(5)新建接触消毒池1座。规模为4.5×104m3/d,平面尺寸L×B=30.5 m×12.2 m,5%的次氯酸钠按15 mg/L投加。(6)新建配套加药间2座。含乙酸钠投、PAC、PAM、次氯酸钠系统。

图3 提标后污水处理厂工艺流程Fig.3 Flow chart of wastewater treatment process after upgrading

3 工艺运行效果与经济技术分析

提标工程于2018年3月正式开工建设,2019年3月完成试运行,9月份完成验收。下表为工程实施后运行情况,从下表可以看出,该污水处理厂即使在2019年10-12月,进水平均总氮35 mg/L左右,总磷3.1 mg/L左右的情况下,分别为设计负荷的87.5%和77.5%时时,出水水质稳定达到一级A标准。

表3 2019年10月-2020年5月水质监测数据Table 3 Moniting data of water quality from October 2019 to May 2020 (mg·L-1)

2020年1月份,进水总氮有连续6天超过35 mg/L,平均值达39.38 mg/L,其中COD平均值为212 mg/L。本工程改造后为前置反硝化工艺,总氮去需在缺氧环境的CASS内完成,但CASS每周期运行时间固定为240 min,因此需要CASS池沉淀之前完成进水,反硝化,碳化及硝化全过程,因此压缩了原来的曝气时间及进水时间,在保证正常的处理水量及达标前提下,对现场运行管理提出了更高的要求。

通过工艺参数优化调整如下:减少沉淀时间。由原来的60 min改为50 min;减少进水时间。由原来的约60 min改为约40 min;随进水快速投加外碳源。每池在进水初10~15 min之内完成100~180 L的20%乙酸钠投加。进水时间全过程搅拌。CASS池污泥浓度控制在4 000 mg/L左右。污泥浓度过低,反硝化不充分,出水氨氮偏高;污泥浓度过高,内源呼吸增加,曝气时间不够,水温低时,污泥高导致泥位高,出水SS总磷有超标风险。最终CASS运行时间为:进水40 min(其间搅拌40 min、所加外碳源10~15 min),曝气90 min,沉淀50 min,滗水60 min。

4 结 论

(1)在CASS池出水总磷波动较大的情况下,生物磁高效沉淀池抗冲击负荷较强,出水总磷稳定达标。

(2)本工程通过在CASS池运行周期中增加缺氧阶段进行反硝化脱氮,占用了部分曝气时间,通过优化调整CASS池各阶段运行时间等控制参数,可在现有的进水条件下,保证出水达标。若后期进水COD与TN同时指标偏高时,总氮去除效果有待验证。

(3)外加碳源的前置反硝化脱氮工艺,药剂成本消耗较大。本工程中结合每年进水特性,仅在进水总氮大于30 mg/L时,且水温在15 ℃以下的每年11月-来年2月左右投加碳源,减少了药剂成本。

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