李建雄 LI Jian-xiong
(山西华晋吉宁煤业有限责任公司,临汾 042100)
煤与瓦斯突出是煤炭生产的最大威胁,近几年事故频发。据国家矿山安监局2022 年初文件显示,近两年在山西、贵州、河南等省份发生了多起煤与瓦斯突出事故,造成人员伤亡和经济损失[1]。造成我国瓦斯灾害频发的主要原因:第一是我国煤田地质构造条件复杂,构造煤发育,煤层具有低渗透、难抽采等显著特征[2];第二随着采掘深度增加、地应力增加,瓦斯压力更大、含量持续升高[3,4]。
瓦斯高效抽采是治理瓦斯灾害的根本性技术措施[5]。国内外现阶段的瓦斯治理技术,目前规模化应用的主要有水力压裂[6,7]、水力割缝、水力冲孔[8]和密集钻孔[9]等。制约吉宁煤矿瓦斯治理的关键瓶颈技术难题有两个:第一是煤层结构复杂造成瓦斯抽采技术的复杂性。煤层顶板下4m 处的夹矸将煤层分化为两个储层系统,上、下分层瓦斯垂向运移受阻,使常规钻孔抽采效率限制在钻孔所在的上分层或者下分层,大幅度降低常规钻孔抽采效率;第二,瓦斯含量高,煤层渗透性差,抽采效率低、难度大,必须实施有效的强化造缝、增透卸压技术,大幅度提高煤层透气性。因此,为了破解吉宁煤矿瓦斯治理的技术瓶颈难题,创新性地在2201 首采工作面开展CO2气相压裂强化造缝、增透防突掘进技术研究和工业性试验,对比分析现场试验的瓦斯抽采参数和煤巷掘进速度,形成适配于吉宁矿CO2气相压裂强化增透、高效瓦斯治理的技术模式。
山西华晋吉宁煤矿位于山西省临汾市乡宁县,主要开采2 号煤层,瓦斯含量8~10.52m3/t,煤层实测透气性系数为0.023m2/MPa2·d,煤层坚固性系数0.66~0.74,瓦斯放散初速度16mmHg,煤层的破坏类型为Ⅱ类破坏煤。
2201 工作面位于二盘区右翼,底板标高136~214m,地面标高495~745m,2201 工作面掘进过程中不涉及穿层或穿岩,工作面煤层厚度5.8~6.5m,平均厚度6.21m,煤层整体向北倾斜,倾角0°~15°,一般7°。工作面内2#煤层节理发育,在煤层中下部夹一层泥岩矸石,平均厚度约0.27m,煤层厚度变化不大,区域内无河流冲刷带影响,属稳定煤层。
CO2气相压裂装置由充气阀、加热器、储液管、液态CO2、剪切片和释放头等核心部分组成,见图1。
图1 CO2 气相压裂装置
已有研究表明[10,11],CO2气相压裂技术主要通过冲击射流的动态和高压CO2气体准静态荷载作用煤层,达到造缝增透、卸压防突的目的。其作用原理分为宏观和微观尺度。宏观尺度上,高压流体冲破剪切片,动载冲击改造煤层,煤层中原始裂隙被重新打开,形成以钻孔为中心的放射状大尺度复杂裂缝网络。流体随着压力和温度的变化,汽化为高压CO2气体二次作用形成的裂隙网络,在孔裂隙尖端形成“楔开”效应,产生拉应力,当其破坏强度大于煤体的抗拉强度(0.5~1.5MPa)时,裂隙尖端形成损伤区域而失稳破坏;微观尺度上,煤岩致裂后,小尺度孔裂隙向大尺度转化,高压多相脉冲射流在煤基质形成大量的以冲蚀坑为中心形成的“三翼”状裂隙,产生大量新生的微裂缝,沿主裂缝逐级发育为复杂的分支裂隙。从宏观到微观,CO2压裂技术在煤层中形成复杂缝网,具有卸压和增渗的双重效应,进而实现地应力场和瓦斯压力场的双重降低和均化,形成以裂缝网络为主体的新生应力场和瓦斯压力场,最终实现瓦斯高效抽采的目标。(图2)
图2 气相压裂多簇密集造缝示意图
为提高瓦斯治理和掘进效率,项目组采用新型、深钻孔多级CO2气相压裂技术在2201 掘进工作面实施强化增透措施。依据煤体坚固性系数、瓦斯含量、透气性系数和气相压裂技术增透原理,技术方案设计思路为:以煤层的夹矸为界线,分别在上下分煤层实施气相压裂钻孔,气相压裂装置选用C74 型号,爆破压力185MPa,设备单根长度1.5m,气相压裂段的钻孔覆盖率不得低于70%;为了增加煤层的抽采速度,缩减有效抽采时间,增加数个辅助抽采钻孔,钻孔布置见图3。图中设计压裂钻孔10 个,辅助抽采钻孔12 个,合计22 个钻孔,钻孔孔深为100m,孔径Φ105mm。其中,压裂钻孔分别布设在工作面迎头6 个,左右钻场各2 个。
图3 2201 掘进工作面瓦斯治理方案
现场技术方案实施时,需要遵循先进行压裂钻孔施工,后补打辅助抽采钻孔原则,具体实施步骤:
①钻孔成孔后,及时将CO2气相压裂装置逐一连接,并使用钻机推进钻孔内,推进完毕后压裂孔内剖面,见图4。
图4 压裂孔内剖面图
②采用钻杆将压裂设备和两个注水封孔器连接,并将封孔器推至钻孔深度15m,采用手压泵给封孔器注水,注水压力达到10MPa 时,停止注水,关闭压力截止阀。
③使用钻机固定最末端的钻杆,连接好线路,拉信号线到安全区域,撤人设警戒,启动压裂设备。
④30 分钟后检查工作面情况,确认无异常进入工作面,将压裂设备用钻机拉出钻孔。设备完全拉出后,及时封孔连抽。
⑤按照上述步骤所有压裂工作结束后,完成辅助抽采钻孔施工。
图5 是气相压裂钻孔的瓦斯流量对比参数分布规律。由图可知,与前期工作面钻孔的抽采数据相比,实施气相压裂技术方案后,在抽采13 天期间钻孔瓦斯抽采纯量提高,提高了4.6~9.7 倍。其中最小百米钻孔瓦斯抽采纯量为右2 钻孔的0.10m3/min,最大为左2 孔的0.193m3/min,平均值为0.138m3/min;分别提高了4.6 倍、9.7 倍和6.7 倍。
图5 CO2 气相压裂前后钻孔百米瓦斯纯流量对比
为进一步分析CO2气相压裂增透效果,对比分析掘进工作面里程740m 条带预抽增透防突技术措施的瓦斯抽采参数,其钻孔布设方案为迎头钻孔控制巷道轮廓线外5m,共布置15 个钻孔,终孔间距4m;在迎头两帮布置迈步钻场,钻场间距10m,钻场内钻孔控制巷道轮廓线外15m 范围,所有钻孔均分上中下三排布置,共33 个钻孔,钻孔深度135m,钻孔孔径105mm。两循环的瓦斯治理效果对比结果见表1。
表1 气相压裂与条带预抽增透措施的瓦斯治理效果对比
由表1 可知,2201 掘进工作面在采取CO2气相压裂技术后,瓦斯抽采效率明显提升,进而提高巷道掘进效率。与条带预抽方案相比:①压裂方案钻孔数量减少11 个,总进尺减少2255m,减少了50%,节约钻孔施工工程量,降低打钻费用。②钻孔的百米瓦斯抽采纯流量均呈现增大的规律,由0.023~0.026m3/min 提高至0.049~0.055m3/min,最大提升倍数为2.13。③抽采时间缩短47 天,减少了78%;掘进速度提高,月进尺由原来36m 提高至80m,提高了2.22 倍。
①针对吉宁矿2#煤层高含量、低透气性、多分层、多夹矸发育及采前难抽、采中涌出量大的复杂地质特点,形成适配于该矿区的185MPa 高压力、大容量的CO2气相压裂强化造缝、增透防突关键技术。②掘进工作面实施气相压裂技术后,瓦斯抽采浓度和纯流量均呈现大幅度的提升,提高了4.6~9.7 倍。③与前期条带预抽防突技术措施相比,CO2气相压裂技术实施后,煤层瓦斯抽采纯量提高了4.6~9.7 倍,抽采时间缩短47 天,月掘进速度由原来36m提高至80m,提高了2.22 倍。