筒形缸机组高压缸与高调阀导汽管道连接螺母拆除工艺浅谈

2023-10-30 13:35:58崔林高靖毕志英
中国设备工程 2023年20期
关键词:干冰螺母法兰

崔林,高靖,毕志英

(中国电建集团河北工程有限公司,河北 石家庄 050000)

本文以某台机组为实例,结合该机组导汽管连接螺母拆除过程中发现的问题,进行原因分析,并论证拆除方案,根据遇到的问题调整施工方案及工序。本次调整后的施工方案顺利执行,保证机组按期顺利运输返回制造厂检修。其他类似项目和类似问题可借鉴参考本方案。

1 项目介绍

本期工程2×600MW 超临界燃煤机组于2008 年4 月正式开工建设,1 号机组于2011 年3 月通过168h 试运投入商业运营。2015 年,2 台机组“近零排放”改造正式通过省环保厅验收,成为“近零排放”的火力发电厂;2017 年,完成1 号机组汽轮机本体连通管供热改造;2019 年,完成1 号机组多联供直供汽改造项目,机组停机前运行正常。2021 年,为首次进行返厂大修。本项目汽轮机采用日本富士电机株式会社生产的600MW 超临界、一次中间再热、单轴、三缸两排汽、凝汽式、反动式汽轮机。高压缸外缸采用对分面垂直轴线的筒形结构;中压缸为双层缸设计,其双层缸为水平中分式内缸和外缸;高压缸与高调阀导汽管道通过螺母连接在一起,高压缸返回制造厂检修时,需要对螺母进行拆除。

2 施工方案及实施过程中遇到的问题

2.1 两侧高调阀导汽管道连接螺母拆除方案

(1)A、E 列6 ~7 柱间(距离10m)使用两根钢丝绳(长度15m 以上)连接。

(2)使用手拉葫芦(10t)以及钢丝绳固定在6 ~7 柱之间,另一端与左、右侧阀组固定。

(3)安装螺母旋转托板(图1 中件18),保证螺母旋转过程中保持与导汽管同心。

图1 螺母旋转托板图

(4)丙烷加热器由上下两个半圈组成一套,加热时套在螺母上,然后将支撑支架架好,使燃烧嘴与螺母拉开距离,同时注意并列使用的加热器要距离均匀,使加热时螺母受热均匀。加热时同时使用4 组丙烷火焰加热器,均匀加热高调阀与高压缸连接螺母至200℃,加热时长控制在25min,使用测温枪测温;温度达到要求后,使用钩子将加热器向调阀侧快速拉出。火焰加热器如图2。

图2 火焰加热器(加热时效果)

(5)安装环形扳手(K336)及吊耳,使用钢丝绳将吊耳与行车挂钩相连,缓慢起吊,螺母缓慢松开。

(6)拆除环形扳手,使用行车将螺母持环(K335)吊至连接螺母下方,使螺母持环与连接螺母接触且有支撑力,确保阀组与缸体水平连接。

(7)使用撬棒插入连接螺母表面孔洞,继续旋转连接螺母直至旋开为止。

(8)可能发生螺母卡涩无法旋出的情况,使用火把继续持续均匀加热,并再次尝试旋出。如加热旋出无效,则破坏性拆除,并与主机厂联系紧急采购螺母备件。

(9)使用导链将左、右侧高调阀向两侧拉开,使阀体与缸体之间间隙为20mm。

2.2 方案实施过程中遇到的问题

右侧螺母拆除过程中发现卡涩问题,人力无法盘动,但使用吊车可以盘动,但无法一次性盘出每次大约为2周,需要在盘不动时,将螺母自然冷却至室温,然后再次重复施工步骤4 ~7 步,全部螺纹为12 周圈,施工进行3 天共计6 次才将螺母松下。左侧螺母在第一次盘动时,人力无法盘动,使用吊车可以盘动,第一次盘动旋转了半圈螺纹,就不再松动,将螺母进行自然冷却,然后重复进行了第2、3、4 次盘动,合计盘动3 周圈。第4 次盘动时有较为明显的卡涩现象,共计盘动了50mm左右的弧长后就无法盘动。第5、6 次盘动时,行车加大盘动吨位从8t 升至20t 后也未盘动螺母。

2.3 原因分析

(1)螺母螺纹形式如图3 所示,该螺母材质为21CrMoNiV47,螺纹旋合长度247.5mm,为粗螺牙设计,牙高10.5mm,宽度20.0mm,配合间隙1.5mm。根据螺纹形式和右侧松开的螺母螺纹蹭磨痕迹情况,考虑螺纹卡涩的可能性较小。

图3 螺母螺纹形式

(2)施工方案是按照制造厂提供的说明书及图纸编制的,所以施工方案是正确的、可靠的、可行的。在咨询国内同类型项目时发现,按照此方案是可以拆卸下连接螺母的,并且拆除过程中无卡涩情况。

(3)检查右侧螺母通过螺母外侧的销孔发现明显蹭磨痕迹,通过查看图纸发现螺母按销孔分界,外侧为一凸台,内侧为螺母螺纹。凸台与导汽管法兰的配合间隙厂家图纸未提供设计要求,在现场检查发现间隙小于0.1mm。根据发生蹭磨的痕迹所在的位置判断,划痕应该为凸台在导汽管法兰上摩擦留下的,所以考虑凸台间隙过小或缝隙内掉入氧化皮后碾磨造成的。再加上此项目在黄河沿岸,空气湿度较大,考虑设备锈蚀氧化情况要比作为参考的其他机组严重,所以考虑在凸台上出现氧化皮的情况也是可能的。

3 优化方案及实施

确定问题原因后,调整了原施工方案,调整后的部分如下。

将高压调阀阀芯拆除,从调阀向导汽管内部填入干冰,降低导汽管道温度,增加导汽管道与螺母的温差,从而达到延长施工时长及加速冷却施工区域的效果。干冰加入的时间,可以通过监视导汽管升温或在开始加热后10 分开始。干冰加热过程中要注意人员安全。用行车盘动螺母,加大盘动吨位最大到40t,为了保证不出现脱钩问题将环形扳手(K336)点焊到螺母上。首次盘动时在螺母焊接一个支点,增加千斤顶支撑,辅助盘动螺母,保证螺母能够从卡涩点通过。因为可以投入干冰,可将螺母加热温度上调至260℃,同时测量导汽管温度保证温度在100℃以下。考虑升温困难,加热时,可以考虑增加烤把加热,烤把采用氧气和乙炔气体。

实施过程:将高压调阀阀芯拆除后,测量阀门端部到加入干冰的位置点的距离,保证干冰能达到最佳效果。加热时增加4 个烤把加热,加热时长延长到30 分钟。首次盘动增加了一个100t 液压千斤顶辅助。

第一次盘动明显感觉出卡涩,临时添加了使用重锤敲击的方案,使用吊车将一个重锤(约1500kg)吊起,人力推动重锤锤击环形扳手(K336)的凸起,敲击数次后每次推动距离明显增大,大约旋转120°后,螺母温度下降较快,温差无法保持,未冷却直接进行加热。

第二次加热后直接用行车盘动,盘动时吨位1t,当旋转240°后,大约在上一圈开始的位置,明显出现摩擦音,盘动吨位显示达到30t,旋过这个角度后吨位迅速下降至1t。通过这个现象确定在这个角度上应该是出现了咬合凸起。第二次盘动总共旋转了4 圈,后因温度下降暂停盘动,开始火焰加热。

再次加热后,因为内外温度接近,所以盘动吨位明显上升,最高时达到了40t,为了保证设备安全,停止作业,本次仅盘动了2 圈,至此当天作业停止。

自然冷却12h,温度达到室温后,再次开始火焰加热,加热温度设定为260℃,时间30 分钟,后启动行车进行盘动,此次盘动一次性将剩余圈数盘完。

至此左侧螺母拆除工作全部结束。后续将高调阀向左右两侧拉开20mm 后,汽轮机高压缸完成本体工作,具备外运返回制造厂检修的条件。

4 结语

新方案顺利实施,成功将螺母松下,施工结束后,对施工过程进行了总结。拆解螺母前,应先拆除高压调速汽阀阀芯,加入干冰用来降低导汽管温度,能够有效增加施工时长。拆卸螺母时可以根据实际情况,增加螺母加热温度及行车盘动吨位。机组检修时如长时间未解体过的设备,在解体前应使用煤油浸泡,如无法浸泡的解体时,要增加锤击工艺。在保证设备安全的前提下,可以增加加热工艺,即使图纸或说明书中无加热要求的,也可以采取加热工艺。使用加热工艺时,要考虑内外部件间的温差,温差越大效果越好。

为了保证回装时顺利完成,在高压缸运输返厂后,应将螺母向调阀侧推动至最内位置,将向导汽管法兰漏出,打磨干净导汽管上的蹭磨痕迹和氧化皮,然后将螺母向汽缸侧推动至最外侧,将螺母内能漏出的位置上的氧化皮和蹭磨痕迹打磨干净。在设备回装前,还应将导汽管法兰上涂抹耐高温型螺栓防咬剂,将导汽管法兰外表面进行打磨,增大凸台与导汽管外法兰之间的间隙。如有条件可以考虑将凸台减窄,将原有宽度降低一半左右,这个凸台在设备上起到的作用是用来保证螺母与法兰的同心,变窄不会影响其应产生的作用,同时发生蹭磨的接触面变窄能够有效降低今后的蹭磨现象。

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