补水稳压装置在高炉本体闭路水系统的实践应用

2023-10-25 13:33张建国
冶金动力 2023年5期
关键词:气动阀稳压补水

张建国

(河钢集团唐钢公司,河北唐山 063000)

前言

高炉冷却壁、炉底、风口大套、中套系统冷却水采用软水闭路循环水系统,该冷却系统经使用后水质未受污染,仅水温升高,经冷却器降温后,用水泵加压送往用户循环使用[1]。该闭路系统保有水量少,排污量较少,对流量、压力等运行参数要求较高,不能频繁出现较大波动,因此当给系统补水时,不能有较大的流量、压力波动。

某钢厂3 000 m3高炉本体闭路水系统采用了补水稳压装置,该装置自动运行,根据系统设置自动进行补水。自2020 年投入使用后,设备运行稳定,补水压力均衡,自动化程度高,保障了高炉本体循环水系统的安全运行。

1 高炉本体闭路循环水系统

该系统由2 套主要系统和1 套辅助系统组成。主要系统为主循环水系统和补水稳压系统,辅助系统为空冷器喷淋系统。主循环水系统负责给高炉供应循环水,补水稳压系统负责给主循环水系统补水,辅助系统负责给主循环水系统降温。

1.1 主循环水系统

主要由3 台供水泵、1 台事故柴油机供水泵、2 台管道过滤器、13 台空冷器以及阀门、管道等组成。正常供水状态下,双路循环供水,回水管联通阀和供水管联通阀全开,供水泵开二备一,两段供电分段运行,每路的供水压力0.9~1.0 MPa,回水压力0.4~0.6 MPa,供水温度50~55 ℃,供水总流量5 000~6 000 m³/h。当供水压力低于0.85 MPa,备用泵自动启动,当供水压力低于0.8 MPa,事故柴油机泵自动启动。供水泵出水通过“U”型管路形成双路循环,进入高炉冷却壁、炉底、风口大套、中套等进行冷却,回水仍然是双路回水进入管道过滤器,回水过滤后经双路上空冷器进行降温,降温后仍然经双路回到进水主管道,再通过供水泵组加压实现循环供水。

高炉系统对连续供水的要求非常严格,循环水流量、压力的波动,可能会使连续生产作业失调,而且还会使某些受冷却水保护的设备被烧坏,严重时还会造成重大事故。因此除必须做好连续供水外,还要确保供水的稳定性、均衡性,供水参数不能有大的波动[2]。

1.2 补水稳压系统

主要由高炉膨胀罐、补水软水箱、补水气动阀、补水稳压罐、炉本体稳压补水泵、紧急补水泵以及阀门、管道等组成。当高炉本体循环水出现水损失,膨胀罐液位就会下降,至低液位信号时补水气动阀打开,由稳压罐进行补水,高炉膨胀罐补至高液位时气动阀关闭,停止补水。如果补水时稳压罐水位低于1.5 m,稳压泵自动启动(开一备一)同时给膨胀罐和稳压罐补水,高炉膨胀罐补至高液位时气动阀关闭,稳压罐液位升至3 m 时,稳压泵自动停。如果高炉本体循环水损失较大,补水过程中膨胀罐液位仍在下降,到达超低液位时,则紧急补水泵自动启动(开一备一),膨胀罐补至低液位时紧急补水泵自动停泵[3]。补水稳压系统流程如图1所示。

图1 补水稳压系统流程图

1.3 空冷器喷淋系统

主要由空冷器喷淋供水泵、空冷器、喷淋上塔泵、冷却塔以及阀门、管道等组成。喷淋供水泵为空冷器提供冷媒水,通过热交换为闭路循环水降温。喷淋泵组经喷淋冷水池吸水,对空冷器集管进行喷淋后落入下方集水盘,流回喷淋热水池,喷淋热水池经喷淋上塔泵提升至冷却塔降温,回到冷水池,以此往复循环。处理流程如图2所示。

图2 空冷器喷淋系统流程图

2 补水稳压系统工艺控制过程

高炉本体闭路系统正常运行时供水泵开二备一,供水流量5 600 m3/h,供水压力0.93 MPa,回水压力0.46 MPa。根据水质情况,定期进行排污,系统内水量缺失,高炉本体膨胀罐液位降低。

高炉本体补水稳压系统由1个稳压罐、2台稳压泵(单台泵流量42 m3/h,扬程101 m)及配套气动阀、氮气减压阀和稳压阀等组成。

当高炉本体膨胀罐到达低液位时,泵站稳压系统补水气动阀打开,稳压罐向系统补水,稳压罐液位下降,高炉本体膨胀罐液位上升。高炉本体稳压系统补水气动阀与高炉膨胀罐液位联锁,高炉本体稳压系统稳压罐液位与稳压泵联锁。

(1)当高炉本体膨胀罐液位到达高液位(3.6 m)时,补水气动阀关闭。

(2)当泵站稳压罐液位到达低液位(1.5 m)时,稳压泵启动,向稳压罐补水,到达高液位(3.0 m)时,稳压泵停止。

(3)当高炉本体膨胀罐到达低低液位(3.0 m)时,紧急供水泵启动向系统补水;当高炉本体膨胀罐到达低液位(3.2 m)时,紧急供水泵停止。

泵站稳压罐的工作原理为:利用水的压缩性极小、气体的压缩性较大的性质,起到一个蓄能器的作用。外网氮气作为稳压罐的气源,正常情况下,外网氮气压力在0.8 MPa,需根据回水压力调节减压阀,调节后的氮气压力略高于回水压力约0.05 MPa,保障氮气对回水压力的一个储能作用,当外部氮气压力波动时,减压阀根据设定压力自动调节。当外网氮气压力持续升高,造成回水压力持续升高,这时需开稳压阀进行调节,压力下降时,关稳压阀。

补水稳压装置全自动运行,经过对系统1 年多的运行数据进行分析,摸索出减压阀和稳压阀的设定参数值。具体设定参数见表1。

表1 氮气系统减压阀和稳压阀设定

3 补水过程参数及曲线

在高炉近3 年的实践运行生产中,通过摸索炉本体循环水系统的运行参数、补水周期、补水时长等条件,对补水稳压装置参数进行不断调整优化,通过调整稳压罐的高、低液位联锁启停参数,调节稳压泵出口阀门开度,调整氮气系统减压阀、稳压阀的开关压力参数,进行数据对比分析,结合高炉本体循环水系统运行状况,找出安全、经济、高效的补水参数。尤其是对补水气动阀的气动装置进行了改造,电磁阀前增加调速模块,实现了缓闭功能,不仅解决了关阀过程中产生的巨大水锤作用,还确保了补水时压力的稳定[4]。具体补水过程数据见表2。

表2 补水过程数据

系统在7:00 时未补水,在14:00 时进行补水,具体参数曲线见图3。

图3 系统未补水和补水时的参数曲线

对比系统未补水时和补水时的主管道参数,流量变化范围小于0.36%,压力几乎没有变化,补水时基本对正常运行时的参数无影响,完全满足高炉生产工艺要求。

4 结束语

补水稳压装置在高炉本体闭路水系统中的成功应用,不仅实现了整个系统的高效运行,保证了高炉循环水流量、压力的稳定性,根据液位变化及时对系统进行补水,还解决了补水时产生的水锤问题,提高了运行安全性。该装置自动化程度高,日常运行不需要人工干预,完全按照设定的程序、参数进行自动补水,提高了生产效率。

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