郭 勇,王 帅,李东彬,颜雄伟
(湖南华菱涟源钢铁有限公司,湖南娄底 417000)
湖南华菱涟源钢铁有限公司2#30 000 m3/h 制氧机组的QY-1 200/30 液氩立式水浴蒸汽气化器由于运行时间长,效率下降。该气化器通过蒸汽加热水换热使液氩气化,正常运行时,气化器上部温度达65 ℃,底部温度为25 ℃,温差较大。在冬季外部温度较低的情况下,已多次发生因气化器底部温度过低而结冰的异常情况,存在设备损坏风险。
气化器是一种工业和民用的节能设备,作用是把液态气体如液氧、液氮、液氩、液态二氧化碳等转化为气态气体。按换热交换介质主要分为水浴式气化器和空浴式气化器。水浴式气化器又分为电加热式水浴式气化器、蒸汽式水浴式气化器和循环热水水浴式气化器。其中电加热式水浴式气化器需要消耗较多能源,而循环热水式水浴式气化器则需要大量热水。蒸汽式水浴式气化器是通过蒸汽加热水浴式气化器中的水,再通过热水加热盘管中需要气化的液体,使之转化为气态的气体[1],其优点是供气量充足,压力稳定。
QY-1 200/30 气化器的蒸汽管道从顶部中心位置进入,为一根无缝钢管,从上部深入到气化器底部。从管道中部至下部每隔100 mm 左右在管道上均匀开4 个直径约为10 mm 的孔。随着管道使用年限的增加,管道及孔洞逐渐出现腐蚀。其中,中部位置的第一、二排管孔由于该处蒸汽压力高、流速快,管孔和管道腐蚀最为严重,管孔增大,管道严重腐蚀穿孔,大量蒸汽从中部位置进入水中,下部蒸汽变少,导致中、上部水温升高,下部水温下降。上部水加热汽化后,从顶部盖板溢出,同时冷凝水通过溢流管道中、下部腐蚀穿孔点漏出,存在水位异常降低的安全隐患。
拆除原碳钢材质的蒸汽管道,更换为不锈钢材质的蒸汽管道分配器,可有效降低管道腐蚀风险。
3.2.1 溢流方式改造
对原气化器顶部取样筒内布管溢流方式进行改造,在底部溢流排污管口焊接一根竖直管,引至气化器顶部溢流高度位置。在顶部溢流位置开设三通,三通上方管道为防止虹吸效应,采取对空方式,三通另一个管道垂直引至地面进行溢流,管道改造示意图见图1。在持续使用水浴式气化器时,不断通入的蒸汽与水换热后会出现冷凝,从而造成水浴腔内水量增加,这时就可以通过排污管及时将增多的冷凝水排放出去。
图1 管道改造示意图
3.2.2 优化水流及水温分布
优化气化器水流分布及水温分布,可以增强换热效能[2]。原气化器通过顶部溢流,各区温度自下向上逐步升高,而水流体方向与热量分布也自下向上流动变化。通过改变溢流口位置,可以对流体方向同步进行优化。当气化器水温达到气化低温液体所需温度时,可以暂停通入蒸汽,以减小热能浪费。当底部水温过低时,可通过排污口将低温水外排,并适当增补新水。当中部温度降低时,通过补充蒸汽进行加热,同时由底部小量溢流,可改善气化器温区,增强水浴腔内液体介质的流动性,使腔内液体介质的温度更均匀,从而减少外排液体介质造成的热量损失,提高热能利用率,减少热能浪费[3]。水浴式气化器上、下部温区均匀,既可以减少补水率,也可以防止在冬季水浴式气化器底部因温度过低而产生结冰的现象。
将原气化器顶部溢流方式改为底部排污管与筒体外溢流管并联后,在排污管增加自动控制电磁阀。该电磁阀可根据气化器下部温度自动进行控制,如底部温度<10 ℃时,设定自动排污,从而实现溢流和排污功能合二为一,降低操作人员劳动强度,提高排污操作效率。
通过对2#30 000 m3/h 制氧机组QY-1 200/30 液氩立式水浴蒸汽气化器现状分析,在管道、结构等方面采取了改进措施,使气化器运行更加稳定可靠、安全可控,同时减少了蒸汽消耗量,降低系统能耗,为企业降本增效提供了有效助力。