深能合和电力(河源)有限公司 刘文豪
发电厂循环水系统的运行状况直接影响机组真空及汽轮机的效率,而循环水泵出口液控蝶阀是循环水泵系统的重要组成部分,其安全性非常重要[1]。某发电厂二期2×1000WM机组循环水系统配备6台湖北洪城通用机械有限公司生产的卧式双吸高效中开式离心泵,每台泵出口分别配套一台型号为2200D×7pk41X-6NC 的蓄能罐式液控缓闭止回蝶阀。在发电厂的日常管理工作中,应做好循环水泵出口的液控蝶阀的运行维护工作,将故障隐患消灭在萌芽之中。若发生液控蝶阀的故障,应根据具体状况筛选最佳的措施解决故障,提升液控蝶阀部件的应用性能,为其安全稳定运行夯实基础[2]。
蓄能罐式液控缓闭止回蝶阀由阀门、液压站及电控柜三部分构成。液压系统采用蓄能罐蓄能,油路块采用高压集成式设计,结构紧凑;电气控制系统采用PLC 控制;阀门与水泵联锁控制,联锁控制程序可根据工况和水泵特性调整。设置液控蝶阀的主要目的是防止系统水锤危害。蝶阀首先在很短的时间内关至小开度,截断大部分水流,有效地控制出口母管压力水倒灌、水泵反转,继续缓慢地关闭,直至全关,减小并消除水锤危害,同时起到闸阀和止回阀的功能。
该液压系统由油泵、单向阀、叠加式溢流阀、压力变送器、蓄能器、电磁球阀、二通式插装阀、高压胶管、油缸和回油节流阀等组件构成。液压系统的压力由压力变送器通过 DCS 电气程序控制在规定的范围内。油泵在自动控制模式下,当系统压力低于设定压力 14.5MPa 时,控制程序发出信号使油泵起动,油泵向蓄能器充油;当压力上升至设定压力 17MPa 时,控制程序发出信号使油泵停止运转。液压油路主要是用于液控蝶阀的开关控制及其速度的调节,其中液控蝶阀的开关控制与电磁阀的动作状态有关。液压原理如图1所示。
图1 液压原理
液压油电控柜接收到“开阀”指令后YV2电磁阀带电(此时YV1为失电状态),二通式插装阀14.2和16.2顶部的液压油泄掉,主油路依次经过单向阀8、插装阀16.2底部及高压胶管18.2进入油缸无杆腔;同时有杆腔内液压油依次经高压胶管18.1、节流阀19及插装阀14.2底部回流油箱。此时无杆腔和有杆腔之间形成较大压差,推动活塞杆伸长,带动蝶阀阀板转动,形成开阀动作。
液压油电控柜接收到“关阀”指令后YV1电磁阀带电(此时YV2为失电状态),二通式插装阀14.1和16.1顶部的液压油泄掉,液压油依次经过单向阀8、插装阀16.1底部、单向阀23及高压胶管18.1进入油缸无杆腔;回油则是由杆腔内液压油经插装阀14.1底部、快关调节阀或慢关调节阀流入油箱。有杆腔和无杆腔之间形成的压差推动活塞杆缩短,使阀板旋转,形成关阀动作。
液控蝶阀是循环水系统至关重要的设备,关乎机组的安全运行,而液压油系统故障是液控蝶阀较为常见的问题。
油泵启动前,系统油压稳定;油泵启动后,系统油压长时间无法达到设定压力17MPa,可判断为油泵供油不足。其故障原因包括:在油箱内部,油泵入口或出口接头密封不良,需仔细排查,根据具体情况更换O 型圈或重新紧固接头;油泵电机反转,对电机或电源开关重新接线即可;油泵磨损或损坏,需解体油泵检查。
系统不保压是循泵液控蝶阀最常见的故障,某电厂二期机组投产以来此故障频繁出现,其产生原因也是最多元化的。主要原因如下。
4.2.1 系统外漏
外漏的现象较为明显,容易发现,但应加强巡检并及时处理外漏,避免油箱油位过低导致油泵或电机损坏。其主要原因是油路模块O 型圈移位、破损或老化。应更换新的耐油氟橡胶O 型圈,以减少外漏的缺陷,并在回装过程中注意O 型圈位置,避免导致O 型圈移位而受到挤压。
4.2.2 电磁阀内漏
YV1和YV2是两位三通电磁阀,两位三通电磁阀主要用于关闭或接通介质,其中两位阀的阀芯有两个工作位置,而三通阀是指阀体有三个出口,这也正是两位三通电磁阀与其他电磁阀不同的地方[3]。内漏原因主要是液压油中含有杂质,积聚在各液压控制阀密封面或密封件上。一种是挤压后使密封面或密封件划伤,影响密封性;另一种是存在异物导致电磁阀机械部分卡涩,致使衔铁动作不到位,进油路与回油路之间发生窜油,油压不断下降。排查和处理方法是更换电磁阀或解体检查,通常采用先更换新电磁阀来排查缺陷。
4.2.3 插装阀内漏
二通插装阀如图2所示,工作原理是通过控制盖板实现方向、压力、流量的控制,实现A 孔与B 孔的流通。当控制油口油压消失后,A 孔与B 孔可以互通,压力高的一边向压力低的方向流动。
图2 插装阀结构图
插装阀内漏通常表现为电磁阀带电时系统不保压,此时可能是相对应的插装阀卡涩或密封面损伤,导致进油路与回油路之间发生窜油。应拆开对应插装阀,然后检查密封件是否完好及密封面有无损伤、有无异物,并清理或修复阀芯、阀座。
4.2.4 泄压阀异常
液压油系统中有一个截止阀,是在检修、调试过程中用来给系统泄压的。正常运行过程中,泄压阀5应保持全关状态,否则会引起系统不保压。另外,油系统中存在杂质,如果泄压阀阀芯有杂质卡住,或阀芯内漏,也会造成系统压力无法保持。可启动油泵,通过开关泄压阀对阀芯进行冲洗;在确定阀门为全关状态时仍不保压,可拆解泄压阀进行检查。
4.2.5 油缸活塞密封失效
活塞两端各有一个单向U 型密封圈,当液压油中颗粒物或其他杂质积聚在密封圈外沿时,长期挤压容易使密封圈损坏,导致油缸活塞密封失效。现象通常是在“开阀”或“关阀”指令状态下,液压油系统不保压,而在另一状态下保压。在排除其他液压元件内漏的情况下,解体检查活塞U 型密封圈并更换。
4.2.6 溢流阀故障
系统的最高压力由溢流阀来控制。溢流阀的整定值应略高于系统额定油压上限值,一般调整到18MPa,若系统压力高于此值,则系统压力将会经该阀卸荷,以保证系统压力不超过设定值溢流阀调整压力过低,将导致液压油系统压力升不高(溢流阀调整后应将调节杆锁紧,避免误触导致溢流阀失效)。此外,如果溢流阀阀芯卡死在开启的位置,会导致油系统不保压。
在排除电气和控制部分故障的情况下,蝶阀拒动最主要原因是液压油油路不畅,油缸活塞两端无法形成足够的压差。具体原因如下。
4.3.1 插装阀堵塞或卡涩
堵塞或卡涩造成插装阀芯无法被顶开,液压油缸进油或回油不畅,应解体检查、清理插装阀阀芯、阀座,并试验其活动性是否良好。如仍出现卡涩,可在不影响密封的情况下适当车削阀芯。
4.3.2 电磁阀堵塞或失效
电磁阀失效导致衔铁动作不了,或者泄压路堵塞,出现蝶阀拒动的情况。开阀拒动时,可能是YV2电磁阀失效或泄压路堵塞,此时插装阀14.2和16.2无法顶开,液压油缸进油和回油不畅;关阀拒动时,则是YV1电磁阀失效或泄压路堵塞。解决方法是更换电磁阀。
4.3.3 蓄能罐氮气压力低
现象是系统压力下降,蓄压能力减弱,蝶阀开关动作逐渐变缓,直至停止;然后待系统压力上升后,蝶阀继续动作。应检查蓄能罐氮气压力,并将其补至8~9MPa。
该电厂二期6台液控蝶阀自投产以来曾出现过多种故障,液控蝶阀故障处理情况详见表1。
表1 液控蝶阀故障处理情况
插装阀和电磁阀的故障较常见,而且多为油中存在杂质导致阀芯卡涩,进、回油发生窜油的情况。油系统中有较多杂质,虽经回油滤油器过滤,但效果不明显,需更换新油(L-HM46抗磨液压油)和彻底清理油箱。另外,在油泵出口加装高压滤芯,改善油路中的油质,以此降低液控蝶阀液压油站的故障率。
本文结合循环水泵液控蝶阀的工作原理,对其常见故障进行分析,归纳出故障的现象及其产生的原因。结合故障现象,找准方向,有针对性地进行解体检查,提高检修效率和质量。此外,为提升液控蝶阀的使用性能,针对主要故障原因提出合理的防范措施。