徐振哲
(龙口煤电有限公司,山东 龙口 265700)
龙口煤电有限公司供电部35 kV 副井变电站主要为梁家煤矿提供矿用电源,采用以主变为备用电源投入对象的备自投方案。在以往备自投的调试工作,都采用离线模拟的方式进行,而实际备自投的应用场景下,始终没有比较好的调试方式,接线完成后直至备自投投运,也无法准确确认备自投的动作可靠性和准确性。本文主要提供一种备自投在线校验方法,解决现场备自投装置的运行检修问题。
副井变电站安装两台双绕组变压器,一用一备,主变低压侧为单母线(分段)接线,正常情况下,一台主变运行、另一台主变热备用,由一台备自投装置实现两台主变的备自投方案。
以1#主变运行、2#主变备用为初始运行状态说明。正常运行时,两台主变高压侧均有压, 1DL、4DL 在合位,2DL、5DL 在分位,备自投处于图1状态。
图1 1#主变运行、2#主变备用
当1#主变自身或上级站故障导致低压侧母线失压时,备自投检测1#主变低压侧无流、2#主变高压侧有压,则延时T1 同时跳开1DL、4DL,确认开关跳闸成功后延时T3 合2DL,确认2DL 合闸成功后延时T4 合5DL,主变低压侧母线恢复正常供电,此时2#主变运行、1#主变备用,备自投处于图2状态。
图2 2#主变运行、1#主变备用
当2#主变自身或上级站故障导致低压侧母线失压时,备自投动作,动作成功后1#主变运行、2#主变备用,即备自投重新处于图1 状态。可见,主变冷备用的图1 和图2 两种具体方案之间是可以相互转换的。
根据35 kV 副井站两台变压器的实际运行状况(一主一备),实际模拟正常运行变压器失压跳闸的方式。在无任何闭锁条件的情况下,让备自投可靠动作,并让实际状态下的备用变压器高低压两侧负荷开关,在试验位置正常合闸,称之为主变备自投在线调试。此方式可以无限接近实际备自投动作情况,让备自投的调试更精确、更可靠。
3.1.1 放电条件(或者有告警信号)
1)有装置闭锁信号:开入点E11 引入两个闭锁点,一是从本体保护装置3322EA 引入手跳闭锁(B31、B32,保持时间短,一瞬间);二是高后备保护动作闭锁,3331EC 装置(E25、E26 保护跳,不复归,点位一直通着)。
2)备自投投入开关处于退出位置。
3)604 处于合位。
4)T4(0.2 s)内603 跳闸失败。
5)T10(0.2 s)内302 合闸失败。
6)断路器位置异常:正常位置603 合位,301合位,母联合位,604 分位。604 位置模拟为分位,电流未短接,会有告警信号。
3.1.2 充电条件(1#主变运行,2#主变备用)
延时15 s 内满足母联处于合位置(开入9-合位继,E19 引入正电源,母联永久合位),603 处于合位置(开入2,E12 用模拟器引入正电源),604 处于分位置,且两段母线均有电压,备自投压板处于投入位置,无其他放电条件。
3.1.3 启动条件
备自投自动条件为两段母线均无压、进线均无电流。调试时,将603 电流短接,拉开两段进线开关柜内二次电压空开,运行灯开始闪烁,则备自投启动,进入动作过程判断。
3.1.4 模拟过程
拉开两段进线开关柜内二次电压空开后,T2(2.5 s)内,手动拉开603 模拟开关,备自投装置内603 开入信号由1 变为0。此时302 和604 合闸压板解列状态,用万用表测量压板下端对地电压,变成+110(瞬时),然后投入302 和604 合闸压板。重复上述动作,经T6(0.1 s)合上302 开关,再经过T11(0.1 s)合上604 开关,302 和604 能正常合闸,备自投动作完成。
3.2.1 放电条件(或者有告警信号)
1)有装置闭锁信号:开入点E11 引入两个闭锁点,一个是从本体保护装置3322EA 引入手跳闭锁(B31、B32,保持时间短,一瞬间);二个是高后备保护动作闭锁,3331EC 装置(E25、E26 保护跳,不复归,点位一直通着)。
2)备自投投入开关处于退出位置。
3)603 处于合位。
4)T4(0.2 s)内604 跳闸失败。
5)T10(0.2 s)内301 合闸失败。
6)断路器位置异常:正常位置604 合位,302合位,母联合位,603 分位。603 位置模拟为分位,电流未短接,会有告警信号。
3.2.2 充电条件(2#主变运行、1#主变备用)
延时15 s 内满足母联处于合位置(开入9-合位继,E19 引入正电源,母联永久合位),604 处于合位置(开入3-2DL,E13 用模拟器引入正电源),603 处于分位置,且两段母线均有电压,备自投压板处于投入位置,无其他放电条件。
3.2.3 启动条件
备自投自动条件为两段母线均无压、进线均无电流。调试时,将604 电流短接,拉开两段进线开关柜内二次电压空开,运行灯开始闪烁,则备自投启动,进入动作过程判断。
3.2.4 模拟过程
拉开两段进线开关柜内二次电压空开后,T2(2.5 s)内,手动拉开604 模拟开关,备自投装置内604 开入信号由1 变为0。此时301 和603 合闸压板解列状态,用万用表测量压板下端对地电压,变成+110(瞬时),然后投入301 和603 合闸压板。重复上述动作,经T6(0.1 s)合上301 开关,再经过T11(0.1 s)合上603 开关,301 和603 能正常合闸,备自投动作完成,如图3。
图3 备自投装置事件报告
3.2.5 功能检验
试验车间定期通过装置定值及功能校验内容,在一般情况下,可结合有关回路的检验验证装置功能,可不再进行定值校验;在定检周期内进行过软硬件升级,未进行过完整试验的,或结合定检进行软硬件升级时,定检时应逐项检验,确保功能正常。
3.2.6 备自投带负荷传动试验
按照规范要求,备自投装置在回路检查及功能校验正确,具备传动试验条件后,必须进行完整的带负荷传动试验。
使用真实的备用进线开关+模拟运行进线故障跳闸的方式,同时拆掉备自投控制运行回路的跳闸接线,用模拟器模拟运行开关的状态,手动模拟主进线故障跳闸,让备用开关在试验位置真实动作投运,更接近于实际投运方式,改变了以往完全模拟动作的试验方式。
1)采用在线调试方式,可以无限接近实际备自投运行状态和动作形式,试验结论可靠、准确,具有效力。
2)备用合闸的主变两侧开关手车实际位置为试验位置,合闸动作后,安全可靠,不会造成其他误动。
3)运行的主变两侧开关,跳闸回路未接入备自投,跳闸和合闸位置指示均采用模拟指示,可以有效避免运行开关柜的误动作,真正做到了备自投调试的零误动。
通过分析变压器高低压侧分段断路器备自投原则、方式和动作过程,龙口煤电有限公司供电部针对煤矿供电的需要,在35 kV 主井变电所和副井变电所使用了变压器自投,从近年模拟试验情况和投入运行后的实际动作结果来看,备自投均能正确动作,确实提高了供电可靠性。试验结果表明对变压器在线调试备自投原则、方式和动作过程是合理的、安全的。