浮船坞主压载泵改装恢复调载功能实例

2023-03-20 07:41王家华
科技资讯 2023年2期
关键词:水舱轴流泵型式

王家华

(启东中远海运海洋工程有限公司 江苏南通 226251)

主压载泵的运行可靠性决定着浮船坞能否正常生产,陈文祥在其硕士论文《112 m 浮船坞结构强度研究》[1]中,讲述了“浮船坞的沉浮是通过水密舱室的填充和调节水量来完成”。由于布置舱室简单、泵制造安装工艺成熟,早期很多浮船坞采用了干隔舱内安装电机、通过长轴与安装在水舱底部的立式离心泵相连的主压载泵布置型式。这种结构型式有一个严重缺陷,如安装位置有集中应力、结构变形大等情况存在,将造成轴系振动大、转子敲击泵体,极端情况下导致泵壳裂纹破碎,导致运行瘫痪。

某修船企业15 万t 浮船坞7 号压载泵,从投产以来,几年内累计泵壳裂穿多次,由于进口备件订货周期长、价格昂贵,更换泵壳要开具舱室工艺孔,需要较长的修理周期,相邻的8号舱压载泵同时兼顾7号和8号两个舱室的压载水排出,勉强可以维持,因此一直瘫痪多年,始终未能恢复调载功能。而8 号泵如果到了不得不停机保养的阶段,船坞就将面临停产的风险,因为管路布置决定了仅有8 号泵可以替代排水。随着8 号泵服役年限的增大,必须尽快恢复7号泵调载功能,这是摆在设备管理部门面前的严峻现实。

1 主压载泵的损坏情况

该压载泵是德国进口的普莱格(PlEIGER)分离式直立离心泵,8 个压载水舱内各设置1 台主压载泵,其中1 和2、3 和4、5 和6、7 和8 号压载水舱各一组2 台泵可以相互替代,但使用1台泵供2个舱排水,无疑的,抬船时间延长了很多。瘫痪的压载泵位于7 号压载水舱,调试好投用的初期,即发生了该泵在运行过程中,轴封端泵壳破裂损坏。该泵结构型式属于分离式水泵单元,动力端电机与水泵分区域安装,通过长传动轴进行动力传输,总长10 370 mm,由4 段组成,通过5 个联轴节,将电机输出端和水泵动力输入端相连,进口端通径800 mm,具体情况如图1所示。首次损坏后,代理服务商很快换新了泵壳。遗憾的是,修理后运行不到一年,新泵壳在运行中再次发生同位置破裂。其后几年内重复了多次修理换新,运行时间长短不等,但均告失败。因始终未能找到水泵损坏的真正原因,重新选型布管又十分困难,符合该场合使用要求的新泵型发展未能成熟等因素,致使此泵瘫痪二十多年之久。为彻底消除此隐患可能造成船坞停产的风险,公司决定成立专题攻关小组,此项攻关任务最终由该文作者牵头。

图1 原立式离心泵的机构布置型式

2 改装恢复功能方案

2.1 改装方案需考虑避免的不利因素

鉴于多次在试用期间和运行中损坏,分析造成损坏的原因,具体叙述如下。

(1)浮船坞中拱中垂、扭曲变形,引起长传动轴连接内应力集中,运行时应力通过轴传导到泵壳上并超出泵壳强度。

(2)该处结构与转动部分产生共振,泵壳受到额外附加的应力、向心力致转动部件撞击而损坏。

(3)长轴系自身的剧烈扭振产生附加应力。

(4)大尺寸厚壁钢管和底座安装时应力集中传导到泵壳。

2.2 改型恢复功能的技术工艺方案

2.2.1 新泵选型

考虑要排除上述这些不利影响,是摒弃长传动轴的水泵单元,即另选动力电机与水泵直接连接的整体式水泵单元进行替换。此型式的泵单元安装到原位,可有效避让浮船坞变形、长轴系共振等不利因素。综合来看,新泵结构型式既要求短轴整体式,又要满足在现有管路可连接、直接工作于压载水舱的实际环境,如此,仅有潜水泵结构可以满足。当前市场上大型潜水型混流、轴流泵已发展成熟,寻找适合的型号即可。

咨询到一家华南修船企业,它的浮船坞主泵型式,采用进口瑞典飞力(FLYGT)潜水轴流泵。然而,潜水轴流泵绝大多数成型产品都是直入直排型式,进口和出口在同一中心线上,那家企业的浮船坞压载泵进出口就是这样布置的,而要改动的位置原采用的是立式离心泵,进出口布置型式是直角,受进口拦污格栅和大型液压蝶阀的限制,现场要对排出口和进口管路其中一个进行改装都无法达到。在狭小的水舱空间内,既定的进出口管路尺寸又非常粗大(进口管通径800,出口管通径1 000,管壁厚度16),新泵与进出口对接90°布置安装又有了不小的挑战。综合各种考虑,经过和国内潜在生产厂商对既有潜水轴流泵型号性能的技术咨询,价格仅有进口的1/5,可进行现场安装条件的改装,综合参数大致可满足使用要求。

潜水轴流泵的特点,常勇在《潜水轴流泵安装与运行浅析》[2]中讲到了其优势:无需现场进行电机、水泵轴线对中的装配工序,现场直接安装,快捷方便;新型电机高效低耗,机泵在新型技术保障下安全可靠;扬程低、流量大、效率高,占地面积小等,恰好是船坞水舱里安装的最佳之选,于是在泵型选择上基本得到确认。

2.2.2 具体型号和厂商选定

原水泵进口通径800 mm,排水量4000 m³/h,电动机功率135 kW,在国内能生产大型潜水轴流泵的知名厂商中寻找意向厂商。经市场考察、参数比对(见表1),确定选型上泵(天津)泵业生产的型号为800QZB-70卧式潜水轴流泵,其优点有:外形尺寸小,电机和泵一体式传动轴,外形尺寸满足现场进出口位置安装实际,可以直接改装直角式进出,符合长期在水舱中使用的要求,额定使用电流在现有电缆安全载荷范围之内。

表1 潜水轴流泵800QZB-70技术参数与原型复核对比

应用实例:已在国内多处水库和排灌设施中进行安装使用,技术成熟可靠。

吸取了曾建文在《对防洪排涝泵站潜水轴流泵故障特点及其原因的分析》[3]得出的经验,为提高新泵使用可靠性,签订技术规格书时要求:(1)国际知名品牌的轴承、电气配件;(2)定制高耐磨防震的轴套、推力瓦、机械密封;(3)高铬耐磨不锈钢叶轮;(4)上述配件现场检验后装配;(5)现场验证泵效率和运行参数。

2.2.3 施工技术条件

绘制布置和安装草图给现场施工负责人,具体见图2。

图2 绘制布置和安装草图

(1)在较长的抬船坞期内,保持水舱内排空,施工区域局部清理淤泥,通风照明拉设到位,水泵位置上方搭设脚手架,准备好吊运葫芦。

(2)舱顶开具一大一小两个工艺孔,大的方形,尺寸3 250×1 250,用于吊出老泵壳及底座、吊进新泵单元;小的是潜水电缆直径1.5 倍的圆孔,用于穿越潜水电缆、安装密封函。

(3)准备好弹性管接、4 只地脚缓冲垫;测量好新泵底座尺寸和和安装净空高度,定制垫高夹层底座。

(4)现场割接开孔和焊接管接头及法兰的气割、电焊工具。

(5)潜水电缆密封函、密封床垫、橡胶垫、防腐处理的螺栓螺母和辅助支撑踏脚、护栏(方便今后巡检人员站位)。

(6)厂商技术服务工程师和质量检测专业人员现场服务。

2.2.4 安装工艺

要点:封堵出口用闷板要焊加强筋,防止水压损坏闷板;在泵壳出口径向圆筒上割开对接口,现场焊接出口短管;底座需加强,底脚要增设减震垫;在出口阀与新烧焊短管之间加垫橡胶缓冲管接。

注意要素具体如下。

(1)根据赵福志、周爱民在《某VLCC 油船压载泵轴线改进方案》[4]中提示的“安装基准的基本要求和方法”,确定以原进口管中心线为基准。原进口管端法兰硬连接,纵向横向和高度调整余地非常有限,依此作为安装基准较有利,而底座夹层和出口可以现场定尺寸。

(2)预制进口短接管,保证短接管能与原管端及新水泵进口端可靠刚性连接,出口端法兰短管在现场焊,一次成型,另加橡胶弹性短接,以确保出口端柔性连接。进口管和底座以自然对装为主调节为辅。

(3)材料选择。

图3 改装新泵现场安装实景图

图4 安装完工后的新泵及管路

①潜水电缆出舱处配套适应变形和水密要求的新型电缆密封函;潜水电缆与相邻结构件用软垫夹层固定保护;潜水电缆防烧焊烫伤保护[5]。②预制新泵底座基础与原底座的中间夹层;新底座安装孔与原底座现场配钻。③检查清洁原旧件,确认可用做弹性短接;或购置新件。④备妥镀锌管件和网板,新装检修巡查防护走道和栏杆。⑤设计制作新泵安装及今后检修所用吊装工艺孔盖,确保水密要求。

施工、调试安全注意事项:确保随时排出存水,吊运校核、涂层防锈蚀保护;现场泵壳开孔烧焊出口短管,要出具焊接WPS工艺文件,焊缝做着色探伤后,打磨涂装防锈蚀保护处理。

调试测量与记录:三相潜水电缆相间及对船体绝缘检测;振动测量;运行温度测量;电流变化测量(如有异常,将陈明等人在《潜水轴流泵电机运行工况的特点及可靠性探讨》[6]提到的电机气隙问题反馈给生产厂家改善);进出口和焊缝处查漏;为了防止空泡腐蚀[7],水泵调试前和今后每次启动前泵体要全部浸没水中,排水时舱内水位低于泵壳以下时,应予调节阀开度;减少流体扰动。

3 结语

主压载泵是浮船坞的关键设备,必须确保处于良好的运行状态,在替代设备的选择与安装中详细论证、精心实施、认真核对,方能确保方案成功。在此案例中安装了卧式潜水整体式水泵单元以后,浮船坞的调载功能保持良好,原8 号压载水泵随即得到了妥善的修理,至今没有发生过调载上的险情,这也为其他类似场所对该处水泵的改型施工提供了经验积累。

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