乔 飞
(湖北祥云集团云华安化工有限公司, 湖北武穴 435400)
变换工艺流程见图1。来自煤气化装置的粗煤气(6.25 MPa、236 ℃)先后经过煤气水分离器(S04101)脱除水以及煤气过滤器(S04102A/B)脱除飞灰等杂质。经过滤后的粗煤气通过煤气预热器(E04101)预热至265 ℃左右,进入第一变换炉(R04101)进行变换反应。出R04101的变换气(436 ℃)先后经蒸汽过热器 (E04102)、E04101以及中压废热锅炉(E04103),回收热量并副产中压过热蒸汽(4.00 MPa、400 ℃),温度降至260 ℃左右,进入第二变换炉(R04102)进行变换反应。出R04102的变换气进入变换气淬冷器(S04106),在S04106内通过喷淋低温冷凝液(原始开车无低温冷凝液,使用锅炉给水)增湿降温后进入第三变换炉(R04103)进行最终的变换反应。通过三段绝热变换将CO、H2O反应生成H2和CO2,为低温甲醇洗提供CO质量分数≤0.7%的变换气。
R04101—第一变换炉;R04102—第二变换炉;R04103—第三变换炉;S04101—煤气水分离器;S04102—煤气过滤器;S04106—变换气淬冷器;E04101—煤气预热器;E04102—蒸汽过热器;E04103—中压废锅;E04104—低压废锅;E04105—锅炉水预热器。
2021年9月开车起,E04101压差(20 kPa)缓慢上涨;2022年1月15日,发生负荷波动后,E04101压差由55 kPa上升到140 kPa;3月9日,E04101压差上升到440 kPa,其间对过滤器进行一次切换(A 切至B)。拆检E04101后,发现其中含有大量SiO2垢片(见图2),进而对其进行机械冲洗。但是,E04101管束窄,硅垢极难被彻底清除。
图2 SiO2垢片
3月15日,投用满负荷运行,E04101压差为78 kPa,3月25日,E04101压差上涨至104 kPa。进而分析工艺气冷凝液,确定SiO2来自S04102(见表1)。
表1 SiO2来源排查分析数据
S04102瓷球主要成分为Al2O3和SiO2,对其进行检查,出现少量粉化,但瓷球外观完整干净,无煤灰等杂物;用无硅水对瓷球进行蒸煮,发现有大量的SiO2产生,进而确定了SiO2的来源。
(1) 分析工艺冷凝液,确定瓷球中的SiO2大量进入E04101后遇高温形成硅垢,造成列管堵塞。
(2) S04101分离效果差。工艺设计S04102不需要经常排倒淋,实际每天需要排倒淋2~3次;同时S04101排液阀开度长期维持在1.5%,大量水汽经过S04102时被冷凝,瓷球中的SiO2被冷凝液带走。
更换含硅质量分数<1%的瓷球,装填后对瓷球进行蒸汽冲洗,分析冷凝液的SiO2含量,发现其基本稳定。缓慢投用过滤器,同时对出口工艺冷凝液进行分析,严密监控E04101的压差变化。
增强S04101高效分析,提高分离效果,减少冷凝液的产生,抑制瓷球中的SiO2被大量带出。
改造前,原料气未分离的工艺冷凝液在S04102底部被冷凝,需要手动排液;冷凝液一旦被排空,大量的煤气会直接排放到现场。改造后,S04102底部不再积存冷凝液。经过4个月满负荷运行,E04101压差未出现上涨,为系统连续、稳定、高效运行提供了有力保障。
变换系统阻力增加,导致气化操作压力高、压缩机负荷大、产量偏低。整个合成氨系统出现低产高耗现象,对变换系统本身的操作和设备都有危害。此次改造不仅解决了E04101结垢导致系统阻力增加的问题,同时也极大降低了作业风险。