某机组汽轮机危急遮断装置故障分析与处理

2023-01-13 03:12范志强段学友
燃气轮机技术 2022年4期
关键词:注油汽缸喷油

范志强, 段学友, 温 玥, 云 杰

(内蒙古电力科学研究院,呼和浩特 010020)

1 概况

内蒙古某燃气电厂发电机组的汽轮机为南京汽轮电机(集团)有限责任公司生产的LZN60-5.7/0.58型双压、单轴、单缸、冲动、凝汽式汽轮机,整个汽缸由汽缸前部(前汽缸)、汽缸中部(中汽缸)、排汽部(后汽缸)三段组成。汽缸前部(第1级至第6级)为双层结构,分为高压内缸和高压外缸。汽缸内有高压蒸汽室、高压内缸、三级隔板套、前汽封和后汽封等部套。

1.1 汽轮机机械超速遮断系统介绍

机械超速遮断系统由飞环、碰钩、滑阀、手动遮断手柄、试验手柄、隔膜阀等组成(如图1所示)。

图1 机械超速遮断系统图

该机组的机械超速保护为飞环式,飞环重心不在转子的中心线上,有一定的位移偏置,旋转时可产生离心力。正常运行时,因其离心力小于弹簧的预紧力而不能飞出。当转子转速超过一定数值(额定转速的109%~111%),飞环的离心力大于弹簧力,飞环飞出,撞击碰钩,并带动遮断滑阀右移,泄去隔膜阀顶上的保安油压,隔膜阀向上打开,快速泄去调节系统的安全油压,从而使自动主汽门、调节汽门及各抽汽逆止门快速关闭,切断汽轮机的全部进汽,防止转速进一步上升,保护主机的安全。当汽轮机转速下降至接近额定转速时,飞环复位,汽轮机可重新挂闸。该机组也可以通过扳动就地的手动遮断手柄到“遮断”位置,连杆推动碰钩旋转,带动遮断滑阀右移,使机组遮断,与飞环原理相同。

1.2 喷油试验介绍

喷油试验可用来检测机组正常运行时机械飞环是否能够正常动作。当转速一定,飞环所受的离心力一定,飞环飞出所需的推力也就是一定的。试验前必须把试验手柄扳至“试验”位置,将脱扣油和到隔膜阀的油断开。打开喷油试验阀,主油泵的高压油以很快的速度冲进飞环所在的腔室,增加飞环的离心力。如果飞环飞出的喷油压力与设定值相同,就能保证飞环在预定的转速下飞出,使脱扣油泄压。由于脱扣油和系统已经隔开,控制隔膜阀的母管油压不会下降,因此不会引起隔膜阀动作。喷油试验示意图如图2所示。当手柄扳至试验位置时,可进行喷油试验,当手柄扳至正常位置时不可进行喷油试验。

图2 喷油试验示意图

2 故障现象

2021年7月2日,汽轮机冲车至3 000 r/min后,进行汽轮机喷油试验。21时20分,根据试验规程汽轮机转速降至2 800 r/min,就地投入1号飞环试验位,汽轮机转速冲至3 000 r/min,飞环未动作。拉就地操作杆强制1号飞环动作,1号飞环仍未飞出,1号危急遮断装置未动作。就地将试验位转盘至2号飞环位,拉就地操作杆1、2号飞环同时飞出,两个危急遮断装置同时动作,汽轮机跳闸。再次挂闸,冲至3 000 r/min,稳定运行5 min后,2号危急遮断装置弹出,汽轮机跳闸,惰走过程中,挂闸复位不成功,2号飞环在遮断位。待转速降至2 200 r/min以下时,就地复位挂闸成功,2号飞环复位。1 h后再次冲转,目标3 000 r/min,转速升至2 632 r/min时,两个危急遮断装置动作,汽轮机跳闸,惰走过程中,就地复位手柄与集控室盘前按钮均无法复位挂闸,危急遮断装置有机械卡涩声音,惰走至0 r/min后投入盘车。7月3日3时15分再次挂闸冲车,冲至2 631 r/min时,两个危急遮断装置再次动作,汽轮机跳闸。

3 故障原因分析及检查

汽轮机机械超速喷油试验过程中出现危急遮断装置动作转速不规律现象,需要对危急遮断系统进行检查。

1) 对隔膜阀进行了检查,没有存在卡涩等影响阀门性能的故障。隔膜阀问题可以排除。

2) 挂闸后,对前箱内低压安全油管道及管道接头进行外观检查,未发现外漏泄油。

3) 挂闸后,检查危急遮断滑阀及试验滑阀泄油口,较为严密,无喷油现象;检查危急遮断滑阀阀芯,表面光滑,密封严密。

4) 对系统进油的节流孔进行检查,未发现异物堵塞,清洗干净后复装。

5) 注油环与前箱小轴间隙0.6 mm,远超0.1 mm标准值要求,因此喷油试验时,注油环泄油量偏大。注油环如图3所示。

图3 注油环

6) 检查飞环与危急遮断挂钩的间隙,间隙值没有达到要求标准值1.0 mm,飞环与危急遮断挂钩的间隙偏小。因此导致试验时危急遮断装置动作转速偏小,飞出后也不能正常归位,汽轮机无法挂闸。飞环与挂钩间隙如图4所示。

图4 飞环与挂钩间隙

4 故障处理

根据以上分析,危急遮断装置动作不规律的主要原因为注油环泄油量大以及飞环与危急遮断挂钩的间隙小。因此采取更换危急遮断装置注油环,同时对飞环与危急遮断挂钩的间隙调整至标准值1.0 mm,同时调整注油环与汽轮机小轴间隙至0.1 mm,以解决危急遮断装置提前动作的问题。

2021年7月8日,汽轮机定速3 000 r/min,冲转过程中未出现危急遮断装置动作情况。汽轮机定速后进行喷油试验,就地投入试验转盘,通过就地操作杆进行操作,喷油试验成功。两个危急遮断装置动作正常,动作后可以正常复位。2021年7月10日,在主汽门与主汽调门严密性试验合格后,投入机械超速试验,就地隔离1号危急遮断装置,2号飞环机械超速试验开始。2号飞环第一次动作值为3 103.4 r/min,第二次动作值为3 055 r/min,定值不合格。隔离2号危急遮断装置后对1号飞环进行机械超速试验,第一次动作值为3 178.7 r/min,第二次动作值为2 933 r/min,动作值不合格。汽轮机转速降至0 r/min且盘车投入后,检修人员打开前箱观察窗对飞环进行调整。

按照两个飞环试验时的实际动作值与标准动作值偏差对飞环紧度螺母进行调整,1号飞环调整螺母按照顺时针方向旋转330°,2号飞环调整螺母按照顺时针方向旋转220°,整定两飞环动作值为标准值。2021年7月11日进行机械超速喷油试验。隔离2号危急遮断装置,1号飞环动作值为3 288 r/min。隔离1号危急遮断装置,2号飞环动作值为3 279 r/min。1、2号飞环如图5所示。

图5 1、2号飞环

5 结论

由于危急遮断装置注油环泄油量大,飞环与危急遮断挂钩的间隙小导致机组不能顺利挂闸及定速,飞环弹簧预紧力不合适导致机械超速喷油试验不合格。因此在机组的安装、调试过程中技术人员要严格把关,确保汽轮机危急遮断装置按照技术规范及设备安装说明,完成安装调试任务。另外,机组设备老旧后要进行检查和更换,尤其是高精度安装要求的设备更要认真检查,避免检修工期延误及设备损坏等情况发生。此案例对其他基建机组或检修机组也有借鉴意义,设备安装要为调试和检修奠定一个良好的基础。

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