吴新勃 胡登艳 张世林
(1. 大庆油田有限责任公司第二采油厂,黑龙江 大庆 163000;2. 大庆油田有限责任公司天然气分公司,黑龙江 大庆 163000)
SD区块于2015~2019年陆续进行前置聚驱段塞、三元主段塞、三元副段塞、后续聚驱开发。SX区块于2016~2019年陆续进行注聚、三元主段塞、三元副段塞开发。随着采出液药剂含量增加,转油站出现污水含油超标,但总体生产平稳;脱水站后受收油影响,出现了阶段性处理波动及外输油含水超标。
LD区块于2017年陆续进行前置聚驱段塞、三元主段塞开发;LX区块于2018年陆续进行前置段塞、三元主段塞开发,生产较为平稳。脱水站后外输油含水合格。
QD区块于2019年陆续进行前置段塞、三元主段塞开发,生产相对平稳。脱水站后外输油含水合格。
(1)依据脱水处理难易程度调整运行模式。采出液三元药剂见剂前优化负荷运行,聚驱、三元驱合一运行;见剂后分开运行,个性化脱水处理同时规范污水处理工艺;
(2)利用老化油工艺错峰管理。夏季污水站统一收油且作业压裂井阶段性集中开井时,集输系统来液量大且成分不稳定,实施“一升一降” 错峰管理,即转油放水站提高三相分离器油水界面,保证放水水质;脱水站降低游离水界面,保证油相质量,利用老化油工艺既保证脱水平稳,又能实现外输水质达标;
(3)不同开发阶段个性化应对。采出液中三元药剂及其它物质都会造成油水乳化程度高,过渡层的出现增加了油水分离难度。为降低对脱水站的影响,保证外输水质达标,各阶段采取个性化应对优化生产运行。
开发见效期加热炉烧损率为35.8%。受脱水系统处理温度较低影响,乳化液油水界面膜强度大、粘度高,分离效果差,脱水站二段炉出现故障直接造成外输原油含水超标,频繁停输。
加热炉故障率高原因:一是采出液粘度大、裹挟能力强,烟火管外壁泥沙淤积、结垢严重,传热不畅;二是清淤除垢频次低于淤积结垢速度;三是维修周期较长,为保生产其它加热炉高负荷运行。采取的措施,一是加大容器清淤力度,增加油水分离设备有效沉降空间,抓水质源头,同时加热炉每年两次清淤除垢;二是对淤积结垢严重加热炉加装除垢装置,延长使用寿命;三是加快维修进程,缩短高负荷运转时间;四是强化日常管理,严禁突升、突降加热温度,集中洗井并尝试“跨系统共享热洗”,利用新站新炉的剩余负荷协助周边油井洗井。
采出液中的硫化亚铁和碱土金属碳酸盐微粒均具有油水双润湿性,易吸附于油水界面,阻碍油滴或水珠相互聚并,形成高稳定性乳状液。为保证油水分离效果,选用分水速度快、净水能力强的药剂,仅2019年调整药剂26次。以XN1脱水站为例,硫化物粘附在电脱水器电极绝缘棒和绝缘吊板上,造成设备损伤和损坏;污水沉降罐上部硫化亚铁过渡层增厚,污水除油效果差。为解决系统内恶性循环,在上游转油站投加新型净水型水溶破乳剂,延长破乳时间,同时调整药剂破乳和净水功能比例,采取源头治理、前端加药实现外输水质改善。
由于采出液杂质多、结蜡严重,转油放水站频繁发生外输压力高,外输和生产调控难度大,采取高温热水定期冲洗管道,掺热水至下游脱水站,提高一段脱水5~6℃,改善脱水效果。
通过对弱碱三元驱采出液处理系统的跟踪并适时开展保障措施,可以安全平稳运行,建议今后加强以下工作。开展破乳药剂配伍性研究,以保证原油含水率和污水含油率,持续做好采出液物性变化跟踪,依据组分变化优选破乳剂和投加量,及时调整配方、浓度、加药量。加强容器、加热炉清淤除垢力度,提高油水分离效果及炉效,适当将污水站外输污水接入转油放水站加热炉回掺至单井,改善加热介质,降低加热炉烧损率,确保系统平稳运行。