干法末煤跳汰机分选褐煤的实际效果

2022-11-02 09:03任彦卿任彦东杨秀红夏玉才吴树权任尚锦李跃功
煤炭加工与综合利用 2022年8期
关键词:干法原煤

任彦卿,任彦东,杨秀红,夏玉才,吴树权,孙 鹤,任尚锦,李跃功

(1.唐山开远科技有限公司,河北 唐山 063000;2.内蒙古绿圣新能源有限公司,内蒙古 鄂尔多斯 017000)

1 概 述

内蒙古瑞光煤矿生产两种褐煤:一种硫分为1.95%,高位发热量为25.41 MJ/kg;另外一种原煤含矸率6%左右,硫分为1.47%,高位发热量为26.13 MJ/kg。由于高硫煤无法满足市场要求,为此,该矿引入干法末煤跳汰机分选系统,要求无机硫降硫率40%~60%,发热量提高836 kJ/kg。

2 干法末煤跳汰机分选机结构及工作原理

TFX-9干法末煤跳汰机分选系统如图1所示。

干法跳汰机同湿式跳汰机的工作原理基本一样,区别在于湿式跳汰机的分选介质是水,而干法跳汰机的分选介质是空气。

1—入料系统(1.1料仓1.2圆板给料机1.3入料槽);2—分选床(2.1床旁板2.2振动电机2.3稳压筛板2.4预处理风室 2.5重选风室2.6 中选风室2.7 轻选风室2.8分选床面2.9摊平装置);3—脉动供风系统(3.1圆盘脉动供风器3.2风阀3.3风筒3.4鼓风机);4—卸料系统(4.1矸1圆盘卸料器4.2矸2圆盘卸料器4.3中煤圆盘卸料器4.4接料器 4.5接料槽);5—除尘系统(5.1吸尘罩5.2吸尘管道5.3旋风除尘器5.4脉冲除尘器5.5引风机);6—机架(6.1吊挂6.2支架);7—密度测控系统(7.1密度测定仪7.2控制系统)图1 TFX-9干法末煤跳汰机分选系统

干法跳汰机分选床体从前到后分为三个分选段。在每个分选段中,煤流在分选床体振动和上升脉动气流的共同作用下,逐渐松散分层,重产物逐渐沉入床层底部,轻产物逐渐浮到床层上部,从而完成一个分层过程。

原煤给入第一分选段,当第一个分层过程完成后,重产物由排料机构排出体外作为矸石,轻产物自动溢流至第二分选段;以此类推,出低灰矸石,中煤,自动溢流精煤产品,共有4种产品。

干法跳汰机分选大于1 mm物料:床面采用两层筛板间填充陶瓷球,上筛是1.2 mm孔经不锈钢筛板,床上有摊平装置,稳定风量风压;脉动气流上升有利于细物料松散析离;入料宽度与床体宽度一样,入料均匀;床底卸重产品,形成床层底部重物料,及时排料;轻物料经三段分选后在床尾端排出,分选时间长,精度高。

风力摇床是物料在分选床体振动和上升气流的共同作用下,逐渐松散分层,沉入床层底的重产物,由纵向倾角床面搬运到床尾排出为矸石,轻产物逐渐浮到床层上部,由横向倾角床面排出中煤和精煤。

风力摇床只能分选大于5 mm粒级物料:床面是一层5 mm孔径橡胶筛板,床上的物料易堆积,出现风柱;恒定气流上升不利,细物料松散析离;分层后的重物料在床底,搬运到床尾端排出,在床面时间太长;轻物料在床上很快排出,分选时间短。

3 干法末煤跳汰分选系统工艺布置及设备清单

3.1 干法末煤跳汰分选系统工艺布置

TFX-9干法末煤跳汰机分选系统工艺布置如图2所示。原煤进入25(20) mm分级筛进行分级,筛上物料进入破碎机破碎后返回25(20) mm分级筛,筛下物由入选胶带机运到干法末煤跳汰机分选,选出矸石、低灰矸石、中煤和精煤4个产品,根据用户要求指标分别合并出最终产品,再分别由各自的胶带输送机运至系统之外。

图2 TFX-9干法末煤跳汰机分选系统工艺布置

供风系统采用脉动开路方式,适应性较强,分选效果较好。除尘系统采用旋风除尘器与布袋除尘联合开路方式。煤尘经电动卸灰阀和螺旋输送机转载至精煤胶带机,和精煤混合后作为最终精煤。

3.2 干法末煤跳汰机分选系统设备清单

TFX-9干法末煤跳汰机分选系统设备清单见表1。

表1 TFX-9干法末煤跳汰机系统设备清单

由表1可以看出,TFX-9干法末煤跳汰机分选系统,共引入设备29台套,总装机容量361.5 kW。

4 干法末煤跳汰机分选效果

干法末煤跳汰机分选1~13 mm粒级煤,一般可能偏差E=0.192~0.225。由于褐煤易于泥化,浮沉有误差,用无机硫降硫率和提热量为考核指标。采用TFX-1干法末煤跳汰机做褐煤分选半工业试验,分选效果:降硫率67.77%,提热量2 336.62 kJ/kg;原煤量<1.8 kg/L密度级占92.81%,精煤量98.77%,精煤含矸率1.67%,提高量5.96%,含矸率降5.52%。在此基础上采用TFX-9干法末煤跳汰机分选褐煤,降硫率为61.40%,无机硫降硫率78.07%,发热量提高1 191.30 kJ/kg。

4.1 褐煤性质

褐煤是煤化程度最低的年轻煤种,其特点为内在水分高、易风化、易自燃(硫分高更易自燃)、易泥化(不适于洗选加工)、发热量低、易碎。

4.2 TFX-1干法末煤跳汰机选褐煤半工业试验分选效果

瑞光煤矿原煤为褐煤,全硫分1.65%,有机硫0.54%,全水26.51%,高位发热量25.92 MJ/kg,含矸率7.19%。高硫分煤要脱无机硫,必须细碎解离,褐煤湿选不适应,只有用干法末煤跳汰机分选细粒煤。2020年4月22日瑞光煤矿用TFX-1干法末煤跳汰机做褐煤半工业试验,入料粒度0~20 mm,处理量在8 t/h左右,硫分0.504%,降硫率65.24%,提热量2.34 MJ/kg,达到要求指标。原煤量小于1.8 kg/L密度级占92.81%,大于1.8 kg/L密度级占7.19%,选后精煤量98.77%,精煤含矸率1.67%,分选效果较好,见表2、表3。

由表2可见:

(1)原煤硫分1.45%,发热量24.82 MJ/kg,精煤硫分0.465%,发热量27.17 MJ/kg,降硫率67.77%,提热量2.34 MJ/kg,达到降硫率40%~60%、提热量0.84 MJ/kg的指标要求;

(2)中煤合到精煤,产率89.09%,硫分0.504%,发热量27.12 MJ/kg,降硫率65.24%,提热量2.29 MJ/kg,也达到要求指标。

由表3可见,原煤量小于1.8 kg/L密度级占92.81%,大于1.8 kg/L密度级占7.19%,精煤量达到98.77%,精煤含矸率1.67%,精煤提高量5.96%,精煤含矸率降5.52%,试验分选效果较好。

4.3 TFX-9干法末煤跳汰机分选褐煤效果

为考查TFX-9干法末煤跳汰机的分选效果,抽取了2020年10月12日—11月19日连续生产40 d的取样及化验结果列于表4。在上述取样时段内,实测原煤处理量在112 t/h左右,入选上限为25 mm。

表2 0~20 mm粒级褐煤干法跳汰半工业试验分选效果

表3 20~1 mm粒级原煤、精煤产品浮沉试验结果

表4 40 d取样及化验结果

从表4可以看出:

(1)稳定生产达到分选效果。① 高硫高灰原煤,粒度0~25 mm,全硫分1.95%,发热量25.41 MJ/kg。干法分选后,精煤全硫分降到0.71%,比原煤降低了1.24个百分点,降硫率63.59%,无机硫降硫率84.92%。发热量达到26.95 MJ/kg,比之原煤提高了1.54 MJ/kg。尾煤中含硫20.40%。② 低硫低灰原煤,粒度0~20 mm,全硫分1.47%,发热量为26.13 MJ/kg。干法分选后,精煤全硫分达到0.61%,比原煤降低了0.86个百分点,降硫率58.50%,无机硫降硫率69.90%。发热量达到26.97 MJ/kg,比之原煤提高0.84 MJ/kg。尾煤中含硫18.11%。

(2)提热量与原煤热量有关。也可说与原煤含矸率有关,含矸率大灰分高、热量低。原煤含矸率大分选后排矸率大,热量提高幅度大。高灰原煤选后发热量提高1.54 MJ/kg,低灰原煤选后提高0.84 MJ/kg,相差0.7 MJ/kg。

(3)降硫率与原煤硫分有关。高硫原煤全硫1.95%,精煤硫分0.71%,降硫率63.59%;低硫原煤全硫分1.47%,精煤硫分0.61%,降硫率58.50%;高硫煤选比低硫煤选降硫率高5.09%,可见高硫煤便于脱硫。

(4)产品数依据降硫率。三种产品,原煤硫分1.54%,精煤硫分0.57%,降硫率62.99%;二种产品:原煤硫分1.54%,精煤硫分0.83%,降硫率46.10%;三种产品比二种产品降硫率高16.89%,可见中煤合到精煤,脱硫效果不理想。

(5)降硫率与物料解离度有关。原煤入料粒度小于25 mm,硫分1.54%,精煤硫分0.83%,降硫率46.10%;原煤入选粒度小于20 mm,硫分1.47%,精煤硫分0.61%,降硫率58.50%;入料小于25 mm粒级分选比入料小于20 mm粒级分选降硫率低12.40%,可见物料粒度越小,解离程度越高,降硫率越高。

5 干法末煤跳汰机分选褐煤的前景

我国褐煤探明保有资源量为1291.32×108t,占全国探明保有资源量的12.69%,主要分布于内蒙古东部,黑龙江、吉林东部、云南东部及新疆等地区。根据褐煤性质特点,湿选泥化严重、洗耗过大、选后产品水分高,不适应湿选,只能用干选提质。干选细粒煤用干法末煤跳汰机,分选效果好,加工成本较低(1.35元/t),除自身独立选工艺外,也可与其他选联合工艺:① 干法末煤跳汰机自身独立工艺流程;入料粒度范围是<25(13.6) mm;② 与风力摇床(CFX差动干选机、FX俄式、FGX复合式)联合工艺流程,75~13(25) mm块煤用风力摇床;③ 与γ射线自动选矸机或X照射选矸机选联合工艺流程,>25 mm块煤用选矸机;④ 与褐煤干燥联合工艺流程。

6 结 语

干法末煤跳汰机选细粒褐煤,不用水,系统简单,投资少,功耗低。在瑞光煤矿的生产实践表明:一种原煤破碎到小于25 mm粒度,全硫分为1.95%,发热量为25.41 MJ/kg;选后精煤硫分达到0.71%,发热量达到26.95 MJ/kg,无机硫降硫率84.92%,提高热量1.54 MJ/kg;尾煤中含硫20.40%。另一种原煤破碎到小于20 mm粒级,全硫分为1.47%,发热量为26.13 MJ/kg。选后精煤全硫分达到0.61%,发热量达到26.97 MJ/kg,无机硫降硫率69.90%。提高热量0.84 MJ/kg。尾煤中含硫18.11%。分选达到了用户要求的指标,为煤矿带来显著的经济效益。生产降硫效果与半工业试验降硫效果很接近。

探索影响提热降硫的因素:原煤发热量越低,提高热量幅度越大;原煤硫越高,降硫率越高,越有利脱硫;多产品有利质量调节,根据脱硫率,确定出几种产品;入选粒度越小解离度越高,越有利物料脱硫。

我国褐煤储量大,采用干法末煤跳汰机分选褐煤的前景光明,分选细粒物料时,加工成本低,与其他工艺联合分选,可发挥各工艺优势。

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