杨增帅, 谢松华, 赵国庆, 谢康明, 罗 沉, 胡光辉, 朱瑞敏
(上海电气慧程智能系统有限公司, 上海 201615)
冻存管是一种保存生物样本的常用器皿,其消耗量巨大且卫生要求高。冻存管通常采用有螺纹的旋盖来进行密封。冻存管开关盖前后一般都按要求放置在标准排布的板架中,因此冻存管开关盖成为一项非常枯燥和繁琐的工作,并且人工拧紧还存在样本污染、气溶胶传播等风险。随着医学研究对生物样本的收集、保存和应用的需求日益增加,高质量大规模生物样本库得到逐步推广,在生物样本库中,往往要一次性处理大量的生物样本。冻存管的批量自动开关盖作业也成为了关键一环[1]3,[2-4]。
美国分子生物科学协会(SBS)的标准冻存管是被广泛应用的产品之一。目前市场上广泛应用的冻存管主要有内旋盖和外旋盖冻存管,容量为0.5~15.0 mL。冻存管需放置在板架内,其中,96孔板架上每个孔距为9 mm,按8行×12列方式排列。其他规格板架参考该间距进行整倍数的放大或缩小,均称为SBS标准排布[5]。
课题组以0.75 mL内旋盖冻存管、标准96孔SBS板架为研究对象。图1为0.75 mL内旋盖冻存管,主要由管盖、密封圈、管体和套壳4部分组成。管盖设有八芒星形状空腔,方便自动化开关盖;管体呈圆锥体,套壳镂空设计,方便观察液面高度,非镂空部分设条形码,底部锥体处设置4条筋条,底面设二维码。主要特征尺寸为:L1=35.5 mm,L2=27 mm,L3=14.2 mm,L4=6.5 mm,D1=8.5 mm,D2=5.5 mm。
图1 冻存管结构示意图
96孔SBS板架主要参数为L×W×H=127.76 mm×85.48 mm×19.05 mm;孔排列数量为96(8×12)个;相邻孔间距为P×P=9 mm×9 mm。孔的底部有4个筋条,可限制冻存管的转动。
图2 标准96孔SBS板架结构
冻存管常用于血液和尿液等样本的分装存储,样本自收集到使用结束的整个生命周期一般包括前处理、检测、后处理、物流管理和垃圾处理。在前处理和后处理的过程中均需开启和闭合盖子。在开启和闭合盖子时,为避免人为因素造成的样本污染和交叉污染,保证开关盖效率,需减少样本前处理与后处理时间。
根据实际应用场景的工艺需求,开关盖机应满足以下设计要求:
1) SBS板架上所有冻存管同时开关盖。
2) 在执行关盖操作时,管盖需要旋回原管体。同一批冻存管规格相同,管盖具有互换性,为避免样本的交叉污染,管盖必须旋回原管体。
3) 开关盖效率尽量的高。
4) 发生错误时,须有报警。
5) 关盖需要保证冻存管完全密封。即保证冻存管盖旋紧的力矩一致且可以控制。
6) 兼容人机交互与自动化需求。
开关盖机开盖动作过程:给料—定位—信息确认—开盖—转移板架。开关盖机关盖动作过程:移回板架—定位—信息确认—关盖—转移板架。在开盖过程结束后,管盖将一直悬挂保存在开盖机中,保证开关盖机下一步只能继续进行关盖操作。
开关盖机主要有托板组件、开关盖组件、推盖板组件、框架与外壳及交互与控制系统等。
托板组件仅设上下料工位和开关盖工位。开盖操作时,托板组件从开关盖机中伸出到上下料工位,将96孔SBS板架放置在开关盖机的托板组件中。托板组件收回到开关盖工位,开关盖组件开始工作,将管盖旋开,并悬挂。托板组件将开完盖的板架送出到上下料工位。将板架转移到其他设备中进行操作(例如液体工作站)。关盖操作时,将板架重新放回托板组件,托板组件将待关盖的板架送回开关盖工位,开关盖组件与推盖板组件配合执行关盖任务,托板组件将关盖的板架送回上下料工位,待取走板架后,托板组件复位到开盖机内部。开关盖机内部结构如图3所示。
图3 开关盖机内部结构示意图
开关盖机设置触摸屏,显示工作状态,报警信息等,实现人工控制;设置通信接口,方便自动化线的搭建。
开关盖组件主要包括:动力源、传动机构(离合器组件、张紧机构)和批头,整个开关盖组件在升降模组的驱动下完成上下位移。当开盖时,开关盖组件下降,在批头插入冻存管盖时,先顺时针转30°,确保每个批头都能可靠地插入管盖内。再逆时针旋开冻存管盖。 开盖结束后系统进行检测,96个管盖是否全部开启,如有异常系统会报警。开关盖组件结构示意图如图4所示。
图4 开关盖组件结构示意图
关盖操作时:携带冻存管管盖的批头跟随升降模组在电机驱动下缓缓下降,管盖接触管体时,动力源提供动力,通过离合器组件旋紧管盖盖子。由于此时管盖还通过八芒星形状空腔与批头连接在一起,,然后推盖板组件下压,批头跟随升降模组上升,使冻存管脱离批头保持在板架中[1]6-7。
扭矩控制离合器是开盖和关盖过程的重要部件。当关盖时,若扭力太小,冻存管密封不严,若扭力太大,会损坏冻存管。如图5所示,扭矩控制离合器包含转轴、同步轮、弹簧座、弹簧、棘轮等。棘轮的棘齿一面是斜面、另一面是垂直面。开盖时,棘齿的垂直面与受力方向垂直,可为开盖提供足够的扭力。当关盖时,棘齿的斜面与受力方向是倾斜的,在弹簧的作用下,盖子拧紧之后棘轮跳齿,限制了传递的扭力最大值[1]4。
图5 离合器结构
开关盖机控制系统基于Trinamic公司的TMCM-3351-TMCL电机控制芯片,步科GR070E触摸屏,鸣志步进电机及空心杯电机(下文简称电机)等,开关盖机控制系统结构框图[6-10]如图6所示。控制芯片作为信息处理中心,与电机、触摸屏信息交互,接收传感器信号(位置、力矩和温湿度等信息),向蜂鸣器/指示灯输出警报信息。通过触摸屏实现人机交互,通过预留的通信接口,可实现与自动化线的集成,预留通信接口通过触摸屏外接。开盖流程控制如图7所示,开盖各动作时间分配如表1所示,关盖流程控制如图8所示,关盖各动作时间分配如表2所示。
图6 开关盖机控制系统结构框图
图7 开关盖机开盖框图
图8 开关盖机关盖框图
表1 开盖动作时间分配表
表2 关盖动作时间分配表
本机作为研发产品经过基本测试后,进行了4组试验,结果如表3所示。
表3 试验记录表
第1组试验共进行了115次开、关操作,发现出现13次死机现象,每次死机均在开盖动作启动的瞬间;在失败的13次试验中,还有2次出现了1只冻存管未开盖成功的现象。这2只未成功开盖的冻存管处于板架不同位置。经分析,出现死机现象原因为电气控制器运行需要一定的时间,而操作人员点击屏幕过快,导致系统不能及时响应。冻存管未开盖成功的原因有2个:①扭矩离合器加工精度不够,需要一定的磨合期;②因为经过长时间开、关盖,使个别冻存管或板架底部发生磨损。
重新对控制程序进行编制,检查并更换合格的扭矩离合器、冻存管和板架后进行第2组试验。连续98次开、关盖无运行差错;2次出现有1个冻存管未开盖成功现象,这2次是处于同一位置的同一个冻存管,经更换冻存管后,故障排除。
第3组连续100次开、关盖无运行差错;开、关盖成功率为100%。
第4组连续100次开、关盖无运行差错;开、关盖成功率为100%。统计得,平均开盖运行时间为每板15.8 s,平均关盖运行时间为每板28.4 s。
课题组通过分析0.75 mL冻存管以及标准96孔SBS板架的外形特征以及结构特点,结合应用场景给定开关盖机的设计要求,设计一种冻存管的开关盖方案,并进行了一系列的试验进行功能验证与优化。结果表明:设计符合预期,平均开盖运行时间为每板15.8 s,平均关盖运行速度时间为每板28.4 s,极大减轻了人工劳动强度。并在实际应用中取得了较好的使用效果。
另外,相较于目前市面上国外先进的同类型设备,该开盖机的工作效率和稳定性与之不相上下。课题组设计的开关盖机很好地兼顾了手动操作与自动化操作模式,具有广阔的市场前景。下一步,将对该开关盖机的开关盖组件进行优化,以兼容更多规格的冻存管及分布方式。