胡华斌,王先科
(1.河南焦煤能源有限公司 中马村矿,河南 焦作 454150; 2.河南省煤炭科学研究院有限公司,河南 郑州 450001)
《煤矿安全规程》第386条规定,罐道间隙超标、罐道轨头间隙超标以及罐道磨损达到一定程度时,必须更换。某矿副井井筒装备由于长年使用,罐道锈蚀严重,存在罐道间隙超标、罐道轨头间隙超标、第11棚、14棚罐道梁锈蚀严重,井筒下部原安装的罐道与运行中心线有偏差,罐道磨损超标后造成罐笼运行震动增大等问题,对矿井的安全生产造成很大的威胁,提升故障率高,影响正常提升,不能满足目前矿井生产的需要。
副井提升系统是煤矿系统的咽喉,罐道、罐道梁、罐笼作为副井提升系统的重要组成部分,对副井提升系统的改造迫在眉睫。
某矿副井主要用于升降人员、提升矸石、下放材料等;副井井筒内现有4趟43 kg/m钢轨罐道,位于罐笼两侧居中布置。由于钢轨罐道经过多年的使用,磨损腐蚀严重,现决定对副井罐道进行改造,将钢轨罐道改为方钢罐道,在原有的3根旧罐道梁上布置2根新罐道梁,新罐道梁的北端采用梁窝固定,中间与旧罐道梁采用设计的U型卡固定后焊接,南端与南侧的旧罐道梁焊接固定,新安装的方钢罐道布置在罐笼进出车侧。
(1)改变井筒内原有的罐道(43 kg/m道轨)布置在罐笼两侧的模式,选用方钢罐道,布置在罐笼两端,采用滚轮替代滑块。
(2)罐道梁的固定,利用了原有的3根旧罐道梁,在其上布置了2根新罐道梁,新罐道梁的北端采用梁窝固定,中间与旧罐道梁采用设计的U型卡固定后焊接,南端与南侧的旧罐道梁焊接固定,固定方式简单可靠。
在罐道的安装与焊接时,应该严格执行《煤矿安全规程》规定。经过缜密研究和论证,该项目在6个月内完成,达到了不停产对罐道进行更换的目的。
作为提升煤炭使用,罐笼是矿井提升中的重要设备之一。罐笼按罐笼的层数可分为单层、双层和多层罐笼。按罐笼的罐道型式可分为钢丝绳罐道罐笼和刚性罐道罐笼2种。该矿将使用新的单层钢丝绳罐笼,如图1所示。
图1 单层钢丝绳罐笼的现场示意Fig.1 Site schematic of single-layer wire rope cage
①确定施工方案;②准备工器具及材料,如钢丝绳扣、手拉葫芦、卸扣等; ③清理副井井架附近施工现场;④清挖副井底罐座;⑤准备φ21.5 mm钢丝绳30 m,液压张紧装置4套。
(1)拆除第一条罐道绳并固定一井口安装液压张紧装置:罐道绳上端固定在液压张紧装置上,一罐道绳固定在井底罐座上,一罐道绳张力调整[1-2]。
(2)更换时,把北罐笼上提到井口,用4根5 m长的工字钢把罐笼托住;同时应将另一边井口用木板绷实;由机电队负责拆除罐笼上的钢丝绳绳套及防坠器;然后,利用导链拉住罐笼底部,把罐笼向西方移动,同时,慢慢下放绞车,使罐笼平放在井口位置。拆除罐笼上的连接装置,在连接装置拆除前,应在井架上对主钢丝绳进行固定,以防拆除连接装置后钢丝绳拉出天轮。
(3)用导链把旧罐笼拉到密闭房出口处,由铲车配合将旧罐笼拉出密闭房,运至机修车间空闲地方[3]。
(4)新罐笼由铲车配合运进密闭房,然后用导链把罐笼拉到井口安全门处,开始与连接装置进行连接;随后慢慢开动绞车,使用导链配合,利用绞车将罐笼提起。
(5)校对并安装东北及西北角的罐笼制动绳,在调整制动绳时,应把提前测量数据与更换罐笼的实际数据现场进行核对,严禁盲目施工造成罐笼不能正常运行[4-5]。
(6)安装绳套及防坠器,由现场负责人进行确认后,方可对罐笼进行空载试验。GB 16542—2010《罐笼安全技术要求》对罐笼的安全运行有详细的规定,这里不再赘述。
(1)检查主绳。确保主绳完好,没有断绳、断丝现象。
(2)检查罐笼。检查罐笼、主体板架连接是否牢固;确保罐笼与钢丝绳的连接组件齐全、无变形、裂缝;确保罐笼内装置齐全;各部位连接螺栓、平垫以及弹垫齐全,螺母无松动现象。
(3)检查防坠器。检查防坠器各部件是否完好,连接是否牢固;检查防坠器各组楔盒内楔子与楔背的滚道间及滚栅处是否润滑(若不润滑,应涂满油脂) ;检查防坠器各组楔盒中心线是否与罐笼中心线平行,是否同罐笼两侧的间距相等;检查防坠器各组楔子露出的长度是否一致。
(1)对罐笼、罐道进行了改造,更换2台配套的新罐笼。
(2)实现了不停产状态下更换改造副井罐道。井下提前准备材料;合理调配劳动组织,改3班8 h制为2班12 h制;通过对旧罐笼改造、安装施工平台、加装临时罐耳和罐道过渡头等有效措施,即确保副井安全上下人,又保证更换罐道的施工时间和进度。用时短,在不停产状态下,罐道更换改造工程仅用时15 d;原定停产6 d,按照新方法不停产施工,6 d可以产出煤1.2万t,减少损失720万元。
中马村矿副井罐道改造工程在不影响矿井正常生产的情况下,将使用的钢轨罐道两侧布置改为方形钢罐道,罐笼两端布置。完成了新罐道梁的安装、方形钢罐道安装、旧钢轨罐道拆除、更换2台新罐笼、提升系统试运行等工作,消除了影响提升安全的隐患,改善了提升系统的运行状况。