李金凤,荀海静,李 霞
(中盐内蒙古化工股份有限公司 技术质量部,内蒙古 阿拉善 750336)
1.2.1 盐湖卤水化学组成测定
表1 盐湖卤水检验结果
1.2.2 蒸氨废液化学组成测定
根据实际需要蒸氨废液只做常量组分的测定,即测定蒸氨废液中Ca2+、Mg2+、Cl-、OH-的浓度。各离子化学分析方法为:Ca2+、Mg2+EDTA络合滴定法、Cl-硝酸银沉淀法, OH-酸碱滴定法。蒸氨废液的化学组成见表2。
表2 蒸氨废液检验结果
1.2.3 特种工业盐化学组成测定
表3 特种工业盐检验结果
将特种工业盐配置为饱和食盐水,与蒸氨废液按照一定比例混合,观察实验现象。具体检验结果见表4。
表4 蒸氨废液与饱和食盐水反应
实验现象。蒸氨废液与饱和食盐水混合后,混合液出现浑浊现象,无结晶析出。
根据盐湖卤水中Mg2+的含量,设计如下实验。固定体积的卤水分别与不同体积的蒸氨废液混合反应,使得Mg2+完全以Mg(OH)2的形式沉淀,将上清液过滤后,检测上清液的成分及含量,实验结果见表5。
表5 盐湖卤水与蒸氨废液反应后上清液含量表
从表5可看出,蒸氨废液与盐湖卤水反应摩尔比1 ∶0.9为最佳混合比例,Mg2+含量为未检出。
2.3.1 蒸氨废液和氯化钙混合
蒸氨废液中加入不同质量的分析纯氯化钙,分离检测上清液(A)含量,具体数值见表6。
表6 上清液A检验结果
2.3.2 上清液A与盐湖卤水混合反应
上清液A按照前期试验寻找的最佳体积比与盐湖卤水混合反应,分析上清液(B)含量,观察上清液B实验现象,具体数值见表7。
表7 上清液B检验结果
实验现象。上述混合液放置过夜,4#和5#样品中有明显结晶析出,同时清液中氯化钠含量降低。
盐湖卤水和蒸氨废液混合后,上清液和蒸氨废液原液值结果对比见表8。
从表8可以看出,蒸氨废液与盐湖卤水混合后上清液中的Ca(OH)2含量降低,CaCl2含量降低,NaCl含量升高。
表8 蒸氨废液原液与废液和卤水混合后上清液结果对比表
3.2.1 蒸氨废液蒸发量估算
(1)浓缩蒸发。吉兰泰地区,根据气象站数据,年蒸发皿内淡水蒸发量平均1 970 mm,大面积淡水蒸发系数取北方经验值0.75,卤水蒸发系数取18 °Be′~21 °Be′区间数值为0.67,则蒸氨废液在从约17 °Be′蒸发到达饱和氯化钠析出时29 °Be′,蒸发量为1 970×0.75×0.67=990 mm。废液库和浓缩池面积约1.67 km2,则蒸发量为1.67 km2×0.99 m=165万m3。
(2)结晶蒸发。结晶1 t再生盐需要3 m3饱和卤水,6.5万t盐需蒸发卤水量约为20万m3。
(3)浓缩蒸发和结晶蒸发,二项合计蒸发水量约为185万m3。
3.2.2 理论析盐量估算
蒸氨废液每年排出量约300万m3,蒸发浓缩析盐后,蒸发水量约185万m3,则蒸发水量与废液比例为1 ∶1.6。蒸氨废液中含氯化钠量约为70.29 g/L(原液库),滩晒后母液中残留氯化钠约为26 g/L,蒸发量与废液量为1 ∶1.6,则母液中残留氯化钠15.6 g/L,回收氯化钠约54.69 g/L,回收率77%。理论上滩晒工序年回收盐量应为:0.054 69 t/m3×300万m3=16.41万t,因原有废液库及滩晒场渗漏,滩晒面积小等原因,实际析盐量为6.5万t/a,回收率为40%。
将盐湖卤水与蒸氨废液按照最佳摩尔比混合,即每年300万m3蒸氨废液与36万m3卤水混合,混合后废液中氯化钠约83.1 g/L,则全年336万m3废液析出量约0.083 1 t/m3×336万m3×77%=21.5万t×40%=8.6万t。
根据盐碱分公司的经验,滩晒盐结晶速度0.2 m/a,滩晒盐的堆积密度为1.21 t/m3,增加再生盐8.6万t-6.5万t=2.1万t,需要增加的结晶池面积为2.1万t/(0.2 m/a×1.21)=0.086 8 km2,按照每个池子规格100 m×100 m计算,需增加9个池子。将纯碱厂报废的滩晒池,修复后可进行晒盐。
图1 盐湖卤水注入蒸氨废液生产NaCl、CaCl2流程图
(1)减少精制工业盐药品消耗。按理论估算量,每年可供精制工业盐8.6万t,精制工业盐吨盐消耗氯化钡24.75 kg,减少氯化钡消耗量8.6万t×24.75 kg/t盐=2 128.5 t,氯化钡3 000元/t,节省药品费2 128.5 t×3 000元/t=638.6万元。
(2)增加再生盐外销量。每年下达的销售任务量为100万t,通过产品结构调整,缓解再生盐短缺情况,节省的优质再生盐用于销售。