张祝东,吴时骅,刘海春,陈宝林,王 敏
(1.岳阳长岭设备研究所有限公司,湖南 岳阳 414012; 2.中国石化长岭分公司设备工程部,湖南 岳阳 414012)
中石化某炼化分公司重整装置热载体加热炉1971年投产,2009年改造更新,立式圆筒炉,设计负荷19.91 MW,加热介质为重柴油,燃烧采用强制通风方式,鼓风机将空气送入炉内参与燃烧,烟气经辐射段、对流段和空气预热器由引风机送至烟囱排放。2017年,第二路炉管出口物料温度较其他三路偏高,经调整操作后,满足工艺要求。2021年4月装置检修开工后,又出现第二路炉管出口物料温度(TI1860)高于其他三路的相同问题,如图1所示。调节各路炉管出口阀门无效,判断炉管疑似结焦偏流,决定对其进行清焦处理。
图1 四路温度情况
加热炉共四路炉管,采用一分二,二分四的方式,Ⅰ路和Ⅱ路并联由东面进入对流段,Ⅲ路和Ⅳ路并联由西面进入对流段。物料经对流段炉管加热后进入辐射段炉管(辐射段出口设置手阀),并于辐射顶联合至转油线送出装置。炉管采用20#钢,Φ168 mm×8 mm。对流段炉管为水平翅片管,共10层,炉管直管段长3 000 mm;辐射段炉管垂直布置,共64根,单根长14 000 mm。炉管结构如图2所示。
图2 对流段及辐射段炉管结构形式
目前国内外管式加热炉较为常用的清焦技术有在线烧焦、机械清焦和高压水射流清焦三种方式,在实际清焦过程中每种方式均有各自的优势及缺陷。
在线烧焦技术分两种方式:恒温法和变温法。恒温法是利用高温蒸汽在炉管内高速流动,对焦垢层进行强烈冲刷,在高温下与焦炭发生化学反应。此方法常用于炉管结焦时间较短的加热炉,主要清除管内的较软焦层[1]。当炉管内结焦时间过长,焦垢层较为坚硬,采用恒温法成效不大,一般采用变温法烧焦,其原理是利用焦垢层与炉管材质的热膨胀系数不同,通过快速升高及降低炉管温度,使得焦垢从炉管内壁剥离。变温法烧焦一般持续时间较长,频繁的升降温过程中,炉管外壁容易出现氧化爆皮现象;且因烧焦温度控制困难,易发生过烧现象,严重时会将炉管烧穿;同时烧焦过程还会产生大量废气、废物,对周边环境产生不利影响。
机械清焦技术其原理是利用炉管两端的水压差将带金属钉的清焦球(Pig球)从发射器端推向接收器端,当清焦球抵达接收器端后,通过改变水压方向使其返回。在正、反向水压下,清焦球通过表面凸出的金属钉对管内壁焦垢进行机械摩擦,将焦垢刮下,从而达到清焦效果。当炉管内焦垢堵塞过大或完全堵塞的情况下,清焦球无法通过,清焦无法实现。
高压水射流清焦技术是将带有高压喷头的高压水枪伸入炉管内,当高压水射流以一定角度冲击被清洗面的焦垢时,高压水射流具有的冲击作用、挤压作用、脉冲作用、水楔作用、磨削作用,对炉管内的焦垢层产生冲蚀、渗透、剪切、压缩、剥离、破碎效果[2]。高压水射流清焦受连接软管长度与喷头限制,不能连续通过多个弯头,必要时需要切割炉管弯头进行直接清焦。
基于全厂开工在即,不具备长时间清焦条件;炉管结焦时间较长,焦垢可能较为坚硬;沿江企业环保政策较为严苛三方面因素,最终不考虑在线烧焦技术,选定Pig球与高压水射流组合清焦。
装置停工后,按照炉管清焦步骤先进行Pig球清焦方案,为确保清焦全面覆盖第二路炉管,将清焦发射器安装在对流段第二路炉管入口处,接收器安装在辐射段出口阀处,拆除对流段弯头箱管板,形成循环回路。
清焦过程中首先使用直径为5.08 cm的探测球进行试探,全程通过且带出一部分焦垢,焦块最大尺寸接近100 mm,如图3所示。在清焦球完好通过的前提下,以0.635 cm的大小进行依次递增,当清焦球直径达到8.89 cm时,清焦球无法全流程通过。通过增加水压从而加大推力,接收器处的清焦球破碎较为严重,如图4所示。为避免偶然性事件,连续试验3次,该尺寸清焦球仍无法全流程通过,判断炉管某一局部存在较大且坚硬的焦垢。
图3 焦垢形貌尺寸图
图4 清焦球破碎情况
为判断焦垢所在部位,采取了正、反加压计时和听声辩位二种方法。将清焦球从对流段入口发出,历经20 s炉管内水压明显上升;清焦球从辐射段出口发出,3 min后水压上升,通过正反加压,结合水流速度和清焦球卡住时间,计算相应的管程,预估焦垢可能存在于对流段。
由于清焦球经过炉管产生的机械摩擦会发出异响,通过听声辩位的方法最终确定结焦点位于对流段从上往下数第二、三排,如图5所示。
图5 结焦部位示意图
将第二、三排炉管弯头割除,弯头未见堵塞,将全尺寸泡沫球从对流、辐射段出口发出,泡沫球完好通过,因此结焦部位位于第二、三排右侧炉管。从割开的弯头处观察炉管内部,发现焦垢位于直管段,且呈坡形状堵塞约2/3,导致清焦球无法通过,如图6、图7所示。
图6 焦垢形貌图
图7 管内结焦示意图
根据现场焦垢堵塞情况,喷头选用进口獾猪喷头,四周分布10个宝石喷嘴,为自进旋转式喷头,如图8所示。
图8 进口獾猪喷头
最高可产生瞬时2 800 kg/cm2的冲击力,清洗时喷头与高压软管相连接,从切割处进入炉管内部,喷头靠自身的水流喷射产生反推力前进,操作人员位于入口处反复拉扯高压软管,从而全方面进行清洗。
经高压水射流清焦后,目测炉管内表面比较光洁,焦垢清除的非常彻底,如图9所示。采用氩电联焊恢复炉管弯头后,将全尺寸泡沫球从对流、辐射段出口发出,泡沫球完好通过,验证清焦效果良好。
图9 清焦后炉管内部情形
此次重整装置热载体加热炉清焦采用了机械清焦(Pig球)和高压水射流组合方式,清焦过程较为顺利,先利用机械清焦探测炉管结焦情况并找出结焦点,后利用高压水射流进行坚硬焦垢的清除,从停炉到开炉仅耗费3天时间。开工后,第二路炉管介质流量、压降在工艺操作范围内,出口温度恢复到工艺要求,达到了预期效果。
机械清焦和高压水射流清焦在行业中都是较为常见的清焦方式,两种方式均有各自的优缺点,采用单一方式清焦在特殊情况下有一定局限性,通过对炉管结焦情况的具体分析,采用两种方式相结合,使得清焦更为彻底,且大大提高清焦效率,缩短了炉管清焦周期,该技术在炉管清焦的广泛应用中有着借鉴意义,能取得显著的经济和环保效益。