某客车行驶轰鸣声研究

2022-08-19 02:27:40林小燕
客车技术与研究 2022年4期

林小燕

(厦门金龙联合汽车工业有限公司, 福建 厦门 361023)

汽车车内轰鸣声有明显的低频属性,声频通常在200 Hz以下,普通的吸声降噪措施对轰鸣声几乎没有作用。本文针对某客车行驶产生轰鸣声的问题进行试验和仿真分析,找到其产生的原因;通过控制传递路径,提出改变车身顶棚骨架的固有频率以避免共振,从而消除轰鸣声的解决方案;并通过仿真和试验验证该方案的效果。

1 轰鸣声问题分析

某12 m客车在行驶过程中驾驶员右耳位置存在严重的车内轰鸣现象,主观上表现为明显的耳压感。由于该噪声低频成分多,强度高,用C计权加以评价会更准确,故本文均采用C计权表示。振动噪声传递过程可以描述为“激励源”、“传递路径”和“响应”三个环节。本文首先通过测试分析“响应”的数据特征,确定轰鸣声的“激励源”,再通过测试确定“激励源”到“响应”的“传递路径”;最后提出相应的解决方案。

1.1 激励源的测试分析

不同激励源引起的客车轰鸣声频率不尽相同,动力传动系统引起的轰鸣声频率在10~200 Hz内,而路面激励引起的轰鸣声则集中在10~20 Hz频率段。为了判断该车轰鸣声的主要激励源,本文采用排除法,通过试验首先判断激励源是否是传动系统。

客车在同一路面同一方向上分别以30 km/h、50 km/h和80 km/h(发动机对应的转速分别为1 260 r/min、1 340 r/min和1 145 r/min)匀速行驶,驾驶员右耳位置车内噪声频谱如图1所示。

图1 驾驶员右耳位置车内噪声频谱

由图1可知,3个车速下车内驾驶员右耳位置噪声峰值频率均为12 Hz,虽然发动机工作频率变化,但所测点噪声峰值频率不变,说明造成驾驶员右耳位置轰鸣声的主要原因不是发动机的激励。另外,样车以50 km/h匀速行驶时的声压明显高于30 km/h和80 km/h,下文将针对50 km/h匀速行驶工况进行分析。

接下来将路面作为激励源进行试验分析。分别采集该车在高架好路(沥青路面)、市区一般路(沥青路面)、水泥路以50 km/h匀速行驶过程中驾驶员右耳位置的车内噪声,结果见表1。每种路面至少采集2次有效数据,每次测量时间均不低于15 s,测试结果为测试数据稳态噪声的声压级平均值;对于出现的间歇噪声不参与平均值计算,各次数据统计结果之差不超过1.5 dB(C)。

表1 优化前50 km/h匀速行驶工况下驾驶员右耳位置车内噪声测试结果

由表1可知,路面越差,噪声越大,轰鸣越严重,说明该车轰鸣声与路面激励相关。下面将针对轰鸣声最严重的水泥路面工况进行分析。

为了进一步分析该车轰鸣声的主要激励源,在该车前后轴头(轮胎与车桥连接处)各布置1个三向加速度传感器,采集该车在水泥路面上以50 km/h匀速行驶时,轴头的主要振动(向振动)频率,其频谱如图2所示(样车行进方向为前)。

图2 50 km/h匀速行驶振动频谱

由图2可知,50 km/h匀速行驶工况下,前、后轴头向振动在12 Hz附近均存在能量峰值,结合车内噪声频谱峰值情况,说明车内噪声在12 Hz处存在的能量峰值主要来源于路面激励。

1.2 轰鸣传递路径的确定

不同频段的噪声传入车内的路径也不一样。车内轰鸣属于低频段噪声,是通过结构声传递。

1.2.1 传递路径确定测试

根据经验,客车顶棚骨架模态很有可能分布在12 Hz附近,所以首先需要确定传递路径是否是顶棚骨架。为了确定振动噪声传递路径,分别在客车顶棚骨架前天窗位置、后天窗位置、回风口位置布置三向加速度传感器,采用锤击法测得它们的原点向传递函数如图3所示。

图3 客车顶棚骨架前天窗、后天窗、回风口位置原点Z向传递函数

由图3可知,振动能量峰值较高的频率后天窗在11.8 Hz附近、前天窗和回风口在12.4 Hz附近,与车内噪声主要频率、路面激励主要频率相近。由此基本可以判断:路面激励通过悬架传递至车身,引起车身顶盖共振,从而产生车内轰鸣声。

1.2.2 车内声腔模态仿真分析

由轰鸣声产生机理可知,除了激励和车身骨架模态外,还有一个重要环节就是车内声腔模态,只有车内的声腔模态频率与车身振动频率相近或一致时,才会产生轰鸣声。声腔是非常复杂的结构,计算声腔模态基本上是采用有限元方法,理论计算很难实现。在使用声学有限元计算声腔模态时,网格单元尺寸要与计算的模态频率有对应关系,模型中的网格单元尺寸由式(1)确定。

≤(6)

(1)

式中:为网格单元尺寸;为声速;为最大模态频率。

需要注意的是,声腔模型的局部网格尺寸划分一般要求最小波长含有6个网格单元,本文计算的最高模态频率为200 Hz,而空气中的声速=340 m/s,故所建立的网格单元尺寸≤283.3 mm。

建立声腔模型时,首先借用车身造型内曲面构建闭合的声腔表面模型,再根据座椅布置图构建座椅的表面模型(主要是靠背及座垫模型),然后根据声腔的表面模型及座椅的表面模型构建声腔的实体模型,最后是构建座椅的实体单元。其中,声腔和座椅的表面模型由三角形单元构成,声腔和座椅的实体模型由四面体单元构成;声腔的材质为空气,座椅的材质为泡棉。综合考虑计算时间与精度,设定声腔模型网格的目标尺寸为100 mm,座椅实体模型网格的目标尺寸为40 mm,所建立的声学模型如图4所示,共有816 814个单元、519 925个节点。

图4 车内声腔模型

利用Hyper Work 软件进行求解,得到车内空腔前4阶模态,其中,第一阶模态如图5所示。

图5 车内声腔第一阶模态

前4阶声腔模态的频率如下:第一阶为14.2 Hz,第二阶为27.3 Hz,第三阶为41.3 Hz,第四阶为49.8 Hz。

由上可知,车内第一阶声腔模态频率与车身顶盖一阶振动模态频率相近。基本可以判定:来自于路面的激励通过悬架传入车身,车身顶盖骨架的第一阶模态和车内声腔的第一阶模态引起了耦合,导致车内空气体积发生变化,产生了车内轰鸣声。

2 解决方案与效果验证

2.1 解决方案

基于上述分析,综合考虑效果、成本等因素,选择对车身顶部骨架进行优化。将原状态下顶盖主弧杆规格由60 mm×50 mm×2.0 mm改为60 mm×50 mm×3.0 mm,小弧杆规格保持30 mm×50 mm×2.0 mm不变,以增加顶盖骨架的刚度,提高顶盖骨架的固有频率,避免与声腔模态频率耦合。这样顶盖骨架质量从380.3 kg增加到408.3 kg,对车身整体质量影响不大。顶盖骨架整改前后的向一阶呼吸模态如图6所示,整改前后的固有频率分别为14.2 Hz和15.8 Hz,振型不变。

(a) 整改前模态

2.2 效果验证

图7为优化前后客车在同一段水泥路面同一方向上以50 km/h匀速行驶时的驾驶员右耳位置噪声频谱。优化后车内驾驶员右耳位置平均噪声为101.9 dB(C),比优化前的平均噪声降低了7.6 dB(C);主要频率段能量峰值从优化前的28.77 Pa降到了7.85 Pa,优化效果明显,现场主观感受良好,轰鸣声消失。

图7 50 km/h匀速行驶时的驾驶员右耳位置噪声频谱

3 结束语

车辆各个系统都有各自的模态,如果相关联的系统模态相同或相近,或者某系统模态与激励频率相同或相近,在运行过程中就会发生共振。所以在设计阶段必须制定好所有系统的模态频率表,包括整车模态频率表、车身模态频率表、激励模态频率表等。在生产过程中严格按照频率表中的要求控制系统模态,从而确保整车NVH性能开发成功。