王海平,赵兴德,蒋克全,江智轩,邵 锦
(昌河飞机工业(集团)有限责任公司,江西 景德镇 333000)
真空热处理具有无氧化、无脱碳等优点[1],对带螺纹及精加工到位零件的热处理具有很好的保护作用,能防止其在高温下不被氧化,提高综合力学性能[2],同时保证零件表面质量。真空回火能有效将真空淬火表面光亮的优势保持下来,对于结构复杂、加工到位等表面质量要求高的零件通常采用真空炉淬火、回火。现有多批次零件在真空淬火后表面光亮[3],真空回火后零件出现表面变色。图1所示为真空回火后表面发黑的零件。为提高零件质量、提高等级品率、减少同类事情的发生,对零件真空回火过程发生变色原因进行了研究和分析。
热处理对各影响因素较为敏感,尤其是条件严格的真空热处理,可从人、机、料、法、环[4]五个方面进行分析。根据实际生产情况,外围生产环境一直较稳定,故可排除环境影响;热处理工艺严格按照国家标准要求制定,热处理工艺稳定且未发生改变,可排除工艺方法的影响。可能存在的影响因素有:
1)清洗不干净。需真空回火的试件结构较复杂或带螺纹易藏油,淬火后清洗不干净(含工装),杂质在高温下分解,并附着在零件表面。
2)原材料。材料自身特性受外界条件变化易发生波动,如结构钢易氧化,不锈钢具有较好抗氧化性。
(a)接头;(b)螺栓图1 真空回火后零件表面变色(a) joint; (b) boltFig.1 Parts surface discoloration after vacuum tempering
3)设备。a.真空室被污染:真空室内存在的污染物(多为油脂)为碳、氢、氧化合物,蒸气压较高,在真空中加热时容易被挥发或分解,从而造成工件被氧化变色。b.真空系统抽气效率不够:真空系统抽气效率不够,容易造成真空室极限真空度达不到或加热过程中真空室和工件放气,从而造成工件氧化变色。c.真空室漏气:大部分真空炉零件变色都是漏气造成的,漏气分内漏和外漏,内漏主要是有真空阀门(粗抽阀、氮气充气阀)关闭不严、冷却水管漏水等原因造成;真空炉外漏部位主要有炉门密封、热电偶密封、高阀阀杆密封、放气阀阀芯密封和真空检测规管等。d.冷却氮气不纯或供气管道漏气:在真空炉强制风冷时,被污染的氮气或纯度不高的氮气进入真空室,造成冷室炉体内氧分压超标,从而出现工件氧化变色问题;而供气管道漏气,在进行真空正压气淬时,由于充入炉内的氩/氮气量很大,氮气的流动量也很快,因此在管道所存在的漏气点处就会形成涡流现象,从而将漏气点外的空气瞬时吸入真空室内,造成工件氧化变色。
针对上述可能存在的影响因素,进行了试验分析。
取15CrMnMoVA带螺纹类材料12件,分为A、B两组,各6件。正常淬火后,A组用干净抹布蘸取丙酮擦拭干净后回火;B组用丙酮浸泡清洗,并用清洗机对试样进行较深层次清洗,装炉前擦干,待有机溶剂挥发,工装同样预先进行清洗后使用,回火操作同A组。A、B组零件真空回火后表面均严重变色,但A组零件变色较B组浅。
由试验结果可知,清洗不干净是导致零件变色的其中一个影响因素,但不是主导因素。
分别取18Cr2Ni4WA、30CrMnSiA、15CrMnMoVA和1Cr17Ni3A材料试验件各6件,相同材料的6件试验件为一组,分别标为E、F、G、H组,进行原材料影响因素试验。
试验发现四组试验件真空回火后均出现不同程度的变色。其中,E、F、G三组结构钢变色较为严重,且回火温度越高,颜色越深;H组试验件表面呈灰色,无金属光泽,由于不锈钢的Cr含量较高,具有较强的高温抗氧化能力,故颜色较浅。
由试验结果可知,不同材料存在不同金属特性,自身特性、回火温度不同使得零件真空回火变色程度不同,但真空回火后零件变色与材料自身特性无必然关系。
2.3.1炉膛清理试验
图2为真空回火炉结构图,该真空回火炉分热室、冷室,冷室中放有冷却油,冷、热室之间用隔热门相隔,热室加热保温时不受影响。
凉炉后打开热室发现,炉膛内存在较多小碎粒等杂质,支撑架碳化严重,如图3所示。拆除内胆后,热室内壁附着众多冷却油渍,如图4所示。
图2 真空回火炉结构图Fig.2 Structure drawing of vacuum tempering furnace
图3 热室Fig.3 Hot chamber
图4 拆除热室后内胆Fig.4 The liner after removed the hot chamber
对热室进行拆除、清理并重新安装后正常烘炉。零件进行真空回火热处理,与炉膛清理前相比,零件表面颜色有较大改观,但仍偏暗、无金属光泽。试验结果表明:热室炉膛有杂质、油渍是影响零件表面变色的重要因素。
2.3.2真空泄漏试验
对真空回火炉进行压升率测试试验,表1为压升率检测数据。压升率测试结果为0.158 Pa/h,符合<0.67 Pa/h要求。同时采用质谱检漏仪检漏[5],未查验到泄漏情况。试验结果表明:设备静态整体密封性优良,能保证真空度要求。
表1 泄漏率检测数据Table 1 Test dataof leakage rate
2.3.3冷室、热室随炉冷试验
在进行上述炉膛清理及泄漏率检测试验后,对冷室、热室进行随炉冷试验。图5为保温结束后,关闭所有阀门,随炉冷至室温后试样状态。图6为热室保温结束后,进冷室随炉冷的试样状态。从图5、6中可看出,在热室随炉冷的零件表面略微发黄,仍保持金属光泽;而从热室出炉进冷室随炉冷的试样表面发黑,变色严重。
在实际排故操作过程中发现,隔热门开闭的瞬间,冷热室压力值波动较大,并超出工艺允许范围。检查维修发现隔热门连接的冷却管路存在一定的渗漏,水在真空下持续挥发,并在高温下与零件表面反应,使零件发生氧化。对中门漏水处进行止水加固后,再次进行试验验证,真空回火后零件表面光亮。
影响零件真空回火变色因素主要为炉膛污染和真空泄漏。引起炉膛污染的主要原因有未清洗干净的零件及工装带入油污,真空泵反油等;设备局部泄漏也会引起零件的氧化变色,关键是在设备排故中准确找到泄漏点。炉膛污染与真空泄漏不仅会使工件表面质量达不到要求,还会使加热元件与真空系统造成损害,影响设备的使用寿命。根据上述试验以及真空热处理实际操作经验,可采用以下措施以减少零件真空回火变色:
图5 保温结束后在热室随炉冷Fig.5 It is cooled with the furnace in the hot chamber after heat holding
图6 保温结束后在冷室随炉冷Fig.6 It is cooled with the furnace in the cold chamber after heat holding
1)做好设备的日常操作和维护保养工作,按规范操作,加热前先进行抽真空处理,含淬火油除气处理,严禁减少工序;定期清理炉膛,并进行烘炉,做好泄漏率测试,设备不工作时,减少开炉门时间,冷热室保持工作时真空度。2)工件、工装入炉前进行清洗,洗去表面残油,待有机溶剂挥发后方可入炉。3)做好炉门、管路及连接部位密封件的定期检查工作,如密封圈、阀门及时检查,有故障及时更换,同时防止真空泵反油现象发生。4)仪表定期送检,进行周期性测试试验。