白玉坤
(山东省鲁南地质工程勘察院(山东省地质矿产勘查开发局第二地质大队),山东济宁 272100)
近年来,随着世界“页岩气革命”的发展,针对非常规油气资源调查研究的不断深入,我国页岩气勘查与开发的潜力巨大,总体呈现积极良好的发展局面与态势,目前已进入商业开发阶段[1]。相比而言,我国下扬子地区具有多时代、多类型储集特征,其中二叠系大隆组和龙潭组埋深适中,发育有一定面积和厚度的富有机质页岩,在我国页岩气资源量计算中占比较大。
在下扬子地区及周缘地区实施的宣页1井、徽页1井等均发现有页岩气资源[2]。位于下扬子地区的泾页1井钻遇了二叠系大隆组、龙潭组富有机质泥页岩,随钻进行了含气量现场解吸、气测录井等工作,为深入研究下扬子地区含气页岩基本地质特征和分布规律,提供了重要的评价依据[3]。本文以泾页1井钻井资料和气测录井资料等为研究对象,分析了下扬子地区二叠系页岩含气性特征。
下扬子地区在漫长的地质历史演化中,发育了巨厚的沉积地层,包括古生界—下中生界海相地层和中新生界陆相沉积,总厚度愈万米。其中,古生界海相地层主要发育于深水陆棚相环境,而中、新生界主要形成于湖相、河流相及滨岸相。根据生物组合不同,大体可以分为下扬子、沪杭及江南3个地层小区。其中下扬子地层小区除缺失中、下泥盆统外,其他时代地层都有沉积记录。沪杭及江南地层分区缺失早、中泥盆世、早石炭世、中三叠世及中、新生代部分地层[4]。
泾页1井位于安徽泾县泾川镇茅山采石场的孤峰向斜西翼(图1),其地表露头地层倾角一般在45°~50°之间。孤峰向斜轴向70°~75°,全长约17 km,核部主要由三叠系扁担山组灰岩组成,两翼为上古生界二叠系大隆组、龙潭组地层,地表总体表现为西北缓、东南陡的斜歪向斜。
图1 下扬子地区地质构造略图
下扬子地区经历了加里东、海西、印支、燕山等多次构造运动,海相地层内逆冲推覆构造发育,部分区域地层遭到严重剥蚀,油气保存条件相对较差,但仍是我国南方海相地层沉积及油气藏分布的重要地区之一[5]。
泾页1井终孔孔深1247.30 m,全孔绳索取心,收获岩心总长1219.20 m,岩心收获率97.75%,自上而下钻遇地层分别为三叠系扁担山组、龙山组、殷坑组,二叠系大隆组、龙潭组,钻遇地层层序正常,各组地层岩性特征信息见表1。
表1 泾页1井钻遇地层岩性
大隆组钻遇井深1189.61~1208.05 m,岩性以黑色泥岩、灰色灰岩为主。黑色泥岩共2层,总厚度17.68 m,单层厚度分别为3.03 m和14.65 m,裂隙较发育,充填方解石脉,见图2(a);灰色灰岩共1层,总厚度0.76 m,单层厚度0.76 m,硬度相对较大。
龙潭组钻遇井深1208.05~1247.30 m,岩性以黑色泥岩、煤层为主。黑色泥岩共5层,总厚度33.45 m,单层厚度1.00~13.37 m,有机碳质含量高,颜色较黑;煤层共4层,总厚度5.80 m,单层厚度0.20~4.47 m,裂隙发育,岩心破碎程度大,充填方解石脉,见图2(b)。
图2 泾页1井上二叠统大隆组、龙潭组岩心照片
大隆组地层补偿密度、补偿中子呈变化幅度较小的平滑曲线,声波时差、自然电位、自然伽马、侧向电阻率多呈不规则锯齿状曲线。平均钻时约42.65 min/m,气测录井全烃值平均0.05%,C1值平均0.01%,平均解吸气含量平均值0.644 m3/t,见图3。在标准大气压下,采用三级解吸温度对大隆组3块样品进行了现场含气性解吸实验,在损失气含量的恢复方面,采用直线回归法,计算得到损失气量主要介于0.001~0.739 m3/t,平均为0.010 m3/t;残留气含量为0。大隆组3个样品的页岩气含气量现场解吸值介于0.261~1.067 m3/t,平均值约为0.644 m3/t,见图4;4个样品的有机碳含量测试分析值介于0.20%~0.22%,平均值约为0.21%,见图5。
图3 泾页1井目的层大隆组和龙潭组综合录井图
图4 大隆组(黄色)和龙潭组(红色)含气量现场解吸数据柱形图
图5 大隆组(黄色)和龙潭组(红色)有机碳含量柱形图
综合分析,大隆组烃源岩有机碳含量较低,解吸气含量虽较高,但不可燃,可能与地层中含较多裂隙及孔洞有关。
龙潭组地层的补偿密度、补偿中子、声波时差、自然电位、自然伽马、侧向电阻率均呈不规则锯齿状曲线。槽面显示不明显,平均钻时约47.85 min/m,测试分析有机碳含量平均1.665%,气测录井全烃值平均3.26%,C1值平均2.81%,见图3。
龙潭组9个样品的含气量现场解吸值变化幅度较大,介于0.013~9.329 m3/t,大多样品小于1.000 m3/t,平均值约为2.121 m3/t,见图4。其中,1232.20 m、1233.50 m两处煤层和1236.35 m、1241.20 m两处黑色碳质泥岩解吸气点燃成功,如图6所示,证明龙潭组地层中甲烷气体成分比较高,含气量解吸结果分别为9.329 m3/t、6.262 m3/t、0.888 m3/t、0.434 m3/t,平均值约为4.228 m3/t。
图6 龙潭组样品解吸气点燃成功照片
11个样品的有机碳含量测试分析值介于0.37%~2.90%,平均值约为1.67%,见图5,并出现一个有机碳含量峰值区,即1209.20~1226.90 m井段;采用显微光度计进行有机质成熟度Romax测定,Romax值介于1.27%~1.64%,平均值约1.46%,热演化程度属于成熟阶段,如果有机质丰度和储层厚度等其他条件有利,则具有形成油气储层的潜力。
泾页1井钻探成果揭示,二叠系龙潭组烃源岩厚度达39.25 m,气测全烃值平均值约3.26%,最高为13.76%,含气量现场解吸平均值约为2.121 m3/t,最高为9.329 m3/t,有机碳含量平均值约为1.67%,有机质成熟度Romax值介于1.27%~1.64%,平均值约1.46%,热演化程度属于成熟阶段,可作为下扬子地区二叠系页岩气储集及赋存有利层位。