乔建德
(山西汾西中兴煤业有限责任公司, 山西 交城 030500)
近些年来,随着大型采掘设备应用推广,采掘工作面设计走向长度不断增加且巷道掘进断面积也随之增大。山西某矿3200支架专用运输巷沿着开采2号煤层底板掘进,巷道设计掘进长度为4 890 m,掘进宽度及高度分别为6.0 m、5.8 m,如何实现3506运输巷高效通风是巷道掘进期间需要重点解决问题。现阶段长距离巷道常用的通风技术方法包括[1-6]:
1) 风机+长距离柔性风筒方式,采用的风机功率超过2×30 kW,配套使用的风筒直径超过1 000 mm;
2) 采用局部通风机串联通风,解决通风机选择困难问题;
3) 局部通风机并联通风,可避免风筒在风压作用下出现破裂问题,同时降低风筒漏风率;
4) 通过构筑风库向掘进迎头供风,风库采用局部通风机供风,在风库内布置局部通风机向掘进迎头供风;
5) 从地面向井下施工钻孔作为通风通道,为掘进迎头供风;
6) 两平行巷道掘进时,在两巷道间布置联络巷并形成全负压通风,在进风巷内布置局部通风机为掘进迎头供风。
该矿在分析上述通风方式优缺点基础上,结合3200支架专用运输巷通风需要,提出采用大功率局部通风机+大直径柔性风筒对掘进供风,解决了长距离掘进巷道通风困难问题。
山西某矿产能达到600万t/a,采用斜井+平硐开拓方式。现生产集中在2号、3号煤层,2号、3号煤层原始瓦斯含量分别为2.3 m3/t、2.8 m3/t,煤层自燃发火倾向性均为Ⅱ类。
3盘区内布置9个综采工作面开采,采面均回采2号煤层,回采范围内煤层厚度均5.8 m,采用大采高综采工艺。由于盘区内综采面液压支架尺寸较大,为提高运输效率,液压支架均采用3200支架专用运输巷运行运输,具体3200支架专用运输巷布置见图1。巷道采用MB670掘锚机掘进,断面为矩形。
图1 3200支架专用运输巷布置示意
3200支架专用运输巷采用压入式通风,将局部通风机布置在3200支架专用运输巷靠近在运输大巷开口位置,具体巷道通风系统见图2。巷道掘进迎头污风流动路线为:3200支架专用运输巷—3201辅助回风巷—3盘区回风巷—南翼回风大巷—回风井。
图2 巷道通风路线图
3200支架专用运输巷掘进期间当班作业人员人数最多为45人,掘进期间巷道瓦斯涌出量为0.17 m3/min,同时运输采用2台防爆柴油机车,单台机车功率为45 kW。按照相关要求对3200支架专用运输巷掘进时需风量进行计算,具体计算结果见表1。根据相关规范要求,煤巷掘进时工作面内最低风速应不小于0.25 m/s,3200支架专用运输巷宽、巷高分别为6.0 m、5.8 m,则最低通风风量Qmin=522 m3/min。综合上述计算结果并结合表1数据得出,3200支架专用运输巷掘进时供风量Q出应控制在540 m3/min以上。
表1 掘进巷道风量计算结果 m3/min
3200支架专用运输巷用柔性风筒供风,在通风时风阻由局部风阻和摩擦风阻两部分构成,其中局部风阻包括风筒拐弯以及接头处局部风阻。3200支架专用运输巷为直巷,局部通风时拐弯引起的局部风阻可忽略不计,因此巷道通风时风筒风阻由摩擦风阻(R1)和风筒接口处局部风阻(R2)构成,具体可通过公式(1)、(2)、(3)计算[7-9]:
R=R1+R2
(1)
(2)
(3)
其中:R1、R2分别为风筒摩擦风阻及局部风阻,N·s2/m8;α为柔性风筒摩擦系数,N·s2/m8;L为柔性风筒长度,m;U为风筒外径周长,m;S为柔性风筒断面积,m2;n为风筒接口数;ε为柔性风筒接口处局部通风阻力系数;ρ为通风空气密度,kg/m3。
根据现场条件,取L=5 430 m、S=1.13 m2、U=3.77 m、n=534、ε=0.035、α=28×10-4N·s2/m8、ρ=1.2 kg/m3,将上述参数带入公式(1)~(3)即可求得R=47.84 N·s2/m8。巷道通风使用的柔性风筒接头类型为双方便对接,风筒百米漏风率η100=0.6%,风筒铺设总长度L=5 430 m,则通风期间风筒漏风率η计算公式为:
η=η100L/100
(4)
计算得η=32.58%.局部通风机进风口处风量Q进=Q出/(1-η)=795 m3/min。根据巷道供风需要,选择局部通风机为FBDYN07.5(2×55 kW),该风机供风量为680~980 m3/min,供风风压为1 400~6 500 Pa。具体该局部通风机工况点及运行参数见图3。
图3 局部通风机工况点及运行参数
1) 通过变频调速调整输入到电机电流频率,使得局部通风机处于最佳工况点。通过变频系统可实时监控局部通风机工作参数,以便根据需要进行调节,若在掘进前期通风距离小,可适当降低电机转速,在满足通风基础上降低电机能耗;在掘进后期通风路线长、柔性风筒漏风量大,局部通风机需要提供更大风量,因此可通过变频系统适当增加钻机转速,增大供风量。
2) 通风采用双边柔性风筒,筒径1 200 mm。在风筒内部粘贴一层风筒布覆盖针眼,以便减少通风期间漏风量。每天安排专人对柔性风筒进行检查,当发现问题时及时上报并处理,确保风筒始终处于完好状态。
3) 安排专人对局部通风机进行维护并实现“三专两闭锁”,提升局部通风机运行保障能力;在靠近迎头的第二节风筒侧布置风速传感器,当发现掘进迎头风量不足或者出现停风时会立即发出报警信号。
4) 在巷道内配备有应急压风自救器、无轨胶轮车,当巷道内出现微风或者无风等情况时,巷道内作业人员通过乘车可在10 min内全部撤离,提高应急安全保障能力。
5) 在掘进巷道内,布置各类喷雾降尘系统,有效降低巷道内粉尘浓度,改善巷道内环境质量。
在巷道掘进初期,变频送输出电流频率为26.4 Hz,此时局部通风机吸风量为620 m3/min、风筒出风口风量为612 m3/min,掘进迎头风速0.29 m/s,可满足巷道掘进需要。巷道掘进到位后,局部通风机吸风量、风筒出风量分别为836 m3/min、540 m3/min,使用的大直径柔性风筒百米漏风率为0.66%,迎头供风量可满足需要。具体巷道通风参数监测结果见表2。
表2 巷道通风参数监测结果
1) 3200支架专用运输巷掘进长度为5 430 m,在巷道掘进过程中采用大功率局部通风机(型号FBDYNo7.5、电机功率2×55 kW)、配合柔性风筒(筒径1 200 mm)为巷道迎头供风。在生产过程中,此种供风方式可满足巷道掘进需要,目前该巷道已顺利完成掘进。巷道掘进时,通过采用变频控制系统,可依据掘进进尺以及现场通风需要,调节局部通风机转速,不仅可满足掘进通风需求而且可降低能耗。
2) 在巷道长距离供风时,确保柔性风筒可靠运行是实现高效通风的基础保障。在通风过程中风筒高压位置垫衬垫,避免出现漏风;风筒按照要求悬挂,降低通风风阻;安排专人对风筒进行巡检,确保风筒始终处于完好工作状态。