陈希迪
(1.中国石油大庆油田有限责任公司采油工程研究院,黑龙江 大庆,163453;2.黑龙江省油气藏增产增注重点实验室,黑龙江 大庆,163453)
大庆高台子致密油储层完钻水平井为A井和B井,储层孔隙度为8.9% ~9.6%,渗透率为0.11×10-3~0.12×10-3μm2,属于致密储层。水平井A井完钻井深为3 825m,在测深2 322 m处入靶,水平段长1 478 m,钻遇含油砂岩1 478 m,砂岩及油层钻遇率均为100%,其中油浸964 m,油斑453 m,油迹61 m,以致密油Ⅰ-2类储层为主,占比63.5%。水平井B井完钻井深3 490m,在测深2 325m处入靶,水平段长1 115 m,钻遇含油砂岩1 115 m,砂岩及油层钻遇率均为100%,其中油浸911 m,油斑204 m,以致密油Ⅱ类储层为主,占比74.2%。
A井和B井整体以段内四簇为主,针对段内储层类型不同及固井质量较差的井段,开展“蜡球+纤维”的暂堵转向优化设计,根据射孔点的GR值和地应力值,计算破裂压力。对物性梯度进行分类,并根据分类结果设计暂堵转向次数,保证每一个物性梯度的裂缝顺利开启;采用“蜡球+纤维”的暂堵转向方式,保证每簇裂缝开启。通过分类统计,将A井和B井均分为段内2个物性梯度,设计暂堵转向1次。暂堵前,压开第一个物性梯度的裂缝,投入蜡球和纤维,然后对压开的第一个梯度的裂缝封堵,保证下一个物性梯度裂缝的起裂[1]。为提高第二个物性梯度裂缝起裂几率,对蜡球重量和纤维用量进行优化,根据每段孔眼个数、蜡球规格型号,设计平均每段蜡球重量为2~3 kg(图1);根据每段预测裂缝高度(约7 m)和目的层应力差(约4 MPa)优选纤维用量,设计平均每段纤维用量为110 kg(图2)。
图1 蜡球用量计算图版
图2 纤维用量优化
A井设计压裂段19段,共76簇,簇间距15~25 m,半缝长400 m,其中6段设计暂堵转向,全井设计石英砂1 383 m3,尾追陶粒57 m3,缔合压裂液13 297 m3;B井设计压裂段14段,共58簇,簇间距13~26 m,半缝长400 m,其中9段设计暂堵转向,全井设计石英砂1 068 m3,尾追陶粒42 m3,缔合压裂液7 274 m3。两口井合计减少分段13段,节省桥塞13个,节约费用197.6万元(表1)。
表1 暂堵与暂堵后裂缝改造情况对比
段内3簇的层段,中间裂缝受应力阴影影响[2-5],流体摩阻比其他两条缝大,因此中间裂缝缝长较短。储层地质力学参数中,杨氏模量、水平应力差受应力阴影影响较大,泊松比受应力阴影影响较小;在储层条件无法改变的情况下,分段越多、簇间距越小,裂缝之间的应力阴影影响越大[6-9]。
优化前,段内3簇射孔数设计为8、8、8,利用油藏工程一体化压裂软件Petrel进行数值模拟研究并统计裂缝波及到的网格数,结果显示,压裂后裂缝波及网格数占总网格数的70%,即缝控体积[10]为70%。为使3簇裂缝都能有效延伸,减小应力阴影对中间裂缝的影响,设计中间簇孔数为10,边簇孔数为7(图3),并对新射孔方案进行数值模拟,裂缝波及到的网格数占总网格数的85%,即缝控体积提高到85%,提高15%,边簇缝宽基本保持不变,中间簇缝宽增大(图4)。
图3 动态流量分布条件下三条裂缝的传播路径
图4 条裂缝泵注结束后对裂缝宽度的贡献
对于段内4簇的压裂段,限流法压裂射孔数优化为24个孔,利用油藏工程一体化压裂软件进行模拟,5、7、7、5射孔方案优于6、6、6、6射孔方案,缝控体积提高了10%。对于段内5簇的压裂段,限流法压裂射孔数优化为24个孔,利用油藏工程一体化压裂软件进行模拟,4、5、6、5、4射孔方案为最优方案。
研究区目的层地层闭合压力为40 MPa,由邻井压力测试结果可知,实际作用在支撑剂上的有效应力约为35 MPa,支撑剂长期导流能力实验结果表明,闭合压力为30 MPa时,石英砂与陶粒按照8∶2的比例组合的导流能力比全石英砂的导流能力高15 μm2·cm。预测A井和B井的闭合压力约为41.5 MPa,推荐采用石英砂与陶粒按照8∶2的比例组合方式,水平井单缝设计尾追3 m3陶粒,既能保证缝口导流能力,又能节约成本(表2)。
表2 石英砂+陶粒导流能力随闭合应力变化
A井现场施工19段,转向6段,共加入石英砂1 383 m3,陶粒57 m3,加砂符合率100%;B井现场施工14段,转向9段,共加入石英砂1 068 m3,陶粒42 m3,加砂符合率100%(表3)。
表3 两口井压裂施工规模
从地应力解释结果看(图5),目的层最小水平主应力约为40 MPa,最大水平主应力约为45 MPa,水平应力差约5 MPa,因此,应力差小于6 MPa时,人工裂缝具备转向条件。
图5 相邻直井地应力解释成果图
暂堵后,新裂缝起裂需要缝内净压力大于最小主应力和岩石抗张强度之和,结合研究区岩石力学试验数据,当暂堵转向压力升高大于3 MPa时产生转向裂缝。A井现场施工19段,转向6段(第1、2、3、7、14、15段),B井现场施工14段,转向9段(第6~14段),暂堵转向压力升高均大于3 MPa,转向成功,产生新缝,改造效果较好。
A井压裂后日产油10.67 t;B井压裂后日产油12.11 t;预测A井4年产油7 464.87 t,B井4年产油8 469.76 t,按照最新原油价格3 378.73元/t,吨油成本1 771.28元,可创经济效益3 517.49万元。
B井设计14段,转向9段(第6~14段),从油水两相示踪剂解释结果看,使用暂堵转向平均层段产油贡献率为9.800%,较非暂堵转向段平均层段产油贡献率高;使用暂堵转向段平均单簇产油贡献率为0.023%,较非暂堵转向段单簇产油贡献率高(表4)。段内多簇暂堵转向既减少了水平井分段,又提高了改造效果[11-12]。
表4 B井层段贡献率
(1)通过暂堵转向,实现水平井减段不减簇的目的,两口井减少桥塞13个,节约费用197.6万元。现场施工时,转向压力升高均大于3 MPa,成功实现转向。
(2)缝间距的减小导致应力阴影影响较大,通过优化段内每簇射孔数,可有效改善段内边簇对中间簇的应力阴影影响;
(3)通过油水分段产能测试,暂堵转向段内每簇贡献率明显高于非转向段内的每簇贡献率,暂堵转向既实现了全井减段不减簇的目的,也提高了每簇的产能;
(4)致密油水平井压裂的发展趋势是段内多簇,继续开展段内多簇暂堵转向优化研究,根据不同物性梯度,优化暂堵转向次数及暂堵剂用量,优化每簇射孔数,进一步达到“提效降本”的目标。